萊鋼120噸轉爐循環水計算機控制系統
1 引言
轉爐煉鋼從小轉爐發展到100t以上轉爐,循環水的用量明顯增加,大容量轉爐采用了煉鋼新工藝、新技術,這些新技術需要高性能、高可靠性、體積小、價格低、具有強大的運算功能、易于實現復雜控制功能等優點的計算機控制系統來實現,生產線采用計算機控制后可以大幅度提高產品的產量、質量,提高設備使用壽命,節約能源,降低工人勞動強度,改善操作環境。
2 系統組成
2. 1 轉爐循環水工藝概述
萊鋼1#120噸轉爐生產線設計能力為120萬噸/年,其自動化控制水平的高低直接影響產品的質量。實現轉爐循環水智能自動控制,對降低能耗,有效節約水資源,減輕工人的勞動強度具有重要作用。
萊鋼大型H型鋼生產線轉爐公用水泵房系統主要包括2×100t轉爐循環冷卻供排水及處理設施、連鑄機間接冷卻供排水及處理設施(不包含連鑄濁環水及安全供水)、轉爐煙氣凈化除塵污水污泥處理設施,設計生產總用水量10987m3/h,其中轉爐凈環水量2042m3/h,濁環水量1406m3/h,連鑄軟環水量2970m3/h,凈環水量4250m3/h,各循環水系統生產新水補充量234 m3/h,軟水補充量85 m3/h。生活水量5 m3/h,生產排水量40 m3/h。生產水循環利用率97.63%。
每個水井設有3臺給水泵供水,兩用一備,正常兩臺給水泵供水運行,當水位降到低水位或運行水泵故障時,自動啟動一臺備用給水泵,當水位到達高水位時,停止備用水泵;單擊手動啟停給水泵時,通過畫面點擊啟泵、停泵按鈕或現場按啟泵、停泵按鈕,實現給水泵的啟動/停止控制。
2.2 系統組成:
系統硬件配置采用SIEMENS公司的WinCC/S7-400控制系統。該控制系統是建立在S7-400控制器、Pentium Ⅳ工控機平臺之上的開放式系統;S7-400是模塊化大型PLC系統,采用標準的以太網通訊,每個控制器可以控制64個回路,最大可處理131072個I/O點,其中模擬量I/O點數為8192個,邏輯掃描速率為1.25MB/s。DELL工控機采用主頻為2.5GHz的pentiumⅣCPU,512MB SDRAM 內存,80GB UltraSCSI 接口硬盤。 S7-400控制器和DELL工控機采用以太環網,通訊速率為100Mbps,使用單模光纖連接。
轉爐循環水系統硬件配置如下:



3 主要控制功能
3.1吸水井邏輯控制
循環水控制9個吸水井、1個配水井、2個集水坑、1個軟水補水箱、1個軟水集水池等水容器的進、出水循環泵,每個吸水井有3個給水泵供水。另有4個循環泵為異型坯結晶器供水,3個循環泵為中板坯結晶器供水。實現整個轉爐區域、連鑄區域的循環水供應。循環水泵電機控制原理相同,僅以1#吸水井為例介紹。
1#吸水井有鑄機回水上水塔水泵電機4-1、鑄機回水上水塔水泵電機4-2、鑄機回水上水塔水泵電機4-3共有三臺水泵。
操作模式為機旁操作、集中操作。
機旁操作:操作員在現場操作箱上直接進行操作,通過啟動、停止按鈕實現單個電機的啟動運行、停止。
集中操作:通過上位機監控畫面進行操作,又分為手動和自動兩種模式。
手動方式: 操作員通過監控畫面操作相應水泵,當水泵投用時,操作員可在畫面上啟停該水泵。當水泵備用時,水泵不能通過畫面啟停。
自動方式: 兩臺工作泵4-1和4-2同時運行,當工作泵發生故障時,備用泵4-3自動投入運行,同時將故障信號送入操作室。吸水井達到最低水位時(-3.8m)水泵自動停泵,并發出報警信號。
#1吸水井實現液位LT101高、低液位報警,鑄機設備冷卻回水上塔溫度TE101、鑄機設備冷卻回水上塔流量FT101顯示。
3.2過程控制和監控
實現了重要水流量、液位、溫度的過程單回路控制,使控制參數穩定在生產要求的控制范圍內。
PID控制示意圖

