技術(shù)頻道

      ABB高壓變頻器水冷系統(tǒng)特殊故障的研究

      1 引言

        近年來,由于需求和技術(shù)的不斷提高,高壓變頻器應(yīng)用越來越廣。而在大容量的高壓變頻器中,為了有效散熱,多采用水冷式。由于水管密布于高壓母線和功率元件周圍,對水質(zhì)安全要求高,不允許斷流,其監(jiān)測回路和工藝流程較復(fù)雜,故障幾率也較高。1995年,中國石油吉化有機(jī)合成廠乙丙項目引進(jìn)高壓水冷式變頻器一臺,在使用中出現(xiàn)一些故障,由于對該設(shè)備掌握不夠,處理中走了很多彎路,因此有必要將多年維修經(jīng)驗加以歸納,以饗讀者。

      2 高壓變頻器水冷技術(shù)基本原理

        2.1 散熱問題概述

        變頻器散熱很重要。溫度過高對任何設(shè)備都具有破壞作用,但就多數(shù)設(shè)備而言,其破壞作用常常是比較緩慢的,受破壞時的溫度通常是不很準(zhǔn)確的,而惟獨在spwm逆變電路中,溫度一超過某一限值,會立即導(dǎo)致逆變功率管的損壞,并且該溫度限值往往十分準(zhǔn)確。在spwm逆變橋中,每一橋臂的上、下兩管總是處于不斷地交替導(dǎo)通的狀態(tài),或由上管導(dǎo)通、下管截止轉(zhuǎn)換為上管截止、下管導(dǎo)通。在交替過程中,一旦出現(xiàn)一管尚未完全截止,而另一管已經(jīng)開始導(dǎo)通的狀況,將立即引起直流高壓經(jīng)上管和下管“直通”,相當(dāng)于短路,于是上下兩管必將立即被損壞。為了避免上述現(xiàn)象的出現(xiàn),在交替的控制電路中,必須留出一個“等待時間”(死區(qū))。等待時間的長短:一方面必須足夠長,以保證工作的可靠性;另一方面,必須盡量短,否則將引起調(diào)制過程的非線性,從而影響逆變后輸出電壓的波形和數(shù)值,所以,其裕量是很小的。

        溫度升高時,由于半導(dǎo)體對溫度的敏感性,上下兩管的開通時間和關(guān)斷時間,以及由延遲電路產(chǎn)生的等待時間,都將發(fā)生變化,并且具有比較準(zhǔn)確的變化規(guī)律。當(dāng)溫度一旦超出某一限值時,將導(dǎo)致“等待時間”的不足,使逆變電路的輸出波形出現(xiàn)“毛刺”,最終逆變管因直通而損壞。

        因此,變頻器的散熱問題是至關(guān)重要的。

        變頻器的發(fā)熱和任何其他設(shè)備一樣,發(fā)熱總是由內(nèi)部的損耗功率產(chǎn)生的。在變頻器中,各部分損耗的比例大致為:逆變電路約占50%;整流及直流電路約占40%;控制及保護(hù)電路占5%-15%。粗略地說,每1kva的變頻器容量,其損耗功率約為40-50w。

        2.2 基本原理介紹

        以乙丙裝置高壓變頻器為例,乙丙裝置變頻器采用abb的samimegaster變頻器,型號為1250d3300,其電壓等級為3.3kv,驅(qū)動電機(jī)功率850kw。經(jīng)測量,其總功耗為14kw,計算得出的需要最小冷卻水流量為29l/min(保證溫度為38℃時)。水冷裝置工藝流程如圖1所示。

        板式換熱器ph1通過外部循環(huán)水對變頻器內(nèi)部乙二醇水溶液進(jìn)行冷卻,調(diào)節(jié)閥cv1根據(jù)內(nèi)部水溫控制開、關(guān)以保證變頻水溫度變化在允許范圍內(nèi)。二臺水泵p1、p2互為備用,將水泵入直流母線和環(huán)繞型gto,單向閥bv1、bv2阻止回流。放氣罐dv1用于儲存水溶液,并分離氣體,通過自動放氣閥adv1排氣。ev1與放氣罐dv1聯(lián)通,用于提供系統(tǒng)基本壓力。

