基于歐姆龍PLC的旋臂采樣機自動控制系統(tǒng)設計
1 引言
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,原煤耗用量持續(xù)增長。近兩年來,全國煤炭資源出現(xiàn)了供應緊張的局面,尤其是電力用煤全面告急,部分電廠陷入了停機待煤的尷尬境地;同時,由于電煤供應日趨市場化、多元化,造成煤質(zhì)波動幅度增大,煤種雜、入爐煤質(zhì)控制難度加大,使發(fā)電廠鍋爐燃煤偏離設計煤種,鍋爐穩(wěn)定燃燒受到破壞,引發(fā)的設備缺陷明顯增多,嚴重影響了鍋爐安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行?;鹆Πl(fā)電行業(yè)的主要原料——煤炭,逐步全面推向市場,價格也隨之開放,煤炭的費用在火力發(fā)電廠的成本已占70~80%的份額;焦化行業(yè)也面臨著同樣困境。因此,對煤炭質(zhì)量的檢測,已也引起火力發(fā)電、焦化行業(yè)的高度重視。以前的檢測是工作人員到煤廠隨機采取一份煤樣送往化驗室化驗,化驗室根據(jù)此樣品的化驗結(jié)果核算成本。這樣的采樣方法既浪費時間,工作環(huán)境較差,樣品的代表性準確性不高,從而使自動化設備采樣替代人工采樣勢在必行。進入90年代,入場煤采制樣設備(汽車入場煤,火車入場煤)達到了迅速發(fā)展。同時,自動化技術(shù)在入場煤采制樣設備的廣泛運用,極大地把工人從繁雜的體力勞動和不安全的工作環(huán)境中解放出來,顯著地改善了工人的工作環(huán)境和提高了工人的工作效率。針對這種情況,我公司研發(fā)出一種新型全自動旋臂采樣機,該設備在山西長治地區(qū)焦化行業(yè)投入應用后,取得了良好的經(jīng)濟效益。
入場煤旋臂采樣機是焦化、火電行業(yè)的一個重要采樣設備。為了保護設備,在采樣時必須有效的控制其回轉(zhuǎn)角度在規(guī)定的范圍之內(nèi),因此設置了回轉(zhuǎn)保護裝置。傳統(tǒng)的保護裝置是在回轉(zhuǎn)體的下部安裝行程開關(guān),此開關(guān)易損壞,使設備的回轉(zhuǎn)保護失效。我公司在對山西屯留焦化廠旋臂采樣機的設計過程中,利用可編程計數(shù)器的高速計數(shù)器功能配合旋轉(zhuǎn)編碼器的使用,有效地實現(xiàn)了對回轉(zhuǎn)角度的測量和對設備的回轉(zhuǎn)保護,提高了設備的可靠性、準確性,使旋臂采樣機所采樣品更具有代表性。下面將從旋轉(zhuǎn)編碼器的機械安裝、電氣接線、plc的組態(tài)、計算機自動控制等幾個方面進行介紹。
2 旋臂采樣機機械組成部分及工作原理
2.1 機械部分
旋臂采樣機機械部分由支架、平臺、旋臂、小車走行機構(gòu)、升降機構(gòu)、螺旋采樣機構(gòu)組成。
2.2 控制系統(tǒng)及工作原理
本系統(tǒng)采用pii的研華工控機,捷瑞公司的rs232轉(zhuǎn)rs322/485工業(yè)通訊卡,數(shù)據(jù)庫采用與工廠信息管理系統(tǒng)相一致數(shù)據(jù)庫visual foxpro6.0,采用視頻捕捉卡,圖像分割器及閉路監(jiān)控系統(tǒng)?,F(xiàn)場檢測儀表對生產(chǎn)中各個參數(shù)自動、連續(xù)地進行檢測,同時將信號反饋給現(xiàn)場plc和上位機,并在上位機顯示器上顯示出來;plc和上位機比較程序中設定的工藝參數(shù),自動地調(diào)節(jié)某臺設備的工況(啟動、停止)及存儲煤質(zhì)數(shù)據(jù),從而自動滿足生產(chǎn)過程需要。
采用歐姆龍公司歐姆龍c200系列可編程控制器為控制核心,另有兩塊i/o模塊,一塊輸出模塊,一塊8輸入的模擬量轉(zhuǎn)換模塊,用于轉(zhuǎn)換在線分析儀檢測到的數(shù)據(jù)。各種開關(guān)量及模擬量輸入到plc后,由上位機發(fā)出執(zhí)行指令,plc經(jīng)過運算后,將其運算結(jié)果輸出到電機、電動液壓推桿等執(zhí)行機構(gòu)。硬件部分還采用了歐姆龍接近開關(guān)。其控制原理圖如圖1所示。
圖1 自動旋臂采樣機控制系統(tǒng)原理圖
(1)上位機與plc通信
本系統(tǒng)采用了北京亞控科技發(fā)展有限公司的組態(tài)王6.0作為組態(tài)軟件,通過plc編程口與上位機通信。組態(tài)王6.0是運行于microsoft windows nt / xp 中文平臺的全中文界面的組態(tài)軟件,采用了多線程、com組件等新技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)適時多任務,具有開放的程序接口,可以自由地存取數(shù)據(jù),且與各種關(guān)系數(shù)據(jù)庫能夠完整連接。
