造紙機械變頻技術改造
1 引言
紙業是國民經濟中的重要產業,根據國家信息中心經濟預測部的行業報告稱:自今年3月份始,隨著水電煤氣等主要資源價格的調整,造紙行業的成本增長再次走高,利潤增長的成本壓力再次加大。行業虧損增多,虧損企業虧損額同比增加達67.34%。成本上漲一方面是原料和水電煤氣等能源價格的上漲,另一方面也與能源浪費密切相關,我國造紙行業的綜合能耗是發達國家的1倍,噸漿水耗高于世界先進水平近10倍。而電力是造紙業的主要能源,電力成本是造紙業的三大成本之一,每年高昂的電費成為造紙企業的主要負擔。
我國造紙企業要想增加競爭力,獲得持續發展,在激烈的競爭中取勝,就必須降低成本,而節電牽動了降低成本的主神經。節電技術的進步,特別是變頻技術的發展,為造紙企業提高電能使用效率、降低電力成本、增加利潤提供了廣闊的空間。
2 造紙機變頻改造的必要性
我國造紙機分部傳動設備,大部分采用SCR直流調速(大功率)和滑差電機(小功率)傳動,在生產過程中經常由于機械磨損、傳動帶的打滑等因數造成速度匹配失調,形成斷紙、厚度不均等現象。
2.1直流調速系統在紙機的發展史上占有重要的地位,但由于直流電機存在維護難、抗環境能力差,主要表現如下:
(1)整流子磨損嚴重, 燒毀整流子的故障, 導致停機時間長;
(2) 直流電機維修困難多, 要求高, 修理費用也高;
(3) 測速發電機易磨損,造成傳動系統精度低;
(4) 直流調速控制系統復雜, 調試困難, 一般技工很難調出好的機器
2.2交流滑差電動機兩部分構成,一個普通交流電機,一個轉差離合器,通過調整離合器勵磁線圈的電壓,來調節電機的確輸出速度,存在耗電量大,傳動效率低,速度精度差,速度不夠穩定,影響產品的質量。
3 造紙機械變頻控制系統簡介
造紙機械結構上大致有流漿箱,網部,壓榨部,干燥部,壓光,收卷幾部分組成。傳動系統是由多分部傳動點組成的速度鏈式協調系統。為了降低能耗、優化產品質量,提高勞動生產率、現代化的造紙設備多采用多電機分部傳動,即在每一個傳動分部安裝交流電動機并配制相應的變頻器、要求各分部能夠實現同步控制,也能夠在一定的范圍內調速。造紙是一個連續生產的過程,因此生產線的連續和有序控制成為了制約成品紙質量和產量的瓶頸。使用變頻控制系統可以使傳動系統具備非常方便及精確的調速功能:
(1) 各分部傳動點之間能保持固定的傳動比,使各傳動點上線速度保持一致。便于設備提速、減速,避免各傳動點之間因線速度相差太大而斷紙。
(2)連續平穩地拖動紙機運行。
(3)具有平滑加減速功能。
目前在紙機分部傳動上使用的變頻器必須能同時具備以下特點
(1)調速范圍寬,在全速度范圍內,效率必須在90%以上;
(2)功率因數高于0.9以上;
(3)輸入諧波電流總失真小于3%;
(4)采用可靠性高、技術成熟的標準器件IGBT;
(5)能減少輸出諧波分量并有效降低dv/dt噪音和轉矩脈動的效果
4 案例分析
如:大連XX紙廠的生產線,其紙生產工藝的后干燥、壓光機、卷紙機原采用直流調速和滑差電機調速。現采用采用安邦信G9變頻器改造進行多電機分部傳動控制。
造紙機械的基本組成部分按照紙張形成的順序分為網部、壓榨、前干燥、后壓榨、后干燥、壓光機、卷紙機等。其工藝為流漿箱輸出的紙漿在網部脫水成型,在壓榨部進行壓縮使紙層均勻,經過前干燥進行干燥,接著進入后壓榨進行施膠,再進入后干燥器烘干處理,然后利用壓光機使紙張平滑,最后通過卷紙機形成母紙卷。造紙工藝流程圖如圖1所示:
圖1 造紙工藝流程圖
4.1 改造方案
采用安邦信G9系列變頻器,其電氣圖如圖2所示:
圖2 電氣圖
4.2功能介紹:
(l) 統調功能
采用主-從式結構,其速度可以通過統調電位器給定。將一臺G9變頻器作為主驅動輸出,從驅動均采用G9系列產品,多臺從驅動可以共用一臺主驅動。