        檢測回路由壓力、電導(dǎo)率和溫度檢測組成,用于監(jiān)測水的泄漏、絕緣、冷卻效果。冷卻水的壓力由v15閥、壓力傳感和變送器pst1和壓力計來測量。變送器可產(chǎn)生一個與壓力成正比的ma信號,上傳給水冷系統(tǒng)sadc10in卡,與設(shè)定值比較,如果超過設(shè)定值,比較卡會產(chǎn)生一個觸點分離信號,通過di/o卡傳給cpu進(jìn)行處理。冷卻水的溫度由pt-100傳感器ts1測量,檢測點在換熱器的高溫端。實際的溫度值由溫度轉(zhuǎn)換器tt1讀取。該卡產(chǎn)生一個與溫度成正比的ma信號。如水溫高于設(shè)定值的話,信息通過扁平電纜傳到sadc59di/o卡。該卡上傳cpu卡。電導(dǎo)率檢測與此相類似,不贅敘。

        當(dāng)系統(tǒng)需要補(bǔ)液時,通過手動泵hp1從rt1備用儲水罐中將水抽出,通過閥v19、v14將冷卻液補(bǔ)充到系統(tǒng)中。單向閥v19防止系統(tǒng)水倒灌。

      3 特殊故障實例的分析

        3.1水壓不足

        (1) 現(xiàn)象

        冷卻水壓力過低造成停車。

        (2) 分析

        首先在水泵運轉(zhuǎn)時,對壓力系統(tǒng)檢測,對照盤面壓力表pm1和盤內(nèi)壓力表pg1,指示一致,證明壓力檢測回路無誤。壓力指示均為3bar,小于正常壓力4.55bar,說明水壓不足。檢查軟管接頭和白鋼管彎頭等,未發(fā)現(xiàn)明顯泄漏,且壓力基本保持不變。懷疑系統(tǒng)中有氣或系統(tǒng)自然損失造成壓力降低。檢查排氣裝置v12閥和adv1均無異常。因當(dāng)時必須及時恢復(fù)生產(chǎn),對系統(tǒng)測試絕緣正常,決定進(jìn)行充液和放氣,使壓力恢復(fù)到4.55bar,系統(tǒng)開車正常。

        然而一個月后,再次因壓力過低停車,與上次故障相同。懷疑有隱蔽的泄漏點。將所有柜底擦凈,鋪上白紙,一小時后,在3#柜底的紙上出現(xiàn)水痕。打開3#柜上蓋,拆除保護(hù)板,充電電阻等,直到拆到一塊觸發(fā)板時,發(fā)現(xiàn)其頂部一管接頭上有細(xì)小水珠,打開接頭,管接頭上水管已裂開。其連接裝置結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。將軟管裂開段切除,重新聯(lián)接,上緊。經(jīng)24h運行,柜下無水痕,故障排除。

        (3)小結(jié)

        水壓不足故障屬多發(fā)故障,一般是由于泄漏引起,應(yīng)集中對彎頭和接頭處檢查,通常較易處理。像本例中這樣非常隱蔽的故障點,決不能靠不斷補(bǔ)水來維持運行。因為漏水往往引起元件腐蝕、板卡損壞,引發(fā)二次故障,造成維修困難,所以必須早發(fā)現(xiàn)、早處理。

