技術頻道

      西門子S7-300 PLC和70系列變頻器位置控制應用

      一. 概述

        在自動化控制領域中,相同功能有不同實現方式,針對不同的設備對精度和響應速度的要求,選用合適的定位控制系統以實現最優的性價比。本文介紹的一種應用西門子S7-300 PLC的高速計數模塊ET200S和70系列變頻器通過PROFIBUS總線通訊的功能來實現的定位控制的實際應用。

      二. 控制思路

        橫移車是鋼管生產線中不可缺少的輔機設備,它主要完成將前一工序生產的鋼管搬運到下一工序,或有序地暫放在臺架的每個工位上。隨著對生產線自動化程度要求的日益提高,減輕操作人員的工作量和操作失誤。要求對橫移車實現全自動準確定位控制。

        其控制核心就是利用裝在橫移車車輪上的編碼器采集的位置信號,通過PLC的高速計數模塊讀取,CPU經過運算處理與設定位置作比較,控制變頻器的多段速度,從而實現橫移車的準確 定位控制。因為考慮到控制成本和操作方便,采用PROFIBUS總線控制方式,減少了布線,控制方便,靈活。

      三.系統的構成和特點

        1.PLC作為控制的核心,主要用來接收編碼器的反饋信號,與設定的位置信號作比較,通過通訊功能來控制變頻器的輸出頻率減小,提前減速,到位前低速運轉,到位時準確停止。為了實現精確定位還設有零位置傳感器,到零位時將計數器的計數值清零,消除累積誤差,保證定位的準確,使橫移車能平穩地放下和舉起鋼管。

        由于放置主站CPU和變頻器的控制柜與橫移車比較遠,在橫移車上放置了遠程I/O模塊和高速計數器模塊ET200S,通過PROFIBUS總線相連,將現場的傳感器,編碼器信號直接連接在遠程I/O和計數模塊上,減少了現場的走線和故障的發生,維護方便。通訊速率可過1.5M,整個系統的系統框圖如1。

        

        由于使用通訊功能,可以省去用于控制變頻器的幾個輸出點,PLC的輸出點也減少了。

        2.高速計數器模塊ET200S的應用

        控制系統中所選的編碼器分辨率為2048P/R,輪徑φ250,齒輪比3,可計算出脈沖精度:250×3.14/2048×3=0.127mm/脈。能完全滿足橫移車的準確定位精度。

        精確定位過程如下:

        首先設定好橫移車運行的一個方向為正方向(加脈沖),當橫移車向設定的位置運行時(工作運行速度),高速計數器自動進行加/減速計數,在距離設定位置300—400mm時,控制變頻器的輸出頻率,以低速運行,在到達設定的位置時,停止變頻器的輸出,同時實施機械抱閘,完成了準確定位。

        讀取高數計數模塊的程序段如下:

        L PID 272 //模塊開始地址,將計數器模塊狀態值存放到MD20~MD27

        T MD 20 //當前計數值

        L PID 276

        T MD 24

        L 123 //裝載比較值

        T MD 30

        SET

        = M 34.0 //打開軟件門

        A M 10.0 //使能傳送比較值功能

        = M35.2

        L MD 30

        T PQD 272

        L MD 34

        T PQD 276

      3.PLC和變頻器通訊

        在CPU進行硬件配置時,對掛在總線PROFIBUS 站點都分配了物理地址,PLC與變頻器進行通訊也有相應的物理地址,CPU內部有專用通訊功能塊SFC14,SFC15,使用內部的寄存器DB塊存放數據,當PLC對變頻器進行數據的寫入和讀出時,就需知道PLC和變頻器定義的相關功能的地址,然后依據這些地址進行數據的寫入和讀出,才能實現對變頻器的控制。

        此控制系統變頻器需設定的參數介紹如下:

        P60=1,P53=6,P554=3100,P571=3101

        P572=3102,P443=3002,P566=3107

        P734.1=32,,P734.2=148

        其它的參數可以按出廠默認值即可

      四.結束語

        通過這次的電氣改進,現場布線減少,自動化程度提高了,人為參與減少了,加強了安全生產。生產效率有了很大的提高,通訊控制替代了硬接線的端子控制,不僅降低了成本,面且操作更方便,性價比更優異。也證明了西門子PLC和變頻器的通訊功能非常強大和好用。

      文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。

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