技術(shù)頻道

      高壓變頻技術(shù)在錦西石化4#爐風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用及經(jīng)濟(jì)效益分析

      中國(guó)石油錦西煉油化工總廠熱電公司  張文鴻
      摘要: 本文通過對(duì)中國(guó)石油錦西煉油化工總廠熱電公司4#爐引、送、二次風(fēng)機(jī)的高壓變頻節(jié)能改造的介紹,詳細(xì)敘述了改造的目的、技術(shù)方案、改造過程和原理特性。具體分析了改造效果,特別是經(jīng)濟(jì)效果。最后闡明節(jié)能改造的意義,是企業(yè)由粗放型的管理向資源節(jié)約型管理轉(zhuǎn)變的有效途徑,是企業(yè)增效的新亮點(diǎn)。
      關(guān)鍵詞:變頻 改造 節(jié)能 增效
      1.前言
      中國(guó)石油錦西煉油化工總廠熱電公司有75噸鍋爐3臺(tái),220噸鍋爐3臺(tái)。其中1、2、3#爐是75噸鍋爐,4、5、6#爐是220噸鍋爐。6臺(tái)鍋爐全部采用了引風(fēng)、送風(fēng)和二次風(fēng)機(jī),這些風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)是按照最大額定負(fù)荷設(shè)計(jì)的,而鍋爐一年中能在最大額定負(fù)荷段狀態(tài)下運(yùn)行的時(shí)間卻很少,大部分時(shí)間運(yùn)行在三分之二負(fù)荷段上。這樣,鍋爐對(duì)實(shí)際風(fēng)的需要量卻不是所設(shè)計(jì)的最大風(fēng)量,而應(yīng)該是隨著負(fù)荷改變而改變的變化風(fēng)量。為了滿足鍋爐對(duì)變化風(fēng)量的要求,我們傳統(tǒng)工藝一直采用調(diào)整風(fēng)道檔板開度的辦法,這種辦法能夠改變和調(diào)整風(fēng)量,卻無法調(diào)整驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速和按比例節(jié)能,造成了工業(yè)生產(chǎn)中能源的大量浪費(fèi)和生產(chǎn)成本的上升。
      2.改造目的
      為了降低生產(chǎn)成本,降低能耗,適應(yīng)我國(guó)關(guān)于能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃的要求,采用低消耗、低排放、高效率的持續(xù)發(fā)展理念的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式,應(yīng)用變頻節(jié)能技術(shù)來改造傳統(tǒng)工藝的技術(shù)缺憾。我公司經(jīng)過對(duì)低壓變頻技術(shù)的廣泛成熟的應(yīng)用,獲取了較大的節(jié)能效果和維護(hù)經(jīng)驗(yàn)。隨著高壓變頻器技術(shù)產(chǎn)品的成熟與穩(wěn)定應(yīng)用,我們把這一節(jié)能成果又進(jìn)一步擴(kuò)大到了高壓電機(jī)上,并于2006年5月份對(duì)4#爐三臺(tái)風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行了高壓變頻器改造。
      風(fēng)機(jī)名稱
      電機(jī)型號(hào)
      額定電壓
      額定電流
      額定功率
      功率因數(shù)
      額定轉(zhuǎn)數(shù)
      一次風(fēng)機(jī)
      YFKK5004-4
      6000V
      131A
      1120kW
      0.85
      1490r/min
      二次風(fēng)機(jī)
      YFKK5001-4
      6000V
      94A
      800kW
      0.85
      1490r/min
      1#引風(fēng)機(jī)
      YFKK4505-6W
      6000V
      61A
      500kW
      0.85
      990r/min
      3.實(shí)施的改造方案
      3.1 變頻器的選型方案
      由于高壓變頻改造所實(shí)施的具體方案與變頻器的選型有直接的關(guān)系,所以我公司首先進(jìn)行了變頻器的選型考察,經(jīng)過仔細(xì)認(rèn)真地比較和公開招標(biāo),最后國(guó)產(chǎn)北京利德華福HARSVERT-A高壓變頻器以其優(yōu)良的質(zhì)量,齊全的技術(shù)性能和周到的售后服務(wù)一舉中標(biāo)。
      3.2 主回路方案
      根據(jù)我公司風(fēng)機(jī)負(fù)荷的重要性,我們決定采用的變頻控制為一拖一方案,就是一臺(tái)變頻器帶一臺(tái)風(fēng)機(jī)電機(jī)。為了增加運(yùn)行的可靠性和安全性,又增設(shè)了工頻旁路回路。具體的設(shè)計(jì)方案如圖1所示:

      圖1:一次主回路接線圖
      圖2:高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