(2)系統(tǒng)功能
本系統(tǒng)的操作完全由上位機完成,操作人員運用鼠標點擊要操作的對象,上位機通過組態(tài)王6.0將指令傳遞給plc,plc經(jīng)過運算后決定要進行的工作。系統(tǒng)設置了兩種工作方式:手動運行、自動運行。
3 回轉(zhuǎn)保護及實現(xiàn)過程
旋臂采樣機核心技術(shù)部分是回轉(zhuǎn)部分,當采樣時,圈定采樣區(qū)域,出現(xiàn)采樣點位后,采樣點的坐標一經(jīng)確定,坐標(x,y)的數(shù)值也就確定,橫坐標通過旋臂角度確定,通過公式y(tǒng)=ktgβ,其中系數(shù)k由減速機的減速比和電機轉(zhuǎn)速確定,β為旋轉(zhuǎn)角度。采用plc控制,其原理是利用與回轉(zhuǎn)機構(gòu)連接的編碼器向plc發(fā)出脈沖,plc通過接收的脈沖信號進行高速計數(shù),當與回轉(zhuǎn)角度對應的脈沖超出所規(guī)定的范圍時,plc根據(jù)組態(tài)邏輯對回轉(zhuǎn)液壓電機進行相應的控制,從而達到保護設備的要求。小車縱向行走直接通過編碼器向plc發(fā)出脈沖,plc通過接收的脈沖信號進行高速計數(shù),根據(jù)上位機所賦值進行調(diào)節(jié)。
3.1 編碼器的機械連接
回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置設置在轉(zhuǎn)盤上,驅(qū)動原理為液壓電動機帶動渦輪減速機,通過聯(lián)軸器經(jīng)由傳動軸,帶動小齒輪嚙合固定在門座架上的大齒輪圈使回轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動。為了使旋轉(zhuǎn)編碼器與回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置相連接,工程實施中的編碼器與渦輪輸出軸之間增加了連接軸,圖2為旋轉(zhuǎn)編碼器與回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置連接示意圖。這樣當驅(qū)動裝置帶動小齒輪嚙合大齒輪圈使回轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動的同時,也帶動旋轉(zhuǎn)編碼器旋轉(zhuǎn),從而使回轉(zhuǎn)部分的回轉(zhuǎn)與編碼器的軸的旋轉(zhuǎn)建立了相對應的關(guān)系,也為plc對回轉(zhuǎn)電機的控制奠定了基礎。
圖2 編碼器與回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置連接示意圖
3.2 旋轉(zhuǎn)編碼器與plc的接線
在旋轉(zhuǎn)編碼器與回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置連接好后,需將編碼器的脈沖信號輸入plc中。這次改造,plc僅連接一個旋轉(zhuǎn)編碼器,故采用plc內(nèi)置的高速計數(shù)器0來計數(shù),不需另外配置高速計數(shù)器模板。因采樣機回轉(zhuǎn)時可2個方向回轉(zhuǎn),故編碼器使用2個方向脈沖信號,即遞計數(shù)增脈沖和遞減計數(shù)脈沖。信號接線時,旋轉(zhuǎn)編碼器的a向脈沖接在plc的00004輸入點,b向脈沖接在plc的00005輸入點,復位z信號接在00006輸入點。圖3為編碼器與plc接線圖。因編碼器e6b2-cwz6c為pnp開集輸出,故接線應嚴格按照圖2中所示,不得接反,cpu的com端接+24v否則編碼器不工作。
圖3 編碼器與plc接線圖
3.3 旋轉(zhuǎn)編碼器在plc中的組態(tài)
(1) plc與編程設備的連接
系統(tǒng)采用vc++開發(fā)了一套系統(tǒng),采用組態(tài)王通訊,利用安裝有編程支持軟件的工控機,通過與歐姆龍plc的連接對程序下載、調(diào)試、在線監(jiān)測,極大的縮短了工程人員的編程、調(diào)試工作。
(2)保護功能實現(xiàn)方法分析
