大唐河南熱電有限責任公司節(jié)能改造
摘 要:本文介紹了多電平高壓變頻器在大唐河南熱電有限責任公司#1爐送風機節(jié)能改造中的應用,分析了變頻系統(tǒng)的工作原理和風量的閉環(huán)控制方法,結果表明變頻技術可以達到有效節(jié)能的目的。
關鍵詞:高壓變頻器 送風機 節(jié)能
1 引言
隨著電力電子技術、計算機技術、自動控制技術的發(fā)展,電氣傳動技術正經歷著比較大的革新。工業(yè)生產領域大量使用的高壓感應異步電動機,已經由傳統(tǒng)的改變其它機械環(huán)節(jié)的控制方法,改造為直接改變供給的交流電源的頻率和幅值的變壓變頻控制方法,進行速度調節(jié)和位移控制,從而可以提高生產工藝,降低能源消耗。特別是在當今面臨能源危機的條件下,節(jié)能降耗不僅有近期的直接經濟效益,更有長遠的社會效益。
采用新型高壓大功率電力電子器件構造的直接“高-高”式變頻器,具有結構簡單,工作可靠的特點,有很好的調速和起動與制動性能。由于采用不控整流和全控器件進行開關調制,具有輸入側高功率因數(shù)、整裝置優(yōu)良的控制性能和高的運行效率。特別是通過改變送給電動機的電流的頻率,在很寬的轉速范圍內進行高效率的轉速調節(jié),可以取得很好的節(jié)電效果,在風機和水泵的節(jié)能改造上已經得到廣泛證實。
2 高壓變頻器的系統(tǒng)組成和原理
#1爐送風機為6kV/710kW,在對其進行變頻改造時,經過考察,選擇了深圳市安邦信電子有限公司生產的AMB-HVI系列高壓變頻裝置。該高壓變頻器為直接高-高結構,不需輸出升壓變壓器,輸出為單元串聯(lián)移相式PWM方式,其主電路結構如圖1所示。
該高壓變頻器具有運行穩(wěn)定、調速范圍廣、輸出波形正弦好、輸入電流功率因數(shù)高、效率高等特點,對電網(wǎng)諧波污染小,總體諧波畸變THD小于4%,直接滿足IEEE519-1992的諧波抑制標準,功率因數(shù)高,不必采用功率因數(shù)補償裝置,輸出波形好,不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電機。

圖1 單元串聯(lián)多電平變頻系統(tǒng)主電路結構圖
2.1 功率單元
AMB-HVI系列高壓變頻器每相由六個的功率單元串聯(lián)而成。各功率單元具有完全相同的結構,有互換性。每個功率單元為三相輸入,單相輸出的交直交PWM電壓源型逆變器結構,同時還包括驅動、保護、監(jiān)測、通訊等組件組成的控制電路,其結構如圖2所示。通過控制IGBT的工作狀態(tài),輸出PWM電壓波形。每個功率單元額定輸出電壓為580V,串聯(lián)后輸出相電壓3480V,線電壓達到6kV。

圖2 變頻器功率單元圖
AMB-HVI系列高壓變頻器輸出采用多電平移相式PWM技術,同一相的功率單元輸出相同幅值和相位的基波電壓,但各載波之間互相錯開一定電角度,實現(xiàn)多電平PWM,使得輸出電壓非常接近正弦波。輸出電壓的每個電平臺階只有單元直流母線電壓大小,所以dv/dt很小,功率單元采用較低的開關頻率,以降低開關損耗,但輸出波形的等效開關頻率可以達到單元開關頻率的6倍,且輸出電平數(shù)增加,輸出相電壓為13電平,線電壓為25電平,電平數(shù)和等效開關頻率的增加有利于改善輸出波形,降低輸出諧波,其輸出波形如圖3所示。

圖3 高壓變頻器的輸出電壓和電流波形
2.2 IGBT驅動原理
在AMB-HVI變頻器的功率單元中,使用高性能、智能化的專用IGBT驅動模塊對主控系統(tǒng)輸出的PWM控制信號進行隔離、緩沖處理后,使弱電信號(TTL電平)能夠驅動高壓回路中的大功率IGBT器件,輸出我們需要的SPWM電壓。
驅動模塊輔助功能還包括:對IGBT進行短路、過流、欠壓監(jiān)測和保護。當負載或功率單元一旦出現(xiàn)短路、過流、欠壓等方面故障,驅動模塊將故障信號上傳到主控系統(tǒng),主控系統(tǒng)的微處理器將根據(jù)故障類型進行辨別處理后,發(fā)出命令使驅動模塊停止工作,禁止該功率單元的輸出。與此同時主機中故障處理控制邏輯還會根據(jù)故障類型進行更進一步判斷,以決定系統(tǒng)是否發(fā)生真正的故障,以便系統(tǒng)采取報警停機或繼續(xù)運行,以保護變頻器與配電系統(tǒng)的安全,不至于造成更大的故障和更大的經濟損失。
2.3 輸入變壓器
AMB-HVI系列高壓變頻器的輸入側變壓器采用移相式變壓器,其電氣原理圖如圖4所示。變壓器原邊繞組為6kV,副邊共十八個繞組分為三相。每個繞組為延邊三角形接法,分別有±5o 、±15o 、±25o移相角度,每個繞組接一個功率單元,這種移相接法可以有效地消除35次以下的諧波。因此,采用移相變壓器進行隔離降壓,使得輸入側功率因數(shù)在0.96以上,不會對電網(wǎng)造成超過國家標準的諧波干擾。


