在煉油化工企業,鍋爐所供蒸汽為反應器、蒸餾塔、氣提塔、管道保溫等提供熱源。
    SHXF型循環流化床鍋爐以其占地少、熱效高、殘炭低、節省原煤且適應各種煤質等諸多優點近年為生產企業所推廣。但不足之處是送風壓頭高,所配風機功率大、耗電多;配套的自控制系統仍采用傳統的控制方式,即鼓引">

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      循環流化床鍋爐控制系統中的變頻調速改造

      在煉油化工企業,鍋爐所供蒸汽為反應器、蒸餾塔、氣提塔、管道保溫等提供熱源。
      SHXF型循環流化床鍋爐以其占地少、熱效高、殘炭低、節省原煤且適應各種煤質等諸多優點近年為生產企業所推廣。但不足之處是送風壓頭高,所配風機功率大、耗電多;配套的自控制系統仍采用傳統的控制方式,即鼓引風量、汽包液位采用擋板和調節閥調節,給煤量采用滑差電機調速調節。對此用變頻調速全電信號閉環自控系統改造原控制系統。
      1. 變頻調速控制系統設計
      由變頻器、傳感器和變送器構成全電信號閉環控制系統,其中ABB公司ACF600系列變頻器內設有PID調節器,可進行比例、積分、微分設定調節及實際值顯示,省卻了常規調節儀;通過變頻調速器調節電機的轉速來控制風機、泵和給煤機送風、水、煤量,以替代原擋板、調節閥,同時省卻了儀表用凈化風系統。
      (1)引風機、1號鼓風機的閉環控制系統
      在正常運行時,爐膛壓力必須在正常的范圍內。流化床鍋爐屬微負壓操作,其爐膛料層風速控制的好壞直接影響鍋爐的循環和流化燃燒狀態。風速過小,流化不起來,燃燒狀態差;流速過大,煙氣熱損失大,不利于經濟燃燒。為了使爐膛煤粉在流化狀態下的燃燒達到最佳化,需實行鼓引風壓差比控制,通過料層底的供風正壓與爐膛引風負壓形成料層流化狀態,與此同時,鼓風提供必要的燃燒用氧。在實際中我們采用了鼓風、引風單回路控制系統。
      在爐膛內設置智能壓力變送器PT909,實時檢測爐膛燃燒時的負壓,該信號(4 ~ 20mA)經雙絞線傳送到引風機變頻器的實際信號輸入端,經與設定值比較后,由變頻器通過電機及風機的轉速來調節引風量,以保證爐膛負壓。
      在鼓風入口處設智能壓力變送器PT911,實時檢測供風的正壓,該信號(4 ~ 20mA)經雙絞線傳送到鼓風機變頻器的實際信號輸入端,經與設定值比較后,由變頻器通過電機即風機的轉速來調節鼓風量,以保證爐膛料層底部正壓,使料層在“下正上負壓差”的作用下流化起來。
      引風機和1號鼓風機電機容量110kW,均選用ACF602-0120-3變頻器;爐膛智能壓力變送器選用壓力0 ~ 1.0kPa;鼓風智能壓力變送器選用壓力0 ~ 2.0kPa。
      (2)2號鼓風機的控制
      鍋爐的熱損失主要是排氣的熱損失。這樣就產生了燃燒控制中的燃料和空氣的正確比例問題,也即空燃比或空氣過剩率。燃燒時必須給于適當的空氣,否則造成能耗增加且污染大氣。我們在煙氣通道設置含氧量分析儀AT901,其實際信號(4 ~ 20mA)進行氧量值顯示并送至2號鼓風機的變頻調速器AI2端,通過調節送入爐膛的風量來調節含氧量。變頻器選用ACF601-0025-3;含氧量分析儀選ZO-11(Q),量程為0 ~ 20%。
      (3)給煤機的閉環控制系統
      正常運行時爐溫靠給煤量控制,我們在爐膛內設置了溫度變送器TT906,通過變送器的4 ~ 20mA信號送至給煤機變頻器的實際信號端子AI2,經與設定值比較后,由變頻器通過調節螺旋給煤機轉速即給煤量來控制爐膛的溫度。這次改造,我們利用原滑差式YCT電機,將磁耦合器定轉子直接用螺釘固定為一體,即成了“普通”異步電機。該機配用了ACF601-0060-3變頻器,熱電偶及變送器選用WRN-230、5351。
      (4)給水泵的閉環控制系統
      給水控制系統是自動調節給水量,使其適應蒸發量的變化并保持汽包中的水位在工藝要求的犯范圍內。水位過高,會影響汽包內汽水分離效果,使汽包出口的飽和蒸汽帶水增多;水位過低,則可能影響循環,導致水冷壁被燒壞或爆管。鍋爐水位變化的主要干擾因素有給水量、用汽負荷和爐膛熱負荷擾動。根據實際情況,我們選擇了單沖量液位控制系統,設鍋爐汽包電動外浮筒液位傳感器LT902,實時檢測汽包液位。該信號(4 ~ 20mA)經雙絞線傳送到給水泵變頻器的實際信號輸入端,經與設定值比較后,由變頻器通過電機即泵的轉速來調節給水量,以保證鍋爐汽包水位。根據給水泵電機容量,選變頻器為ABB公司ACS601-041-3型;汽包液位傳感器選電動外浮筒式TUDK1,H = 500mm,r = 0.9568。在兩臺給水泵電控回路,我們設計了主泵故障自起動連鎖回路。以保證連續供水的可靠性;系統停電時,鍋爐流化迅速停止,爐溫急降,不會引起汽包缺水。
      2. 安裝調試
      由于引風機轉動慣量大,試運行中多次出現變頻器直流母線過壓故障停機,將加減速時間分別延長為60s和90s后故障消除。按工藝要求在點爐升溫時最小頻率設置為4Hz,經試車考驗,低速下電機溫升在允許范圍內。
      3. 節電效果
      經標定,改造前鍋爐使用功率為265kW,改變頻控制后使用功率為127.6kW,節電率達52% 。年運行按8000h計,平均節電110萬kWh,電費按0.4元/kWh計,每年可減少電費支出44萬元。運行表明:改變頻調速自控后,鍋爐控制精度高,反映調節速度快,燃燒狀態好;電控系統連續運行平穩可靠,所有機泵實現了軟起動,常速在1200 ~ 2100r/min間運轉,減少了機泵磨損;調節閥的取消、擋板的全開及機泵的低速運轉,降低了噪聲,有利于文明生產和維修成本的降低。

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