無菌重結晶罐溫度AI自動控制系統
關鍵詞:程序控溫 開關量遠程控制電機 | ||
概述: | ||
一、FDP原料車間結晶罐工藝要求 | ||
FDP原料車間的結晶工藝的關鍵設備是二臺重結晶罐,在結晶過程有比較嚴格的工藝要求: | ||
二、結晶罐溫度控制系統設計方案 | ||
為達到上述生產工藝要求,系統采用各控制點分別采用單點高精度控制器進行單獨控制,各參數點分別采用單獨的數據采集設備進行單獨采集,將所有數據傳送至中心計算機進行集中顯示、分析和處理。系統結構如圖所示: | ||
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運行在32位Windows NT網絡平臺上,可掛接局域網或廣域網,并和程控網、工廠數據庫等連接,從工程師站及現場控制站提供資料存取、歷史數據采集、報警事件處理及為工廠數據庫提供資 料存取服務。 | ||
三、系統硬件 | ||
系統硬件主要包括AI程序調節器、工業控制計算機、電動執行器,傳感器等 | ||
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四、儀表選型及參數和自整定 | ||
1.重結晶罐的程序升溫控制0~50.00 C°。傳感器PT100要求顯示2位小數,輸出4~20mA信號給調節閥,間接控制冷卻水罐的溫度(±0.1C°),正負偏差報警,正作用調節。 選:增強型30段程序控制人工智能調節器AI-808PAXL2L2S4 輸入:PTI00鉑電阻顯示二位小數,采用自定義輸入規格Sn=10根據法執: 計算A01=1×1+0×8+1×16+3×64=209,A02=8333 A03=3209 A04=6418 d00 d01等參數,采用表格輸出值就是顯示值如下:將表格內參數輸入儀表。 | ||
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輸出:控制電子調節閥選X模塊;設置參數O p t =4輸出4~20mA電流 正負偏差報警:選L2 、L2模塊;設置參數AOP=0035正偏差則由AL1輸出;負偏差則由AU1輸出 通訊:選S4通訊模塊;注:配置多個模塊時信號之間要電氣相互隔離。 注:參數表可根據實際工藝要求修改 | ||
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手動自整定:由于自整定執行時采用位式調節。此系統采用的執行器是調節閥,輸出不允許大幅度的波動,故采用手動自整定。此儀表是程序表AI-808PXL2L2S4首先設定好程序, 第1段C 01 = 30 t 01 = 60 第2段C 02 = 5 t 02 = 30 第3段C 03=5 t 03 =-121 請將第一段溫度C 01 =改成常用溫度5度 第一步:按啟動運行(run) 第二步:按手動/自動切換A/M鍵切手動 第三步:先用手動方式進行調節閥門,等手動調節基本穩定后,再在手動狀態下啟動自整定,按A/M鍵2秒鐘出現“At”字樣,此時儀表輸出值限制在當前手動值±10%的范圍,而不是OPL及OPH定義的范圍,從而避免了生產現場不允許閥門大幅度變化的現象。經2~3次振蕩后,顯示器停止閃動“At”字樣即可。此時自整定參數M5、P、t自動計算出控制參數。 此外,當被控物理量反應快速時,手動自整定方式能獲得更準確的自整定效果。 自定結束后恢復工藝程序,即可投入運行。 2.系統溫度采集0~50.0℃,傳感器PT100鉑電阻三線制,1位小數,上下限報警。三線制輸入選J0模塊。 選:4路顯示報警儀AI-704MAJ0J0J0L2L2S 注:參數表可根據實際工藝要求修改 | ||
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3.遠程電機三方控制啟停。 計算機遠程控制電機啟動/停止要模擬手動按鈕操作方式,要達到此要求,是為了保護電機熱過載后,電機自保持失效 選:4路開關量輸出模塊AI-301ME5L4L5L4S 模塊要求: 輸出有常開/常閉繼電器L4、L4模塊 輸出這有常開繼電器L5模塊 輸入動畫反饋I5、I5模塊 電器連接(見圖二) 在軟件組態時 啟動電機:下傳L5常開繼電器觸點閉合命令,1秒鐘后下傳繼電器觸點釋放命令 停止電機:下傳L4常閉繼電器觸點斷開命令,1秒鐘后下傳繼電器觸點恢復常閉命令 | ||
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五、系統軟件功能 | ||
實時數據顯示:現場智能儀表的各種數據通過現場總線上傳至上位計算機,在上位機中被測對象的數值將在流程圖以及單儀表窗口內以數值、曲線、棒圖等形式體現。 歷史數據顯示:系統運行過程中的各種數據被采集后存入歷史數據庫中,用戶可以隨意的從歷史庫中調出任一組數據進行分析。歷史數據還可以以趨勢曲線的形式進行顯示,用戶可以通過歷史曲線了解某些物理量在一段時間內的變化趨勢。 圖形顯示:根據系統運行的需要,可隨時從上位機中調出反應實際工藝的流程圖,從而以更為直觀的方式把握系統的運行狀態。 數據報表打印:該軟件根據用戶要求提供了多種數據報表,包括普通日報表、月報表、年報表、累計流量報表等,可隨時打印輸出。 數據輸入及參數修改:系統運行時,用戶可在上位機上輸入控制信息,這些信息通過現場總線傳輸到現場智能儀表中,控制現場儀表的運行,也可以在現場對智能儀表直接進行調整。 報警處理:當現場儀表的測量值偏離正常值時,現場儀表就向上位機傳送報警信息,上位機在接收到報警信號后將自動在屏幕上給出報警提示,并更新報警列表。 人機接口:對現場智能儀表的管理和監控由控制室中的上位機完成,操作人員通過計算機發出監控指令,完成對現場儀表的控制和調節。同時,還可通過計算機顯示器獲取工業現場的測量數據和狀態信息。也可以在現場對智能儀表直接進行控制和調節。故障時可以采用手動控制,保證工藝的完整。 | ||
結束: | ||
系統經過二年安全運行達到原設計要求,已廣泛推廣應用。 |
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