技術(shù)頻道

      SIEMENS SIMATIC S7-300 PLC在排水泵站自動化監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用

      排水泵站(下簡稱泵站)作為市政建設(shè)和管理工程的主要設(shè)施,擔(dān)負著城市排水防澇的重要任務(wù)。從目前國內(nèi)大部分的泵站控制和管理來看還是處于相當 落后的狀況,與國外相比具有很大的差異。 在電氣控制上,自動化監(jiān)控程度低,大部分的泵站僅有單級的常規(guī)控制。在管理水平上,大部分泵站的管理記錄和統(tǒng)計都是手工操作。泵站控制和管理沒有形成區(qū)域化的網(wǎng)絡(luò)。隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展,對市政建設(shè)和管理提出了更高的要求。所以必需對現(xiàn)有泵站控制和管理進行改造和完善。向國外無人化泵站監(jiān)控管理發(fā)展,以達到減員增效和提高管理水平的目的。該項目是以上海市浦東新區(qū)塘橋泵站為實施對象,進行整個泵站的自動化監(jiān)控和管理的改造。

      2.泵站工況概述

      塘橋泵站位于上海市浦東新區(qū)塘橋路黃浦江邊,該泵站主要用于附近地區(qū)的污水排放處理和防汛抗?jié)场7?wù)面積240公頃,總排水量為13.8米3/秒。
      2.1設(shè)備分布
      同大部分的泵站一樣,其設(shè)備分布平面圖如下(圖1)所示。
      ①進出水閘門:用來防止黃浦江江水倒灌和泵站維修。
      ②集水池:地下管道的污水匯集在此集水池,集水池被不銹鋼格柵分成內(nèi)外區(qū),污水由內(nèi)區(qū)流經(jīng)格柵除污后,到外區(qū)排入黃浦江中。集水池內(nèi)外區(qū)邊安裝有超聲波液位儀用來檢測內(nèi)外區(qū)水位和水位差。
      ③除污機:泵站裝有鋼絲繩牽引式格柵除污機2臺,除污機用于把附于格柵上的垃圾和污物從集水池中提出來處理。
      ④變壓器房:為保證泵站的可靠工作,泵站建有兩座800KVA電力變壓器。電力變壓器安裝有溫度監(jiān)控器監(jiān)測三相溫度,當溫度超限能自動啟動風(fēng)機降溫和報警。
      ⑤水泵房:塘橋泵站安裝了六臺180 kW的軸流水泵;在存水房裝有水位檢測器。
      ⑥控制柜房:房內(nèi)裝有進線柜2臺(柜1,13);功率因素補償柜4臺(柜2,3,11,12);泵開關(guān)柜(柜4-6,8-10)和聯(lián)接柜1臺(柜7)。
      2.2控制要求
      以塘橋泵站為設(shè)施對象,進行整個泵站的自動化監(jiān)控和管理的改造。
      ①改造泵站的水泵控制開關(guān)柜,使之具有就地和遠程控制的功能。
      ②改造泵站的功率因素補償柜,能實現(xiàn)就地自動補償和遠程電網(wǎng)監(jiān)控。
      ③改造泵站的變壓器房對于變壓器A,B,C三相溫度進行遠程顯示,高溫報警等功能;
      ④建立泵站的控制室,對泵站實施三級控制,在控制室內(nèi)設(shè)置自動化監(jiān)控操作臺和信號處理柜。
      ⑤采用SIEMENS的S7-300系列PLC,對整個泵站實現(xiàn)自動化監(jiān)控 ,水泵將根據(jù)泵的狀態(tài) ,水位,雨量,電網(wǎng)狀況,閘門位置等工況自動投切。
      ⑥通過對水位差的檢測,提示或自動投切除污機。
      ⑦采用高性能的10英寸真彩LCD觸摸式顯示屏,對整個泵站進行動態(tài)監(jiān)控管理,故障報警,工況記錄和報表打印。
      ⑧預(yù)留通信接口,可通過電話線路或DDN網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)進行區(qū)域監(jiān)控和數(shù)據(jù)傳送。