      QF為用戶的真空斷路器,QS1、QS2、QS3為3臺(tái)高壓隔離刀閘。在QS1和QS2之間是高壓變頻器,QS3為旁路刀閘。當(dāng)電機(jī)需變頻運(yùn)行時(shí),應(yīng)首先將QS3拉開,然后合QS1和QS2刀閘,最后再合真空斷路器QF使變頻器得電并啟動(dòng)變頻器以驅(qū)動(dòng)電機(jī)。當(dāng)電機(jī)需工頻運(yùn)行時(shí),應(yīng)將QS1和QS2刀閘拉開,將QS3旁路刀閘合入,最后合真空斷路器QF以直接驅(qū)動(dòng)電機(jī)工頻運(yùn)行。此運(yùn)行方式為變頻器故障或檢修等特殊情況下用工頻來保證設(shè)備運(yùn)行的備用工作方式。
      上述方案為手動(dòng)旁路的典型方案,要求QS2和QS3不能同時(shí)閉合,并在機(jī)械上實(shí)現(xiàn)安全互鎖。
      為了實(shí)現(xiàn)對(duì)故障變頻器的保護(hù),變頻器故障狀態(tài)下發(fā)出跳閘指令,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的高壓真空斷路器QF進(jìn)行連鎖跳閘,以使變頻器斷開電源。同時(shí)三把刀閘都與斷路器QF電氣互鎖,只有在斷路器分離時(shí)才能操作刀閘,保證了安全操作。
      3.3 控制方案
      根據(jù)我公司的實(shí)際情況,我們對(duì)變頻器采用三種控制方案,分別是遠(yuǎn)程DCS閉環(huán)自動(dòng)控制、遠(yuǎn)程DCS開環(huán)手動(dòng)控制和就地手動(dòng)控制。
      3.4 冷卻方案
      變頻器的工作過程是將交流電整流成直流電,再將直流逆變成交流的過程。在這一過程中,電子功率器件自身要發(fā)出一定的熱量(2%),這些熱量會(huì)使設(shè)備的溫度不斷上升,并燒損設(shè)備本身。為了使變頻器正常穩(wěn)定工作,就必須將變頻器發(fā)出的熱量及時(shí)排散掉。因此變頻器冷卻問題對(duì)變頻器運(yùn)行的穩(wěn)定十分重要。經(jīng)過認(rèn)真的研究,我們采用了最簡(jiǎn)單、最有效、最穩(wěn)定的冷卻方案——自然風(fēng)冷方案。就是在變頻器頂部安裝一個(gè)總風(fēng)道,用這個(gè)風(fēng)道將變頻器自身頂部的冷卻風(fēng)機(jī)從室內(nèi)吸入的自然空氣所帶的變頻器內(nèi)部熱量不斷地排放到室外。這種方案只做一個(gè)風(fēng)道,不增加任何轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備,因此簡(jiǎn)單可靠,故障因素少。經(jīng)過在40℃室溫條件下做滿載散熱能力試驗(yàn),結(jié)果變頻器的溫度最高到68℃,與設(shè)計(jì)的最高溫升140度相比,結(jié)果是非常理想的。
      4.變頻器的工作原理與特性
      4.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
      HARSVERT-A系列6KV高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)見圖2,由移相變壓器、功率單元和控制器組成。每臺(tái)變頻器有21個(gè)功率單元,每7個(gè)功率單元串聯(lián)構(gòu)成一相。
      4.2 功率單元結(jié)構(gòu)
      每個(gè)功率單元結(jié)構(gòu)上完全一致,可以互換,其電路結(jié)構(gòu)見下圖3,為基本的交-直-交單相逆變電路,整流側(cè)為二極管三相全橋,通過對(duì)IGBT逆變橋進(jìn)行正弦PWM控制,可得如圖4所示的波形。
      4.3 輸入側(cè)結(jié)構(gòu)
      輸入側(cè)由移相變壓器給每個(gè)單元供電,移相變壓器的副邊繞組分為三組,構(gòu)成42脈沖整流方式,這種多級(jí)移相疊加的整流方式可以大大改善網(wǎng)絡(luò)的電流波形,使其負(fù)載下網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)接近1。
      另外,由于變壓器副邊繞組的獨(dú)立性,使每個(gè)功率單元的主回路相對(duì)獨(dú)立,類似常規(guī)低壓變壓器,便于采用現(xiàn)有的成熟技術(shù)。
      4.4 輸出側(cè)結(jié)構(gòu)
      參見圖2和圖3。輸出側(cè)由每個(gè)單元的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電機(jī)供電,通過對(duì)每個(gè)單元的PWM波形進(jìn)行重組,可以得到如圖5所示的階梯PWM波形。這種波形正弦度好,dv/dt小,可減少對(duì)電纜和電機(jī)的絕緣損壞,無須輸出濾波器就可以使輸出電纜長(zhǎng)度很長(zhǎng),電機(jī)不需要降額使用,可直接用于舊設(shè)備的改造。同時(shí),電機(jī)的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機(jī)械振動(dòng),減小了軸承和葉片的機(jī)械應(yīng)力。
      當(dāng)某一個(gè)單元出現(xiàn)故障時(shí),通過使圖3中的繼電器K閉合,可以將此單元旁路出系統(tǒng)而不影響其它單元的運(yùn)行,變頻器可持續(xù)降額運(yùn)行,如此可減少很多場(chǎng)合下停機(jī)造成的損失。

      圖3:功率單元電路結(jié)構(gòu)
