新華TiSNet-P600系統(tǒng)在石化聚丙烯裝置的應(yīng)用
一、 工程概述
某石化聚丙烯裝置的設(shè)計(jì)能力為40000T/a,。以石油液化氣分餾分離出的丙烯為原料。,采用的是間歇式液相本體聚合法。主要設(shè)備為8臺(tái)12立方米聚合釜和8臺(tái)閃蒸釜等輔助設(shè)備形成的一套間歇式生產(chǎn)裝置,每四小時(shí)每釜可投料出料一次,每釜可生產(chǎn)聚丙烯粉料3T左右。由于間歇聚丙烯生產(chǎn)過程中化學(xué)反應(yīng)間歇過程的特性相當(dāng)復(fù)雜,因此具有嚴(yán)重的非線性和時(shí)變特性。目前在有不少間歇工業(yè)生產(chǎn)時(shí),仍采用手動(dòng)或半自動(dòng)操作,尤其是在反應(yīng)期內(nèi),過程控制難度更大,這就要求控制策略適應(yīng)各個(gè)時(shí)間段不同的特點(diǎn)。根據(jù)這個(gè)實(shí)際情況我們推薦配置了新TiSNet-P600系統(tǒng)。
二、 新華TiSNet-P600系統(tǒng)的特點(diǎn)
TiSNet-P600系統(tǒng)的新華控制器XCU、通信網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場I/O、HMI站、電源多層面冗余結(jié)構(gòu),可以確保在關(guān)鍵控制場合使用的可靠性。系統(tǒng)以其高可靠性的硬件設(shè)計(jì)、內(nèi)嵌專業(yè)化的控制算法、開放式的結(jié)構(gòu)和冗余的以太網(wǎng)通訊網(wǎng)絡(luò),構(gòu)成一個(gè)面向整個(gè)生產(chǎn)過程的過程控制系統(tǒng)。更適用于中大型生產(chǎn)過程控制的工程項(xiàng)目。
TiSNet-P600系統(tǒng)運(yùn)行OnXDC軟件包,包括HMI人機(jī)接口站人機(jī)界面可視化圖形組態(tài)軟件和圖形組態(tài)編程軟件。OnXDC具有強(qiáng)大的圖像生成、顯示功能和方便、直觀的組態(tài)方式。系統(tǒng)提供各種預(yù)定義的功能塊,提供由用戶可自定義新功能塊的工具,功能塊之間的連線與添加采用拖放方式,“畫圖及組態(tài),所見即所得”,非常簡單、直觀。
圖形組態(tài)編程軟件具有豐富的算法,符合IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用指令和控制算法的多種編程方式。提供SAMA圖形式的邏輯圖,用戶直接以軟件存盤或打印存檔。
TiSNet-P600系統(tǒng)基于Web的網(wǎng)絡(luò)操作功能,能通過網(wǎng)頁瀏覽器查詢和調(diào)用圖像,瀏覽窗口顯示實(shí)時(shí)信息和數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)文件和數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸。
TiSNet-P600系統(tǒng)的虛擬仿真技術(shù),可在PC機(jī)上完成控制策略的組態(tài)與編程,并對(duì)控制策略進(jìn)行全面真實(shí)的仿真。
三、石化聚丙烯裝置的工藝特點(diǎn)