      3.硬件系統(tǒng)構(gòu)成

      根據(jù)以上要求,我們開發(fā)研制了下述這套塘橋泵站自動化監(jiān)控系統(tǒng)。系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)見圖2。 主要 的配置如下。
      3.1 PLC配置
      泵站自動化監(jiān)控系統(tǒng)的PLC采用SIEMENS的S7-300系列。根據(jù)系統(tǒng)要求 ,PLC總體配置如下:
      ① 中央處理模塊(CPU):選用CPU314,內(nèi)存RAM擴展到64K。
      ② 數(shù)字量輸入模塊(DI):選用SM321,共8塊(16點/塊)。處理128點輸入信號。
      ③ 數(shù)字量輸出模塊(DO):選用SM322,4塊為16點/塊,4塊為8點/塊。處理96點輸出信號。
      ④ 模擬量輸入模塊(AI):選用SM331,共3塊(8點/塊)。處理24點輸入信號。
      ⑤ 通信模塊:選用CP340,共2塊,1塊為RS232接口,1塊為RS485接口。
      PLC采用了四個框架,在RTU信號柜內(nèi)有三個,其中一個為備用擴展框架;另一個在操作臺內(nèi),通過IM361擴展連接,這樣簡化了接線,大大地提高可靠性。
      3.2觸摸屏配置
      觸摸屏采用了日本DIGTAL公司的570 HMI(當時SIEMENS還沒有此類HMI)來 實 現(xiàn)上述要求。HMI是以RS232接口與PLC的CP340連接,采用SIEMENS的3964R的協(xié)議完 成 通信。
      3.3電網(wǎng)監(jiān)控配置
      電網(wǎng)監(jiān)控采用法國SOCOMEC公司的DIRIS M型的電量監(jiān)控器,可檢測三相四線制 的相電壓,線電壓,相電流,零線電流,有功無功功率,功率因素,頻率及相應(yīng)的最大值。監(jiān)控器以RS485接口采用MODBUS協(xié)議與PLC的CP340連接,傳送電網(wǎng)監(jiān)控數(shù)據(jù)。因為泵站是采用 雙路電網(wǎng)進線,故應(yīng)用了兩套電量監(jiān)控器,分別安裝兩側(cè)進線柜上。
      其他的裝置的信號都是通過數(shù)字量或模擬量點出點入與PLC連接。

      遠程網(wǎng)絡(luò)
      控制室
      現(xiàn)場設(shè)備

      4.軟件監(jiān)控實現(xiàn)