(2)l微調功能
主驅動的運行頻率通過統調電位器模擬口輸出,作為從驅動變頻器的初始同步轉速,其偏差可以通過從驅動的微調電位器來修正。
(3)由于變頻器具有較前強的過載能力和低頻額定轉矩,保證了速度不隨負載的變化而變化。同時,克服低速時速度不穩定的缺陷。
4.3 系統優點
(1)本系統采用先進的變頻控制技術,使電機軟啟動,減輕機械沖擊和降低部分噪音,延長機械設備的使用壽命,減少機械維修費用。
(2) 運行、操作、維護簡便,提高產品的質量和產量。
(3) 由于變頻器在往下調速的同時也將電壓一起下調,而電磁滑差調速其電機的輸出電壓是不變的,兩者對比,變頻調速節約了大量的能源。
4.4 節電效果分析
大連XX紙廠是大型造紙廠家,其中我公司改造的1760白板紙機有5個傳動點,都是用電磁調速,各個傳動速度斷斷續續很不穩定,生產中經常斷紙,采用我公司設計的變頻同步控制系統改造后取得很好的節能效果。
 改造前生產1噸紙用242.5度。,
 變頻改造后生產1噸紙用127度電(6個月平均數)。
 每噸節約為242.5-157=85.5度。
 節電率達到:(85.5÷242.5)×100%=35.2%。
也就是說,該造紙機進行改造后,每月可為該廠節約42750度電,按每度電0.7元計算,每月就可節約29925元。每年就可節約35.9萬元。且操作從45米/分一直調到75米/分仍相當穩定,同步效果極好,提高了紙的產量,增加了企業的效益。
5 結束語
將生產線整體變頻控制與改造后,生產線電機所需轉速由電機直接給出,避免了轉矩傳遞損失,既可實現電機聯動控制,又可分別調速控制,整條生產線可由其統一指揮,有序工作。我們相信,隨著交流變頻控制系統及通訊技術的發展和完善,交流變頻傳動系統以其技術先進、調速范圍寬,調速性能好,節電,操作方便等優點在新型造紙機上的應用越來越廣泛!
紙業是國民經濟中的重要產業,根據國家信息中心經濟預測部的行業報告稱:自今年3月份始,隨著水電煤氣等主要資源價格的調整,造紙行業的成本增長再次走高,利潤增長的成本壓力再次加大。行業虧損增多,虧損企業虧損額同比增加達67.34%。成本上漲一方面是原料和水電煤氣等能源價格的上漲,另一方面也與能源浪費密切相關,我國造紙行業的綜合能耗是發達國家的1倍,噸漿水耗高于世界先進水平近10倍。而電力是造紙業的主要能源,電力成本是造紙業的三大成本之一,每年高昂的電費成為造紙企業的主要負擔。
我國造紙企業要想增加競爭力,獲得持續發展,在激烈的競爭中取勝,就必須降低成本,而節電牽動了降低成本的主神經。節電技術的進步,特別是變頻技術的發展,為造紙企業提高電能使用效率、降低電力成本、增加利潤提供了廣闊的空間。
2 造紙機變頻改造的必要性
我國造紙機分部傳動設備,大部分采用SCR直流調速(大功率)和滑差電機(小功率)傳動,在生產過程中經常由于機械磨損、傳動帶的打滑等因數造成速度匹配失調,形成斷紙、厚度不均等現象。
2.1直流調速系統在紙機的發展史上占有重要的地位,但由于直流電機存在維護難、抗環境能力差,主要表現如下:
(1)整流子磨損嚴重, 燒毀整流子的故障, 導致停機時間長;
(2) 直流電機維修困難多, 要求高, 修理費用也高;
(3) 測速發電機易磨損,造成傳動系統精度低;
(4) 直流調速控制系統復雜, 調試困難, 一般技工很難調出好的機器
2.2交流滑差電動機兩部分構成,一個普通交流電機,一個轉差離合器,通過調整離合器勵磁線圈的電壓,來調節電機的確輸出速度,存在耗電量大,傳動效率低,速度精度差,速度不夠穩定,影響產品的質量。
3 造紙機械變頻控制系統簡介
