技術頻道

      礦井提升機的變頻調速改選方案

        一、概況

        礦井提升機是煤礦,有色金屬礦生產過程中的重要設備。提升機的安全、可靠運行,直接關系到企業的生產和經濟效益。山西某煤礦井下采煤,采好的煤通過斜井用提升機將煤車拖到地面上來。這種拖動系統要求電機頻繁的正、反轉起動,減速制動,而且電機的轉速一定規律變化。斜井提升機的機械結構示意圖(1)所示。斜井提升機的動力由繞線式電機提供,采用轉子串電阻調速。

        目前,大多數中、小型礦井采用斜井絞車提升,傳統斜井提升機普遍采用交流繞線式電機串電阻調速系統,電阻的投切用繼電器—交流接觸器控制。這種控制系統由于調速過程中交流接觸器動作頻繁,設備運行的時間較長,交流接觸器主觸頭易氧化,引發設備故障。另外,提升機在減速和爬行階段的速度控制性能較差,經常會造成停車位置不準確,提升機頻繁的起動,調速和制動,在轉子外電路所串電阻上產生相當大的功耗。這種交流繞線式電機串電阻調速系統屬于有級調速,調速的平滑性較差:低速時機械性較軟,靜差率大:電阻上消耗的轉差功率大,節能較差:起動過程中和調速換檔過程中電流沖擊大:中高速運行震動大,安全性較差。

        二、改造方案

        為克服傳統交流繞線式電機串電阻調速系統的缺點,采用變頻調速技改造提升機,可以實現全頻率(0~50HZ)范圍內的恒轉矩控制。對再生能量的處理,可采用價格低廉的能耗制動方案或節能更加顯著的回饋制動方案。為安全性考慮,液壓機械抽動需要保留,并在設計過程中對液壓機械抽動和變頻器的制動加以整合。礦井提升機變頻調速方下如圖(2)所示:

        三、方案實施

        斜井提升是典型的摩擦性負載,即恒轉矩特性負載。重車上行時,電機的電磁轉矩必須克服負載阻轉矩,起動時還要克服一定的靜摩擦力矩,電機處于電動工作狀態,且工作于第一象限,在重車減速時,雖然重車在斜井面上有一向下的分力,但重車的減速時間較短,電機仍會處于再生狀態,工作于第二象限。當另一列重車上行時,電機處于反向電動狀態,工作在第三象限和第四象限,另外有占總運行時間10%的時候單獨運送工具或器材到井下時,電機純粹處于第二或第四象限,此時電機長時間處于再生發電狀態,需要進行有效的制動。因此采用能耗抽動單元加能耗電阻的制動方案。

        提升機的負載特性為恒轉矩位能負載,起動力矩較大,選用變頻器時適當地留有余量。因此選用深川高性能矢量通用系列變頻器。由于提升機電機絕大部分時間都處于電動狀態,公在少數時間有再生能量產生,變頻器接入一制動單元和抽動電阻,變可以滿足重車下行時的再生制動,實現平穩的下行。井口還有一個液壓機械制動器,類似電磁抱閘,此抽動器用于重車靜止時的制動,特別是重車停在斜井的斜坡上,必須有液壓機械制動制動。液壓機械制動器受原控制系統和變頻器共同控制,機械制動是否制動受變頻器頻率到達端口的控制,起動時當變頻器的輸出頻率達到設定值,例如2.00HZ,變頻器TA、TB、TC端口輸出信號,表示電機轉矩已足夠大,打開液壓機械制動器,重車可上行:減速過程中,當變頻器的頻率下降到2.00HZ時,表示電機轉矩已較小,液壓機械制動器制動停車。緊急情況時,按下緊急停車按鈕,變頻器自由停機,液壓機械制動器馬上起作用,使提升機在盡量短的時間由停車。

        提升機傳統的操作方式為,操作工人坐在煤礦井口操作臺前,手握操縱桿控制電機正、反轉和三檔速度。為適應操作工作這種操作方式,變頻器采用多段速度設置,FWD、REV設為正反轉,X1、X2、X3設為低、中、高三擋速度。變頻調速原理圖。

        變頻器的設置如下:E—01;1;E—02;0;E—13;40;E—18;6;E—23;100E—28;2.00E—33;2.00;F—01;5;F—02;6;F—03;7;F—09;10.0;F—10;30.0;F—12;50.0;其它按現場要求設置。以上設置請參照SVF-EV系列說明書。

        四、提升機工作過程

        提升機經過變頻調速改造后,系統的工作過程變化不大,操縱桿控制電機正轉三檔速度和反轉三檔速度。不管電機正轉還是反轉,都是從礦井中將煤拖到地面上來,電機工作在正轉和反轉電動狀態,只有在滿載拖車快接近井口時,需要減速并制動,提升機工作時序圖如圖(4)所示。

        提升機無論正、反轉其工作過程是相同的,都有起動、加速、中速運行、穩定運行、減速低速運行、制動停車等七個階段。每提升一次運行的時間,與系統的運行速度,加速度及斜井的嘗試有關,各段加速度的大小,根據工藝情況確定,運行的時間由操作工作根據現場的狀況自定。圖中各個階段的工作情況說明如下:

        第一階段0~t1:串車車廂在井底工作面裝滿煤后,發一個聯絡信號給井口提升機操作工作,操作工作在回復一個信號到井底,然后開機提升。重車從井底開始上行,空車同時在井口車場位置開始下行。

        第二階段t1~t2:重車起動后,加速到變頻器的頻率為f2的速度運行,中速運行的時間較短,只是一過渡段,加速時間內設備如果沒有問題,立即再加速到正常運行速度。

        第三階段t2~t3:再加速段。

        第四階段t3~t4:重車以變頻器頻率為f3的最大速度穩定運行,一般這段過程最長。

        第五階段t4~t5:操作工人看到重車快到井口時立即減速,如果減速時間設置較短時,變頻器制動單元和制動電阻起作用,不致因減速過快而跳閘。

        第六階段t5~t6:重車減速到低速以變頻器頻率為f1速度低速爬行,便于在規定的位置停車。

        第七階段t6~t7:快到停車位置時,變頻器立即停車,重車減速到零,操作工人發一個聯絡信號到井下,整個提升過程結束。

        以上為人工操作程序,也可按操作臺自動工作。

        圖中加速和減速段的時間均在變頻器上設置。

        五、結語

        繞線式電機轉子串電阻調速,電阻上消耗大量的轉差功率,速度越低,水泵的轉差功率越大。使用變頻調速,是一種不耗能的高效的調速方式。提升機絕大部分時間都處在電動狀態,節能十分顯著,經測算節能30%以上、取得了很好的經濟效益。另外,提升機變頻調速后,系統運行的穩定性和安全性得到大大的提高,減少了運行故障和停工檢修工時,節省了人力和物力,提高了運煤能力,間接的經濟效益也很可觀。

      現場圖例

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