        3.2 水溫過高

        (1)現(xiàn)象

        裝置大檢修后,變頻器開車1h,因水溫超過上限(55℃)停車。

        (2)分析

        檢測冷卻水溫度傳感器ts1阻值正常,查從控制板到di/o卡扁平電纜連接妥當(dāng),供給tt1的220v正常。排除檢測回路故障可能。檢查冷卻水壓力無異常,懷疑外循環(huán)冷卻水溫度過高,冷卻效果不足。但經(jīng)詢問工藝人員,乙丙裝置循環(huán)水溫度與大修前一樣。檢查v22、v23閥開度正常,將閥開到最大。再次開車,檢查溫度控制器cr72正反向控制正常,cv1調(diào)節(jié)閥也在溫度高時打開,但溫度不降反升。判斷為外部循環(huán)水流量不足。遺憾的是,安裝時未留下外循環(huán)水管線流程資料,只能沿管線查找,經(jīng)過一天的努力,一位有經(jīng)驗的化工終于在200m以外的地方找到了外循環(huán)水閥門。原來,在大修時,化工將該閥誤關(guān)了幾圈。造成外循環(huán)水流量不足,使變頻停車。

        (3)小結(jié)

        本故障的特殊性在于故障部位出人意料。這就再次提醒我們,在維修中,一定要真正掌握水冷系統(tǒng)流程,不留死角,才能及時、準(zhǔn)確地解決問題。

        3.3 變頻器頻繁超壓停車

        (1)現(xiàn)象

        壓力隨溫度變化異常波動。當(dāng)水溫26℃時,壓力為52psi;當(dāng)升到32.8℃時,壓力為80psi。溫度再升高,就因壓力超限停車。

      (2)分析

        首先對壓力系統(tǒng)檢測,證明壓力表指示正常,壓力檢測回路無誤。在室溫下,變頻器不工作,只在水泵運行時,系統(tǒng)壓力在4.25bar左右,壓力正常。故障一時查不清楚,而當(dāng)時生產(chǎn)不允許長時間停車,決定采取臨時措施開車,即將控制調(diào)節(jié)閥的溫控器cr72溫度范圍縮小。溫控器采用帶有中性區(qū)的溫度調(diào)節(jié)如圖3所示,輸出out1作為反向(關(guān)閥)操作,并在測量值低于設(shè)定值set1-p03/2-p01時有效,輸出保持有效直到測量值返回到set1-p03/2時為止;輸出out2作為正向(開閥)操作,并在測量值高于設(shè)定值set1+p03/2+p02時有效;輸出保持有效直到測量值返回到set1+p03/2時為止。主要參數(shù)表修改如附表所示,使溫度調(diào)節(jié)范圍縮小。

        在停車檢修期間,重點對ev1膨脹瓶的進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其底部有一氣嘴,因無相關(guān)資料,從流程圖猜測,其內(nèi)應(yīng)半氣半液,中間用膜片分隔,以平衡水系統(tǒng)壓力。果然,發(fā)現(xiàn)其底部確有一個氣嘴。輕輕頂起氣嘴單向閥,無氣流出,證明氣室內(nèi)無基本壓力。找來一個車用打氣泵(帶壓力表),向瓶內(nèi)補(bǔ)氣到1bar,保壓20min,證明膜片無泄漏。回裝,經(jīng)過補(bǔ)液和放氣,系統(tǒng)壓力不再隨溫度波動,將溫控器調(diào)回初始設(shè)定,開車一切正常。可見,正常情況下,膜片因受氣壓作用,產(chǎn)生一定變形,以補(bǔ)償水隨溫度升高膨脹的體積,而當(dāng)基本壓力消失后,膜片被頂?shù)筋^,水再膨脹,壓力迅速上升,造成系統(tǒng)超壓。

        (3)小結(jié)

        本故障非常有代表性,在運行多年的變頻器水冷單元都會出現(xiàn)。在日常的維護(hù)和點檢中,一定注意定期向ev1膨脹瓶中補(bǔ)充基本壓力。

      4 結(jié)束語

        實踐證明,處理高壓變頻器水冷系統(tǒng)故障之前,必須全面理解工藝流程,通曉所有圖紙,才能迅速找到原因,避免浪費時間。定期的維護(hù)與保養(yǎng)也非常重要,如壓力檢測、更換離子交換器化合物、更換機(jī)械過濾器、清掃灰塵等。對系統(tǒng)的維護(hù)要十分小心,對水冷系統(tǒng)的任何疏忽,都可能會造成無法彌補(bǔ)的損失。



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