造紙機械結構上大致有流漿箱,網部,壓榨部,干燥部,壓光,收卷幾部分組成。傳動系統是由多分部傳動點組成的速度鏈式協調系統。為了降低能耗、優化產品質量,提高勞動生產率、現代化的造紙設備多采用多電機分部傳動,即在每一個傳動分部安裝交流電動機并配制相應的變頻器、要求各分部能夠實現同步控制,也能夠在一定的范圍內調速。造紙是一個連續生產的過程,因此生產線的連續和有序控制成為了制約成品紙質量和產量的瓶頸。使用變頻控制系統可以使傳動系統具備非常方便及精確的調速功能:
(1) 各分部傳動點之間能保持固定的傳動比,使各傳動點上線速度保持一致。便于設備提速、減速,避免各傳動點之間因線速度相差太大而斷紙。
(2)連續平穩地拖動紙機運行。
(3)具有平滑加減速功能。
目前在紙機分部傳動上使用的變頻器必須能同時具備以下特點
(1)調速范圍寬,在全速度范圍內,效率必須在90%以上;
(2)功率因數高于0.9以上;
(3)輸入諧波電流總失真小于3%;
(4)采用可靠性高、技術成熟的標準器件IGBT;
(5)能減少輸出諧波分量并有效降低dv/dt噪音和轉矩脈動的效果
4 案例分析
如:大連XX紙廠的生產線,其紙生產工藝的后干燥、壓光機、卷紙機原采用直流調速和滑差電機調速。現采用采用安邦信G9變頻器改造進行多電機分部傳動控制。
造紙機械的基本組成部分按照紙張形成的順序分為網部、壓榨、前干燥、后壓榨、后干燥、壓光機、卷紙機等。其工藝為流漿箱輸出的紙漿在網部脫水成型,在壓榨部進行壓縮使紙層均勻,經過前干燥進行干燥,接著進入后壓榨進行施膠,再進入后干燥器烘干處理,然后利用壓光機使紙張平滑,最后通過卷紙機形成母紙卷。造紙工藝流程圖如圖1所示:
4.1 改造方案
采用安邦信G9系列變頻器,其電氣圖如圖2所示:
4.2功能介紹:
(l) 統調功能
采用主-從式結構,其速度可以通過統調電位器給定。將一臺G9變頻器作為主驅動輸出,從驅動均采用G9系列產品,多臺從驅動可以共用一臺主驅動。
(2)l微調功能
主驅動的運行頻率通過統調電位器模擬口輸出,作為從驅動變頻器的初始同步轉速,其偏差可以通過從驅動的微調電位器來修正。
(3)由于變頻器具有較前強的過載能力和低頻額定轉矩,保證了速度不隨負載的變化而變化。同時,克服低速時速度不穩定的缺陷。
4.3 系統優點
(1)本系統采用先進的變頻控制技術,使電機軟啟動,減輕機械沖擊和降低部分噪音,延長機械設備的使用壽命,減少機械維修費用。
(2) 運行、操作、維護簡便,提高產品的質量和產量。
(3) 由于變頻器在往下調速的同時也將電壓一起下調,而電磁滑差調速其電機的輸出電壓是不變的,兩者對比,變頻調速節約了大量的能源。
4.4 節電效果分析
大連XX紙廠是大型造紙廠家,其中我公司改造的1760白板紙機有5個傳動點,都是用電磁調速,各個傳動速度斷斷續續很不穩定,生產中經常斷紙,采用我公司設計的變頻同步控制系統改造后取得很好的節能效果。
 改造前生產1噸紙用242.5度。,
 變頻改造后生產1噸紙用127度電(6個月平均數)。
 每噸節約為242.5-157=85.5度。
 節電率達到:(85.5÷242.5)×100%=35.2%。
也就是說,該造紙機進行改造后,每月可為該廠節約42750度電,按每度電0.7元計算,每月就可節約29925元。每年就可節約35.9萬元。且操作從45米/分一直調到75米/分仍相當穩定,同步效果極好,提高了紙的產量,增加了企業的效益。
5 結束語
將生產線整體變頻控制與改造后,生產線電機所需轉速由電機直接給出,避免了轉矩傳遞損失,既可實現電機聯動控制,又可分別調速控制,整條生產線可由其統一指揮,有序工作。我們相信,隨著交流變頻控制系統及通訊技術的發展和完善,交流變頻傳動系統以其技術先進、調速范圍寬,調速性能好,節電,操作方便等優點在新型造紙機上的應用越來越廣泛!
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