使用監控畫面實現對循環水系統運行狀態進行監視,強制動作,及動態畫面顯示,趨勢畫面顯示,報警/歷史記錄等功能。
4 結語
系統自2004年6月投入在線運行以來,取得良好的控制效果:參數控制精度在99%以上,全自動運行率在95%以上,有效的節約了電能和水資源,減少了環境污染,保護了環境。具有較好的經濟效益和推廣價值。
轉爐煉鋼從小轉爐發展到100t以上轉爐,循環水的用量明顯增加,大容量轉爐采用了煉鋼新工藝、新技術,這些新技術需要高性能、高可靠性、體積小、價格低、具有強大的運算功能、易于實現復雜控制功能等優點的計算機控制系統來實現,生產線采用計算機控制后可以大幅度提高產品的產量、質量,提高設備使用壽命,節約能源,降低工人勞動強度,改善操作環境。
2 系統組成
2. 1 轉爐循環水工藝概述
萊鋼1#120噸轉爐生產線設計能力為120萬噸/年,其自動化控制水平的高低直接影響產品的質量。實現轉爐循環水智能自動控制,對降低能耗,有效節約水資源,減輕工人的勞動強度具有重要作用。
萊鋼大型H型鋼生產線轉爐公用水泵房系統主要包括2×100t轉爐循環冷卻供排水及處理設施、連鑄機間接冷卻供排水及處理設施(不包含連鑄濁環水及安全供水)、轉爐煙氣凈化除塵污水污泥處理設施,設計生產總用水量10987m3/h,其中轉爐凈環水量2042m3/h,濁環水量1406m3/h,連鑄軟環水量2970m3/h,凈環水量4250m3/h,各循環水系統生產新水補充量234 m3/h,軟水補充量85 m3/h。生活水量5 m3/h,生產排水量40 m3/h。生產水循環利用率97.63%。
每個水井設有3臺給水泵供水,兩用一備,正常兩臺給水泵供水運行,當水位降到低水位或運行水泵故障時,自動啟動一臺備用給水泵,當水位到達高水位時,停止備用水泵;單擊手動啟停給水泵時,通過畫面點擊啟泵、停泵按鈕或現場按啟泵、停泵按鈕,實現給水泵的啟動/停止控制。
2.2 系統組成:
系統硬件配置采用SIEMENS公司的WinCC/S7-400控制系統。該控制系統是建立在S7-400控制器、Pentium Ⅳ工控機平臺之上的開放式系統;S7-400是模塊化大型PLC系統,采用標準的以太網通訊,每個控制器可以控制64個回路,最大可處理131072個I/O點,其中模擬量I/O點數為8192個,邏輯掃描速率為1.25MB/s。DELL工控機采用主頻為2.5GHz的pentiumⅣCPU,512MB SDRAM 內存,80GB UltraSCSI 接口硬盤。 S7-400控制器和DELL工控機采用以太環網,通訊速率為100Mbps,使用單模光纖連接。
轉爐循環水系統硬件配置如下:



3 主要控制功能
3.1吸水井邏輯控制
循環水控制9個吸水井、1個配水井、2個集水坑、1個軟水補水箱、1個軟水集水池等水容器的進、出水循環泵,每個吸水井有3個給水泵供水。另有4個循環泵為異型坯結晶器供水,3個循環泵為中板坯結晶器供水。實現整個轉爐區域、連鑄區域的循環水供應。循環水泵電機控制原理相同,僅以1#吸水井為例介紹。
1#吸水井有鑄機回水上水塔水泵電機4-1、鑄機回水上水塔水泵電機4-2、鑄機回水上水塔水泵電機4-3共有三臺水泵。
操作模式為機旁操作、集中操作。
機旁操作:操作員在現場操作箱上直接進行操作,通過啟動、停止按鈕實現單個電機的啟動運行、停止。
集中操作:通過上位機監控畫面進行操作,又分為手動和自動兩種模式。
手動方式: 操作員通過監控畫面操作相應水泵,當水泵投用時,操作員可在畫面上啟停該水泵。當水泵備用時,水泵不能通過畫面啟停。
自動方式: 兩臺工作泵4-1和4-2同時運行,當工作泵發生故障時,備用泵4-3自動投入運行,同時將故障信號送入操作室。吸水井達到最低水位時(-3.8m)水泵自動停泵,并發出報警信號。
#1吸水井實現液位LT101高、低液位報警,鑄機設備冷卻回水上塔溫度TE101、鑄機設備冷卻回水上塔流量FT101顯示。
3.2過程控制和監控
實現了重要水流量、液位、溫度的過程單回路控制,使控制參數穩定在生產要求的控制范圍內。
PID控制示意圖

使用監控畫面實現對循環水系統運行狀態進行監視,強制動作,及動態畫面顯示,趨勢畫面顯示,報警/歷史記錄等功能。
4 結語
系統自2004年6月投入在線運行以來,取得良好的控制效果:參數控制精度在99%以上,全自動運行率在95%以上,有效的節約了電能和水資源,減少了環境污染,保護了環境。具有較好的經濟效益和推廣價值。
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