      圖4:?jiǎn)卧敵龅腜WM波形

      圖5:系統(tǒng)輸出的相電壓階梯PWM波形
      4.5 控制器
      控制器核心由高速單片機(jī)來實(shí)現(xiàn),精心設(shè)計(jì)的算法可以保證電機(jī)達(dá)到最優(yōu)的運(yùn)行性能。控制器還包括一臺(tái)內(nèi)置的PLC,用于柜體內(nèi)開關(guān)信號(hào)的邏輯處理,以及與現(xiàn)場(chǎng)各種操作信號(hào)和狀態(tài)信號(hào)的協(xié)調(diào)。增強(qiáng)了系統(tǒng)的靈活性。
      控制器結(jié)構(gòu)上采用VME標(biāo)準(zhǔn)箱體結(jié)構(gòu),各控制單元板采用FPGA、CPLD等大規(guī)模集成電路和表面焊接技術(shù),系統(tǒng)具有極高的可靠性。
      另外,控制器與功率單元之間采用光纖通訊技術(shù),低壓部分和高壓部分完全可靠隔離,系統(tǒng)具有極高的安全性,同時(shí)具有很好的抗電磁干擾性能。
      5.改造效果
      5.1 改造后的工藝效果
      4#爐引、送、二次風(fēng)機(jī)高壓變頻改造后,將原風(fēng)道中用開度大小來調(diào)整風(fēng)道風(fēng)量的檔板開到了100%。這樣大大減小了風(fēng)的阻力損耗。另外完全改變了風(fēng)在管道中的振動(dòng)頻率,由于風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)在變頻狀態(tài)下工作,工作頻率在不斷的變化中,使風(fēng)道的固有共振頻率很難與工作頻率一致,從而避免了共振現(xiàn)象的產(chǎn)生,解決了風(fēng)道在工頻狀態(tài)下振動(dòng)大的問題。這樣風(fēng)道時(shí)常被振開裂的難題被自然解決了,也是我們此次改造的意外收獲
      5.2 改造后對(duì)電網(wǎng)的沖擊效果
      當(dāng)電機(jī)通過工頻直接啟動(dòng)時(shí),它將會(huì)產(chǎn)生7~8倍的電機(jī)額定電流。這個(gè)電流值將大大增加電機(jī)繞組的電應(yīng)力并產(chǎn)生熱量,從而降低電機(jī)的壽命。而采用變頻后,電機(jī)實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),可以在零速零電壓?jiǎn)?dòng)(當(dāng)然可以適當(dāng)加轉(zhuǎn)矩提升),直到達(dá)到工作電流為止。一旦頻率和電壓的關(guān)系建立,變頻器就可以按照V/f或矢量控制方式帶動(dòng)負(fù)載進(jìn)行工作,對(duì)電網(wǎng)幾乎沒有沖擊。
      5.3 改造后的維護(hù)強(qiáng)度效果
      采用變頻調(diào)速后,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)基本工作在30Hz到40Hz的頻率范圍內(nèi),與工頻50Hz相比,降低了風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。另外啟動(dòng)時(shí)的緩慢升速過程也使整套風(fēng)機(jī)機(jī)械設(shè)備的零部件、密封和軸承等的使用壽命大大延長(zhǎng)。不用檔板調(diào)風(fēng),調(diào)風(fēng)檔板的使用壽命大大延長(zhǎng),使檢修維護(hù)工作量減少,更降低了檢修工作強(qiáng)度和費(fèi)用。
      5.4 改造后的節(jié)能效果
      我公司4#爐3臺(tái)風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速改造后,在收到上述諸多改造工藝效果的同時(shí),更獲得了重大的節(jié)能效果。詳見下列改造前后生產(chǎn)參數(shù)對(duì)照表,此表數(shù)據(jù)來源于改造前后的生產(chǎn)報(bào)表:
      4#爐變頻改造前后節(jié)能對(duì)照表
      主汽流量T/H
      一次風(fēng)機(jī)電流
      二次風(fēng)機(jī)電流
      引風(fēng)機(jī)電流
      差值
      電流
      總和(A)
      差值
      功率
      總和(kW)
      改造前
      (A)
      改造后
      (A)
      有功差值
      (kW)
      改造前(A)
      改造后(A)
      有功差值(kW)
      改造前(A)
      改造后(A)
      有功差值(kW)
      140
      123
      50.1
      610.5
      77
      30.3
      393.5
      50
      18.4
      269.0
      151.2
      1273.0
      145
      123
      50.6
      605.2
      77
      30.8
      388.2
      50
      19.1
      261.6
      149.5
      1255.0
      150
      124
      53.7
      581.7
      78
      31.4
