BWS-BB伺服在鋼筋飛剪機技術改進方案
1. 簡介
鋼筋矯直定尺剪切機作為鋼材加工機械的一種,也屬于低技術含量的機械設備、靠產量獲取利潤的行業。但隨著市場競爭的日趨激烈,也開始由拼成本、價格,向拼質量、技術含量、加工能力過渡。下面就東莞一家鋼筋生產廠家的鋼筋飛剪機為范例,介紹改進方案。
2. 現狀
該設備由河南一生產廠家購得,主要功能是將圈型光鋼筋除銹、軋制、較直和切斷,主要參數是送料速度0~2米/秒、剪切精度20毫米;東莞廠家經使用后,覺得速度低,精度差,并對該設備進行了改造,改造后送料速度提高到3.5米/秒,并要求精度為5毫米。但在實際使用過程中發現,送料速度提高到2.4米/秒后,出現鋼筋剪切無力,剪切部位彎曲,甚至剪不斷,而且剪切精度遠遠達不到要求。
3. 分析
經現場了解情況,發現剪切用伺服功率7.5KW,在送料速度提升之下,電機剪切時速度必須達到80Hz以上,而在該速度時,由于輸出扭矩下降的太多,電機沒力;同時由于采用碰開關做剪切信號,該信號反應頻率低,造成誤差過大。
4. 改進
根據上述情況,提出改進方案如下:首先更換伺服電機使用BWS-BH系列,將功率加大到11KW,提升基頻輸出扭矩,這樣即使超頻,總輸出扭矩還能保證剪切力,不會出現剪切無力導致剪切不斷和剪切部位彎曲的現象;改用BWS-BBH型智能伺服驅動器,另采用編碼器測長作為剪切信號,根據計算,可達到剪切誤差在5毫米以內。
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