正航PLC對普通剪板機(jī)進(jìn)行自動化改造
普通剪板機(jī)存在的主要不足有:
1. 加工精度不高。
造成加工精度不高的主要原因,一方面是加工尺寸由操作人員用普通鋼尺手動測得,精度難以保證;另一方面采用異步電動機(jī)帶動鏈條傳動機(jī)構(gòu),這樣不僅定位精度低,而且易造成剪切面的機(jī)械偏差,這種偏差隨加工板材寬度增加而加大。
2. 操作繁瑣,容易出錯。
剪板機(jī)需要人工操作,剪板動作的控制需人工完成,占用人力資源,也容易出錯。
3. 能耗大,效率低
剪板機(jī)的動力系統(tǒng)一般使用普通異步電機(jī),在剪板過程中不斷啟停,能耗大、效率低。
針對這些情況,可以對剪板機(jī)進(jìn)行自動化改造,提高工作效率和剪板精度,降低能耗。
控制系統(tǒng)設(shè)計的基本要求如下:
1、正常剪切功能。在正常加工某一規(guī)格產(chǎn)品前,可以事先設(shè)置加工尺寸、加工數(shù)量。當(dāng)機(jī)器加工板材數(shù)量達(dá)到設(shè)定加工數(shù)量時,機(jī)器不再正常加工。此時,可重新設(shè)置加工參數(shù)或進(jìn)入臨時剪切狀態(tài)。
2、臨時剪切功能。選擇該功能不需要設(shè)置加工參數(shù),即可進(jìn)行加工。該狀態(tài)可加工任意尺寸(須在機(jī)器的機(jī)械加工范圍內(nèi))和任意數(shù)量的產(chǎn)品。
3、設(shè)定加工參數(shù)(加工尺寸、加工數(shù)量)。
4、加工參數(shù)實(shí)時顯示。
5、附加功能。包含點(diǎn)動調(diào)試、自動回零位、暫停等。
改造方案一:
如下圖所示,自動控制系統(tǒng)由變頻器、光電傳感器、人機(jī)界面(文本顯示器或觸摸屏等)、正航A5系列PLC等構(gòu)成。
圖1 改造方案一
人機(jī)界面可以采用文本顯示器或觸摸屏,可以顯示和設(shè)定目前的工作狀態(tài)、剪板數(shù)量、加工長度、送料速度、剪板頻率等等參數(shù);
變頻器接受PLC的控制,控制電機(jī)的啟動、停止、轉(zhuǎn)速等;
光電傳感器的作用是檢測后擋料的長度,通過改變光電傳感器的位置可以調(diào)節(jié)加工長度;
正航A5系列PLC(以下簡稱A5)是整個自動控制系統(tǒng)的核心,由它來根據(jù)操作人員通過人機(jī)界面設(shè)定的參數(shù)控制整個系統(tǒng)的動作。
系統(tǒng)的工作流程如下:
系統(tǒng)上電啟動,操作人員通過人機(jī)界面設(shè)定剪板數(shù)量、加工長度、送料速度、剪板頻率等等參數(shù),參數(shù)可以斷電保持。正常剪切開始后,A5控制變頻器啟動電機(jī),傳動板材,當(dāng)板材到達(dá)光電傳感器的位置時,光電傳感器將信號反饋至A5,A5控制變頻器停車,控制切刀動作進(jìn)行剪板,完成一塊料的加工,然后A5再控制變頻器啟動,進(jìn)行下一塊料的加工。加工過程中,A5可以完成對加工數(shù)量、剪板頻率、送料速度等的統(tǒng)計,并可以在人機(jī)界面上實(shí)時顯示。
在此控制過程中,A5通過光電傳感器檢測材料長度,然后控制變頻器停車來控制加工長度。由于變頻器控制異步電機(jī)停車有一個滯后量,會造成一定的偏差,在設(shè)定光電傳感器的位置時,需要將這個偏差考慮進(jìn)去并加以調(diào)整。
圖2 改造方案二
在方案一中,加工料的長度是通過光電傳感器的位置來控制的。人工手工設(shè)定光電傳感器的位置會有一定誤差,同時如果需要加工的長度頻繁改變時會很麻煩。
改造方案二取消了光電傳感器,取而代之的是一個輪式旋轉(zhuǎn)編碼器。將輪式旋轉(zhuǎn)編碼器壓緊在板材的表面,當(dāng)板材向刀口輸送時,輪式旋轉(zhuǎn)編碼器跟隨旋轉(zhuǎn),輸出的脈沖信號輸送到A5的高速計數(shù)器。A5的高速計數(shù)頻率可達(dá)20KHz,可以很精確地根據(jù)脈沖數(shù)量精確地測量出送料長度。
旋轉(zhuǎn)編碼器安裝在刀口前面,只要旋轉(zhuǎn)編碼器其距離刀口的位置固定,就可以方便地對加工材料進(jìn)行長度測量。
在方案二中,可以通過人機(jī)界面非常方便地設(shè)置加工長度,甚至可以設(shè)定多組加工長度和加工數(shù)量,或者尺寸也可以置為循環(huán)變動值。例如,可以設(shè)定加工100塊80cm的板材,再加工200塊100cm的板材;也可以設(shè)定成循環(huán)加工1塊80cm的板材、1塊90cm的板材。
以上兩種方案目前都已經(jīng)有批量的實(shí)際應(yīng)用。實(shí)際使用結(jié)果顯示,經(jīng)以上兩種方案改造的剪板機(jī),極大地提高了工作效率和剪板精度,降低能耗。扣除機(jī)械誤差,通過手動調(diào)整傳感器位置,方案一的加工精度可以達(dá)到0.3cm以上;而在選擇合適的編碼器的情況下,方案二的加工精度可以達(dá)到0.4%左右。
上海正航電子科技有限公司
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