      391.1
      51
      20.1
      260.3
      146.8
      1233.1
      155
      124
      55.1
      566.9
      79
      32.8
      385.6
      52
      21.6
      253.7
      145.5
      1206.1
      160
      125
      60.2
      522.2
      80
      35.1
      370.5
      52
      27.4
      192.3
      133.3
      1085.0
      165
      125
      60.9
      514.8
      82
      36
      379.5
      52
      28.9
      176.4
      133.2
      1070.7
      170
      126
      61.1
      521.9
      82
      37.5
      363.6
      52
      34.1
      121.4
      127.3
      1006.9
      180
      126
      61.1
      521.9
      82
      38.3
      355.2
      52
      38.2
      78.0
      122.4
      955.1
      190
      129
      62
      540.2
      82
      39
      347.8
      52
      43
      27.2
      119
      915.2
      200
      131
      62
      558.8
      82
      39.7
      340.3
      52
      45
      6.0
      118.3
      905.1
      注:改造前功率因數(shù)為0.85;改造后功率因數(shù)為0.97。
      從上表中數(shù)據(jù)可知,220噸鍋爐在從140噸到200噸運(yùn)行過程中,三臺(tái)風(fēng)機(jī)的節(jié)電效果隨鍋爐負(fù)荷的增加而下降,隨鍋爐負(fù)荷的減小而上升。而我公司鍋爐每年中運(yùn)行在140噸到150噸大約有8個(gè)月,運(yùn)行在200噸大約有2個(gè)月,運(yùn)行在180噸大約有1個(gè)月,檢修時(shí)間大約有1個(gè)月。改造前4#爐每年三臺(tái)風(fēng)機(jī)用總電量約為1863.13387萬度(kW·h),改造后每年三臺(tái)風(fēng)機(jī)總用電量約為941.15169萬度(kW·h),故4#爐變頻改造后比改造前每年可節(jié)約電能約921.98219萬度(kW·h),節(jié)電率約為49.5%。也就是說,我們只用改造前50.5%的用電量就能完成改造前的生產(chǎn)任務(wù)。如果每度電銷售價(jià)格以0.45元計(jì),那么我公司4#爐三臺(tái)風(fēng)機(jī)變頻改造后每年可節(jié)約的9219821.9度(kW·h)廠用電,相當(dāng)于節(jié)支414.89198萬元。在當(dāng)年超額收回了投資成本,之后可每年為我廠節(jié)支414.9萬元。
      6.結(jié)束語
      4#爐三臺(tái)風(fēng)機(jī)的高壓變頻節(jié)能改造,是我們總廠2006年的一項(xiàng)重要改造項(xiàng)目。是我們企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)的前瞻性體現(xiàn),是企業(yè)由粗放型管理向資源節(jié)約型管理過渡的具體舉措,是我廠在高壓變頻節(jié)能改造方面邁出的又一具有實(shí)質(zhì)性意義的一步。其改造后的工藝效果和節(jié)能效果極大地鼓舞了公司全體職工的工作積極性,有效激發(fā)了職工對(duì)節(jié)能工作重要性的認(rèn)識(shí)。其經(jīng)濟(jì)效果之顯著,已經(jīng)成為我們企業(yè)增效的新亮點(diǎn)。同時(shí)說明我們企業(yè)生產(chǎn)節(jié)能的潛力是巨大的,我們?cè)谧冾l節(jié)能改造的道路上還有很長(zhǎng)的路要走,還有很多的工作要做。
      參考文獻(xiàn):
      北京利德華福電氣技術(shù)有限公司 高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)HARSVERT-A系列技術(shù)手冊(cè)
      作者簡(jiǎn)介:
      張文鴻,男,1966年10月出生,1990年畢業(yè)于沈陽高等電力專科學(xué)校。在中國(guó)石油錦西煉油化工總廠熱電公司電氣車間工作,電氣工程師。技術(shù)成果有高壓靜電除塵器頂部振打監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用等。負(fù)責(zé)4#爐高壓變頻器的整套控制和現(xiàn)場(chǎng)安裝設(shè)計(jì),施工安裝及調(diào)試的全部工作。

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