圖4 移相變壓器電氣原理圖
3 改造方案
考慮到變頻器退出運行后,為了不影響生產,確保系統(tǒng)正常工作,配置工頻旁路,當變頻器出現(xiàn)故障時,將電機投切到工頻下運行。整個系統(tǒng)由1臺高壓變頻柜、1臺控制柜、1臺變壓器柜、一臺旁路柜、一臺電機及一臺送風機組成,下圖為送風機變頻方案示意圖。

圖5 送風機變頻方案示意圖
圖5中共有3個高壓隔離開關,為了確保不向變頻器輸出端反送電,K1與K3采用一個雙投隔離開關,實現(xiàn)自然機械互鎖,并采用S7-200PLC控制系統(tǒng)實現(xiàn)電氣連鎖,避免系統(tǒng)誤操作。當K2、K3閉合,K1斷開時,電機運行在變頻狀態(tài);當K2、K3斷開,K1閉合時,電機工頻運行,此時高壓變頻器從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調試。
在變頻改造以前,#1爐兩臺送風機均采用調節(jié)風板開度的方式控制鍋爐進風量,由于其電機裕量較大,因而電能的浪費特別嚴重,同時由于頻繁的對風板進行操作,導致風板的可靠性下降,影響機組的穩(wěn)定運行。且電機工頻起動特別困難,起動電流大,對電網(wǎng)沖擊較大,并造成電機籠條松動、有開焊斷條的危險。一般起動后不允許停機。
進行變頻改造后,送風機的風板開度保持全開,基本不需要改變,根據(jù)實際所需的風壓,由DCS系統(tǒng)通過PID調節(jié)計算,輸出4~20mA模擬電流信號發(fā)給變頻器,通過調節(jié)變頻器的輸出頻率改變電機的轉速,達到調節(jié)送風量的目的,滿足運行工況的要求。
同時,進行變頻改造后電機在啟動和調節(jié)過程中,轉速平穩(wěn)變化,電流沒有任何沖擊,解決了電機啟動時的大電流沖擊問題,消除了大啟動電流對電機、傳動系統(tǒng)和主機的沖擊應力,大大降低日常的維護保養(yǎng)費用。
4 節(jié)能效果
大唐河南熱電有限公司#1爐送風機經過變頻改造后提高了運行的自動化程度,降低了大量電能損耗,較大程度地降低了運行成本,取得了較好的經濟效益和社會效益,具體節(jié)能分析如表1所示。
表1 以甲送風機為例(電機功率710KW、額定電壓6KV)
鍋爐蒸汽(T/h) | 270 | 300 | 350 | 420 | 備注 |
變頻輸入電流(A) | 11 | 13 | 20 | 30 | COSΦ=0.96 |
變頻輸入功率(Kw) | 109.74 | 129.69 | 199.52 | 299.28 | |
工頻運行電流(A) | 45 | 45 | 48 | 52 | COSΦ=0.85 |
工頻運行功率(Kw) | 397.49 | 397.49 | 423.99 | 459.32 | |
節(jié)約功率(Kw) | 287.75 | 269.79 | 224.46 | 160.03 | |
每天運行時間(h) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
節(jié)約電能/天(Kw.h) | 5640.18 | ||||
空調、照明耗電/天(Kw.h) | 400 | ||||
總節(jié)能/年(Kw.h) | 1518054 | 按300天運行 |
5 結論
大唐河南熱電有限公司#1爐送風機經過變頻改造后,節(jié)約了大量的電能,改善了工藝過程,電機實現(xiàn)了軟啟動,延長設備的使用壽命,減少維修量;電機的振動情況得到了改善,取得了預期的效果。
中高壓變頻調速系統(tǒng)是實施有效節(jié)能的重要裝備,是國家當前社會經濟發(fā)展的急需,在加快建設節(jié)約型社會的歷史進程中,我們必將迎來一個高壓變頻調速技術發(fā)展和推廣應用的時代
參考文獻
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