技術頻道

      高壓變頻器事故分析與防范措施

      1 引言

       近幾年隨著國家對節能降耗工作的重視以及對變頻技術的推廣,特別是在電力、石油、化工等高耗能產業,高壓大功率變頻器得到了廣泛地應用,并且收到了良好的節能效果。但是高壓變頻器能否安全、可靠運行引起了相當高的重視。大唐淮北發電廠目前2臺引風機、2臺送風機和2臺凝結水泵已有工頻運行改造為變頻器運行,由于是單機運行風險比較大,因此對變頻器運行的可靠性要求非常高。下面就通過2起事故案例,來分析高壓功率變頻器出現故障對機組的正常運行所帶來的影響。

      2 變頻器調速節能應用實例

        以某發電廠#8爐的4臺高壓電機(2臺引風機、2臺送風機)改為變頻調速運行為例。6kv高壓電動機型號:ykk710-8型,1600kw,186a,746r/min,cosφ=0.861,y型接線。所配置的高壓變頻器型號:dhvectol- di02000/型,容量為sn2000kva,輸入:電壓6kv電流192.5a,輸出:電壓0~6kv;電流0~192.5a;頻率0~50hz。

        由于變頻器功率大,發熱量較大,為保證足夠的通風冷卻效果,在變頻器功率柜和變壓器柜在柜頂分別獨立安裝了一套整體風扇,再經過室內空調,把熱風置換到室外,保證變頻器的整體冷卻通風要求。

        2.1 電動機與風機之間的聯接
        
        如圖1所示,拆除原來電機與風機之間的液力耦合器,電機與風機之間加裝連接鋼軸,連接軸采用空心鋼軸。送風機傳動方式改為中間軸直連傳動,將原來彈性柱銷聯軸器,改為膜片式聯軸器,在兩副膜片式聯軸器中間,加裝一根中空的連接軸,膜片聯軸器的型號為form01-2501,中間軸型號為x430.10,其長度為1572mm,傳動部件總重為539kg。引風機傳動方式改為中間軸直連傳動,本次改造將原來彈性柱銷聯軸器,也改為膜片式聯軸器,在兩副膜片式聯軸器中間,加裝一根中空連接軸,膜片聯軸器的型號為form11,中間軸型號為x429.10,其長度為1750mm,傳動部件總重為649kg。并將引風機入口擋板門由手動控制改為電動控制,以滿足工頻狀況調節需要。這樣省略了電機移位、制作基礎的費用,節約改造資金。
        
        加裝引、送風入口擋板執行器4臺。在dcs系統中增加引、送風機變頻控制邏輯、入口擋板控制邏輯,并修改操作畫面。根據技術管理部門要求,完善并修改引、送風機、入口擋板相關聯鎖、保護、順控等邏輯。

        2.2 改造前后系統對比
        
        (1)dhvect-di02000/06型變頻器調速范圍為0~100%;液力耦合器的調速范圍一般為40~95%,即高速段造成約5%的速度損失,影響機組出力。液力耦合器最低一般只能到額定速度的40%。
        
        (2)dhvect-di02000/06型變頻器在整個調速范圍內都具有較高的效率(大于97%),而液力耦合器越是在低速時效率越低。本身帶來不小的損耗,調速的節能效果大打折扣。
        
        (3)dhvect-di02000/06型變頻器對電機及負載機械實現真正的軟啟動,徹底解決了啟動沖擊問題,如果工作需要,電機可以在短時間內多次重復啟動。液力耦合器不能解決電機啟動問題,電機仍然為直接啟動,啟動電流大,并且不能頻繁啟動。
        
        (4)用dhvect-di02000/06型變頻器對電機調速時,只需脫開原來的開關和電機的連接電纜,加入變頻器即可,改造方案簡單。
        
        (5)dhvect-di0200/06型變頻器是高科技設備,可靠性高,基本免維護。而液力耦合器是機械設備,本身包含油路、水路等多套系統,故障率高,維修工作量大,造成了有效生產時間的縮短。
        
        本次變頻改造費用總投資445萬元,4臺變頻器投運后,經運行人員抄表統計,相對未改造前同等發電量情況下,每日可節約2.79萬kw/h,僅節約電費一項,在一年半內就可以將變頻器改造投資收回,節能效益很可觀。因此,高壓變頻裝置改造是節能降耗、挖潛增效、提高綜合經濟效益最直接有效的措施。高壓變頻器優越的調速性能和顯著的節能效果已經得驗證和認可。

      2.3 施工改造的經驗體會
        
        (1)8號機引、送風機加裝變頻器改造工程,安裝施工簡單,即將原來高壓開關柜與電動機之間插入安裝變頻裝置,對原有接線改動不大;
        
        (2)變頻器操作使用方便,變頻器操作只有簡單的開、停機和頻率調整;
        
        (3)變頻裝置能進行無級調速,調速范圍廣,且調速精度高,適用性強;
        
        (4)變頻裝置保護功能完善,設備故障率低風機啟動平穩,啟動電流小,可靠性高;
        