裝置的主體是A、B、C、D 、E、F、G、H8個(gè)聚合釜,采用間歇式液相本體法聚合工藝,以液相丙烯為原料,采用CS-1型高效催化劑(Ticl4),以三乙基鋁為活化劑,以氫氣為聚合物分子量調(diào)節(jié)劑。液相丙烯經(jīng)計(jì)量進(jìn)入聚合釜,并將活化劑、催化劑和分子量調(diào)節(jié)劑按一定比例和順序加入聚合釜。各物料加完后,開始向聚合釜夾套通熱水給釜內(nèi)物料升溫升壓,這時(shí)釜內(nèi)溫度及壓力上升。當(dāng)溫度升至55℃以上、壓力在2.4 MPa左右時(shí)釜內(nèi)開始反應(yīng),放出熱量。由于反應(yīng)放出的熱量會(huì)加劇反應(yīng)的進(jìn)行,所以應(yīng)及時(shí)停止加熱,打開循環(huán)冷卻水使釜內(nèi)溫度或壓力按一定速度上升,當(dāng)釜內(nèi)溫度升至73℃左右、釜壓升到3.55 左右MPa左右時(shí)進(jìn)行恒溫恒壓反應(yīng)過程。隨著反應(yīng)時(shí)間的延長,液相丙烯逐漸減少,聚丙烯顆粒的濃度增加。最后,釜內(nèi)液相丙烯基本消失,釜內(nèi)主要是聚丙烯固體顆粒和未反應(yīng)的氣相丙烯,即達(dá)到所謂“干鍋”狀態(tài),釜壓下降,此時(shí)認(rèn)為反應(yīng)結(jié)束。其中,升溫升壓階段約30 min,恒溫恒壓階段為4.5 h左右。
圖一、工藝圖1
四、 控制策略
結(jié)合工藝特點(diǎn),該控制系統(tǒng)過程可分為3個(gè)階段。升溫升壓階段、過渡階段、恒溫恒壓階段。
圖二、反應(yīng)釜的控制
1.升溫升壓階段。目的就是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi),控制熱水閥的開度向夾套加水,使溫度、壓力按照較理想的速率上升,上升太慢影響產(chǎn)量,太快則可能使后期反應(yīng)過于激烈,難以控制。
所以一般都采用位式控制的方式。根據(jù)實(shí)際特點(diǎn),在這個(gè)階段中,本系統(tǒng)分兩個(gè)階段來控制,壓力小于2 .0Mpa時(shí),熱水閥開100%,讓釜充分升溫升壓,壓力在2-2.4.時(shí)熱水閥從100%逐漸關(guān)至50%,2.4-2.85時(shí)保持全關(guān)。這樣既縮短了升溫時(shí)間又使后期反應(yīng)得到一定的緩解。
2.過渡階段
過渡階段是整個(gè)控制的難點(diǎn),控制的目的就是要依據(jù)反應(yīng)的強(qiáng)弱即壓力的變化來控制分程冷水閥及內(nèi)冷控制閥,使壓力控制在3.55Mpa左右(因?yàn)閴毫蜏囟仁蔷€性關(guān)系)。在這個(gè)過程中如果控制不好,有可能超壓,引起高壓回收,甚至安全閥動(dòng)作,反之則可能造成“僵釜”。同時(shí)還得考慮到由于原料引起反應(yīng)過弱的情況,所以在設(shè)計(jì)模糊控制系統(tǒng)的同時(shí),得考慮選用恰當(dāng)?shù)膮?shù),使壓力在3.5Mpa之前時(shí)壓力能平穩(wěn)的上升,也就是說,如何克服模糊控制的穩(wěn)態(tài)誤差,經(jīng)過探索,當(dāng)壓力在[3.3,3.5]時(shí),在速率的[-0.1,0.1]區(qū)間中引入三角sinX函數(shù),對(duì)模糊系統(tǒng)的EC項(xiàng)進(jìn)行修正,而在3.5-3.6Mpa時(shí)快速的控制壓力。按照上述要求仿照人工控制的經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)出智能的二維模糊控制器,輸入變?yōu)楦獌?nèi)壓力和釜壓的變化率,輸出變量為冷水閥的開度。模糊控制的任務(wù)為:在過渡過程的2.85~3.6 MPa階段,用雙輸入單輸出的模糊控制,代替人的手動(dòng)操作,實(shí)現(xiàn)快速平穩(wěn)過渡。
通過工藝規(guī)律,可以得到模糊IF-THEN規(guī)則
IF 壓力太低,速率為零,THEN 閥門不開
IF 壓力偏低,速率小, THEN 閥門小開。
IF 壓力稍低,速率中,THEN 閥門中開。
IF 壓力正常,速率大,THEN 閥門全開。
…….