      塘橋泵站自動化監(jiān)控系統(tǒng)的軟件主要有兩部分:PLC監(jiān)控軟件和觸摸屏圖控軟件。 PLC監(jiān)控 軟件由幾大模塊組成。
      4.1系統(tǒng)檢測和故障處理模塊
      系統(tǒng)檢測處理所有的輸入信號,根據(jù)具體情況將作出不同響應(yīng)。處理的信號有:六臺泵電機的溫度和振動;進出水閘門狀態(tài);存水房液位;防火防盜安全;兩臺電源變壓器溫度;雨量;四臺功率因素補償柜工況;電網(wǎng)工況(電壓欠壓和過壓監(jiān)控;三相電流過載監(jiān)控;缺相監(jiān)控;三相不平衡監(jiān)控;功率過載監(jiān)控;功率因素監(jiān)控;電量累計);污水池水位等。
      系統(tǒng)故障分類為三級:一級故障定義為最高級。當發(fā)生此類故障,將禁止所有控制輸出。聲光報警,記錄打印,在顯示屏上顯示故障類型和解決方法。只有在排除故障,按人工復(fù)位鍵后系統(tǒng)恢復(fù)正常工作。二級故障定義為次級。當發(fā)生此類故障時將禁止故障點的控制輸出,系統(tǒng)作自動調(diào)正繼續(xù)當前操作。故障報警和恢復(fù)同一級故障。三級故障定義位最低級。當發(fā)生此類故障時,僅聲光預(yù)警,不中斷當前操作。根據(jù)系統(tǒng)中產(chǎn)生的各種故障實施相關(guān)的故障聲光報警和記錄。此刻觸摸式顯示屏進入故障報警畫面,顯示故障內(nèi)容,性質(zhì),地點,時刻和解決方案,并打印。
      4.2除污機和排水泵的運行處理
      泵站有兩臺除污機,系統(tǒng)對除污機的工況進行監(jiān)控。故障信號置位,置二級故障報警,由<系統(tǒng)故障處理>模塊處理。根據(jù)信號狀態(tài)點亮或熄滅有關(guān)指示燈。機同時在觸摸式顯示屏上顯示。當除污機柜上的選擇開關(guān)選擇遠控,操作臺在泵自動運行前,先進行排污操作。采用水位差檢測,則根據(jù)水位差標志實施自動排污。在自動排污時,先在現(xiàn)場聲光預(yù)警,再運行裝置。
      泵啟動柜有六臺與操作臺相聯(lián)進行控制。
      ①當故障信號置位,置二級故障報警,由<系統(tǒng)故障處理>模塊處理。
      ②根據(jù)信號狀態(tài)點亮或熄滅有關(guān)指示燈。
      ③當泵開關(guān)柜上的選擇開關(guān)選擇遠控,在操作臺上可實施四種泵運行方式:手動方式;自動方式;預(yù)抽空方式;檢修方式。
      ④在操作臺上對每臺泵設(shè)置有各自的狀態(tài)指示燈;手動操作按紐和選擇開關(guān)。
      ⑤單臺泵的選擇開關(guān)有四檔:停止;檢修;手動和自動。當設(shè)置手動檔時可實施手動或預(yù)抽空操作。在自動檔時則允許該泵進入系統(tǒng)自動運行組態(tài)。
      ⑥在系統(tǒng)操作上設(shè)置有三檔的選擇開關(guān):停止;自動和預(yù)抽空。<停止>禁止所有泵的運行;<自動>允許單臺泵選擇開關(guān)設(shè)置在自動檔的泵進入自動運行組態(tài)。<預(yù)抽空>允許單臺泵選擇開關(guān)設(shè)置在手動檔的泵預(yù)抽空運行。
      ⑦泵的啟動和停止要延時依次投入和退出。
      ⑧泵的基本聯(lián)鎖條件:A.一級故障,電源故障禁止所有泵運行;B.泵電機故障,泵啟動柜故障禁止對應(yīng)泵運行;C.泵的不同運行要附合上述泵啟動柜,操作臺之間的正確設(shè)置;D.水位聯(lián)鎖。
      ⑨當滿足上述不同聯(lián)鎖條件,泵可進入手動,檢修,預(yù)抽空或自動運行。
      ⑩在泵自動運行時,要根據(jù)水位點和水位區(qū)來確定需運行的泵數(shù);判斷能投入自動組態(tài)的泵是否滿足上述要求,如不滿足,則故障報警;如可組態(tài)的泵多于所需投入運行的泵,則依據(jù)這些泵運行時間累計數(shù)小的泵投入運行。隨著水位降低,逐步退出當前運行時間最長的泵。
      4.3數(shù)據(jù)處理和人機界面處理
      ①數(shù)據(jù)統(tǒng)計:泵啟動柜交流接觸器動作計數(shù);泵運行時間累計;泵站排水量累計;降雨量累計;用電量累計。
      ②數(shù)據(jù)設(shè)置:水位值,水位差值和流量值設(shè)置;變壓器的溫度和瓦斯值設(shè)置;雨量值設(shè)置;泵電機的溫度和震動值設(shè)置;電力參數(shù)設(shè)置;防盜有效與否設(shè)置。
      ③與觸摸式顯示屏的數(shù)據(jù)通信:觸摸式顯示屏采用工業(yè)級人機介面。主要完成下列任務(wù):泵站運行監(jiān)控;故障報警,記錄和排除提示;參數(shù)設(shè)置;模擬鍵盤操作;數(shù)據(jù)記錄處理;工藝曲線顯示;工況模擬顯示;泵站概貌顯示。
      ④打印機打印處理:故障隨機打印;運行狀態(tài)打印;參數(shù)設(shè)置打印;工作報表打印;動態(tài)曲線打印;設(shè)備狀態(tài)打印;數(shù)據(jù)統(tǒng)計打印;顯示屏幕打印。

      5.結(jié)語

      塘橋泵站自動化監(jiān)控系統(tǒng)自1998年改造至今已近兩年,正常運行證明:整個系統(tǒng)設(shè)計合理 先進;操作簡便;可靠性高;完全符合用戶預(yù)期的要求,將推廣應(yīng)用至其他地區(qū)。


      文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

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