        (5)電動機不需要長期高速運行,工作電流大幅度降低,節電效果明顯,電動機本身的使用壽命也大大延長;
        
        (6)由于變頻器取代了液力藕合器進行調速,消除了機械和液力藕合器高故障率的缺陷,設備維護費用大大降低;
        
        (7)由于電動機啟動電流很小,電動機可以頻繁啟動,電動機運行振動及噪聲明顯下降,軸承溫度也有很大的下降。

      3 故障過程及處理

        案例一:2007年7月12日11:08,#6機正常運行負荷180mw,甲引風機變頻故障,#6爐甲引風機跳閘,dcs上顯示“#6爐甲引風機變頻器主板重故障”信號,變頻柜上顯示“主板重故障”,#6爐甲引風機切至工頻狀態。

        經檢查分析,由于#6爐引風機變頻器室位于輸煤棧橋下面,大量的煤粉灰進入變頻器室,變頻器功率單元電氣元件由于長時間積灰,散熱性能差,使電氣元件溫度升高,絕緣降低,以至于燒毀。于是變頻器便發“主板重故障”信號,使#6爐甲引風機跳閘。問題發現以后,我們立即組織人員對功率單元進行了更換、調試,正常后切換為變頻運行。該事故說明變頻器安裝位置的選址非常重要。

        案例二:2010年2月28日13:16,#8機組負荷195mw,16臺給粉機、甲丙二組制粉系統運行,各參數正常。運行中的甲送風機“變頻重故障”信號發出,甲送風機跳閘。立即投油助燃。增大乙送風機出力(甲送風機入口擋板自動關閉),停運上排4臺給粉機,關對應的一次風門,推負荷至160mw。調整爐膛負壓和一次風壓正常。就地檢查甲送風機機械部分正常。變頻保護顯示:13時16分43秒發出“a4單元驅動故障”、“主板重故障”信號。變壓器柜顯示溫度:a相54℃、b相53℃、c相52℃。匯報值長,甲送風機切到工頻運行。

        經檢查分析,如圖2所示,這是由于甲送風機變頻器a4功率單元逆變橋igbt過電流,使igbt元件承受過載所致,所以發出“a4單元驅動故障”、“主板重故障”信號,使#8爐甲送風機跳閘。發現問題后立即向聯系廠家匯報,并調運備品備件對功率單元進行了更換,并對#8爐甲送風機變頻器做了整體靜態試驗,待正常后轉為變頻運行。

        案例三:變頻投運后曾發生2次,電流波動大(20hz時約20a),(30hz時約30a),(>30hz時趨于0a)。繼續調節觀察發現是操作時,調節幅度較大,設備工況反饋不同步所致,后將調節幅度設置為1~2hz/次,現象消除。
      8號爐乙引風機變頻器的“變壓器溫度超高”跳閘,切工頻啟動“反時限過電流”保護跳,檢查保護定值不適應工頻啟動要求,定值修改后工頻運行正常。某日發出“高壓掉電”信號。變壓器柜顯示溫度:a相51℃、b相48℃、c相53℃。8號乙引變頻器進行檢查,c相溫控器故障,變頻器溫控的測控元件故障,將其跳閘回路拆除。更換后恢復正常運行。

      圖1 高壓變頻器現場電氣接線圖

      圖2 igbt模塊封裝示意圖

      4 存在的問題及影響
        
        (1)變頻器的安裝位置選擇不當,工作環境差;
        
        (2)變頻器備品備件不充足;
        
        (3)維護人員對變頻器技術掌握不夠全面;
        
        (4)減少了變頻器的在線運行時間,電能損耗增加,廠用電率升高,影響了發電廠電量。

      5 應對措施
        
        (1)變頻器安裝位置要好。應制定變頻器維修制度,定期進行變頻器濾網清掃,并利用大、小修的機會,對變頻器內部電氣元件仔細清掃檢查,防止有松動或接觸不良。變頻器室的照明要正常,通風要良好,環境溫度應保持在0~40℃。
        
        (2)對于重要設備,為了盡快恢復可能出現的故障,備件十分重要。在變頻器裝置內的部件發生故障時,為縮短設備的停止時間,需要準備備件。更換單個元件需要花費很長時間,因此建議以單元為單位更換。
        
        (3)加強對現場維護人員的技術培訓工作,使之深入了解變頻器的結構、原理,正確掌握變頻器出現故障的處理方法,縮短事故處理時間,提高工作效率。

        (4)運行人員應加強對變頻器的巡視檢查,制定巡檢制度,做好事故預想與危險點分析,進一步提高運行人員的事故處理能力,確保機組安全、高效、穩定運行。

      6 結束語

        高壓變頻技術的推廣以及顯著的經濟效益,受到眾多行業的青睞。尤其是高壓變頻器具有良好的調速性能,啟動性能好,控制精度高,能適應發電廠不同時段的負荷調節動態特性的要求。因此要采取針對性的措施做好變頻器的運行維護,延長高壓變頻器在線運行時間和使用壽命,降低電能損耗,節約廠用電率,對節能減排以及提高發電廠的綜合競爭力具有重要意義。


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