(1)選擇描述輸入輸出變量的詞集
通過分析歷史數(shù)據(jù),取輸入變量釜壓PT的
基本論域:[2.8,3.2,3.4.3.6]MPa
4個(gè)參量分別表示釜內(nèi)壓力太低,偏低、稍低和正常。取壓力變化PEC的
基本論域:[0,0.56,0.11,0.17]MPa/min
4個(gè)參量分別表示壓力上升速度為零,小,中,大。
取冷水閥開度(控制量)Y的
基本論域:[0,33,66,100]
各參量對(duì)應(yīng)的閥門狀態(tài)分別為全關(guān),小開,中開,全開。
(2)定義各模糊變量的模糊子集
根據(jù)手動(dòng)策略,隸屬函數(shù)采用等腰三角形的形式。由隸屬函數(shù)曲線可以得出各模糊變量在論域上的賦值表。
2.75 3.15 3.35 3.55
0 0 0 33 66
0.07 0 33 66 66
0.14 33 66 66 100
0.2 33 66 100 100
通過上述論域,采用OnXDC軟件包中的模糊控制功能塊,便可以構(gòu)建一個(gè)控制方案,事實(shí)證明這種方案是非常有效的,它不但解決了壓力超調(diào)的問題,也解決了反應(yīng)強(qiáng)弱的問題。并縮短了反應(yīng)時(shí)間。
3.PID控制
利用PID控制穩(wěn)態(tài)精度高的特點(diǎn),在正常反應(yīng)階段,采用PID控制方式。在切入恒溫恒壓時(shí),這時(shí)反應(yīng)可能還比較強(qiáng),所以單純PID控制,在這個(gè)階段并不理想。所以引入速率前饋。這也使得系統(tǒng)在較早切入恒溫系統(tǒng)得到保障。從而使得系統(tǒng)能較快的向著設(shè)定的目標(biāo)值靠近。同時(shí)又能作出快速的響應(yīng)。達(dá)到更好的控制精度。
4.內(nèi)冷系統(tǒng)的控制
內(nèi)冷系統(tǒng)是為了保障系統(tǒng)超壓的有力手段,一般壓力在3.45Mpa之后,主要是在壓力快速上升時(shí),而分程控制閥已全開時(shí)開啟內(nèi)冷閥。針對(duì)其特點(diǎn),在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí),當(dāng)壓力大于3.45且分程冷水閥開度大于75度時(shí)切自動(dòng)。及時(shí)投入調(diào)節(jié)。
圖三、智能復(fù)合控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
五、控制效果總結(jié)
用以上控制的方法,從開始加熱到釜內(nèi)壓力上升到3.5±0.1MPa,所用時(shí)間為25-30min左右,最大超調(diào)量為±0.03 MPa。而手動(dòng)控制時(shí),從開始加熱到釜壓平穩(wěn)上升到3.55±0.1 MPa,一般需要40~60 min,在快速性上顯然不如智能復(fù)合控制方案。
另外手動(dòng)控制時(shí),在2.85~3.3 MPa這段范圍內(nèi),控制往往不及時(shí),易引起超調(diào),特別是對(duì)于經(jīng)驗(yàn)不豐富的運(yùn)行人員來說更難。影響后續(xù)反應(yīng)的平穩(wěn)性,對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量影響也比較大,回收的機(jī)率也大。
采用本系統(tǒng),運(yùn)行人員在自動(dòng)投料結(jié)束后,只要操作啟動(dòng)升溫按鈕,程序會(huì)全程控制熱水閥、冷水閥、內(nèi)冷閥,無需手動(dòng)干預(yù),直到出料。以前一個(gè)人操作一個(gè)釜都忙不過來,采用自動(dòng)后,一個(gè)人可以很輕松操作4個(gè)釜。
文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。