在設計時,將采樣機懸臂與軌道中心線的平行位置設為初始位,其與軌道中心線的夾角定義為初始位置角,懸臂在初始位向右方時,位置角為正,相反懸臂在初始位向左方時,位置角為負。設初始位的位置角為0°,對應旋轉(zhuǎn)編碼器的脈沖設為p0=0;當懸臂在初始位的右方時,位置為正,懸臂向右旋轉(zhuǎn)時,脈沖數(shù)值增加,位置角變大,懸臂向左旋轉(zhuǎn)時,脈沖數(shù)值遞減,位置角變??;懸臂向左轉(zhuǎn)時,脈沖數(shù)值及位置角的絕對值都增大,但脈沖數(shù)及位置角的方向均為負,懸臂向右旋轉(zhuǎn)時,脈沖數(shù)值及位置角的絕對值減少,如圖4所示。
圖4 懸臂回轉(zhuǎn)角及脈沖數(shù)值范圍
控制方式為:采樣開始時,當p1 歐姆龍編碼器選型為e6b2-cwz6c,p0=200p/r,k1=6,根據(jù)回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置的傳動系數(shù)算出k2=70,故pv=420α。為此,根據(jù)回轉(zhuǎn)保護要求,采樣時的兩個對應回轉(zhuǎn)限位位置的編碼器脈沖值p1、-p1及采取煤樣時的兩個對應的回轉(zhuǎn)限位位置的編碼器脈沖值p2 、-p2及懸臂回轉(zhuǎn)180°時的脈沖值p3,均可通過公式得出。
(3)plc編程
在使用cpu內(nèi)置的高速計數(shù)器0時,在執(zhí)行程序前必須在編程模式下進行有關(guān)pc設置設定,包括對dm6638進行輸入刷新字設置及對dm6642進行高速計數(shù)器0設置。
4 程序控制
利用plc的高速計數(shù)器0實現(xiàn)回轉(zhuǎn)保護的程序。程序中ctbl指令的功能是在plc上電的第1個掃描周期中,登陸區(qū)域比較表,并啟動比較,比較表的通道為dm0000,非微分型ini指令執(zhí)行的操作是在plc上電的第1個掃描周期中,將hr00和hr01通道的內(nèi)容(plc斷電前瞬時的高速計數(shù)器的當前值)傳送到高速計數(shù)器的當前寄存器sr230和sr231中,作為高速計數(shù)器的新當前值。塊傳送指令xfer的功能是實時將高速計數(shù)器的當前寄存器rs230和rs231通道的內(nèi)容傳送到hr00和hr01中。因此,plc斷電后,仍能記住采樣機懸臂的當前位置。
ar11.00~ar11.07為高速計數(shù)器0的范圍比較值,即當高速計數(shù)器0的當前值落入對應的8個區(qū)域時,對應此標志位為1,否則為0。圖中用了4個標志位ar11.00~ar11.03,分別對應4個區(qū)域范圍滿足條件標志。
5 程序調(diào)試
利用裝有支持軟件的移動計算機與plc的連接,使用支持軟件提供的各種調(diào)試功能實時對plc程序進行調(diào)試。調(diào)試時需注意兩點:
(1)一是采樣機懸臂與軌道中心線平行時,將輸入點0.03接置on,對高速計數(shù)器0進行復位;
(2)二是實際采樣機懸臂旋轉(zhuǎn)時,高速計數(shù)器的脈沖增減的方向和設計時可能不符,如設計時,使懸臂右轉(zhuǎn)時脈沖遞增,左轉(zhuǎn)時脈沖遞減,實際可能恰恰相反。
(3)解決方法:一是調(diào)節(jié)編碼器的a、b向接線,二是在比較表中調(diào)整設定時數(shù)據(jù)及方向(正、負號),參照圖4,若原區(qū)2在比較表中設定區(qū)域為p1
6 問題及解決
設計時原計劃采用西門子plc226+歐姆龍編碼器+歐姆龍接近開關(guān),但在實際工程工作中,因采用的編碼器為npn型,plc的公共端需接成+24v,這給整個弱電系統(tǒng)帶來很大隱患,后采用歐姆龍plc后,這一問題達到完美的解決。由于旋轉(zhuǎn)編碼器的應用,使旋臂采樣機的回轉(zhuǎn)保護功能變得準確、可靠且易維護,有效地解決了傳統(tǒng)設備系統(tǒng)中采用行程開關(guān)方式出現(xiàn)的動作不可靠、設備易損等問題。同時也為采用歐姆龍旋轉(zhuǎn)編碼器對采樣機的仰俯角度的精確控制及保護問題提供了技術(shù)基礎及實現(xiàn)依據(jù)。
7 結(jié)束語
自動旋臂采制樣機是針對燃煤焦化廠對控制入廠煤的質(zhì)量而研發(fā)的產(chǎn)品,采制樣裝置通過精心設計,具有結(jié)構(gòu)簡單、性能可靠、采樣精度高、對煤中的難碎異物具有很強的適應能力等特點??刂葡到y(tǒng)采用“xd——2000監(jiān)控系統(tǒng)”及“可編程程序控制器”二級控制,既滿足大量數(shù)據(jù)的實時運算處理,又達到控制要求,各控制單元、執(zhí)行機構(gòu)、檢測原件都充分考慮了其可靠性和抗干擾性。采樣系統(tǒng)的設計、制造完全符合有關(guān)國家標準和國際標準,可保證采樣數(shù)據(jù)準確性,滿足商業(yè)結(jié)算或正平衡計算發(fā)電煤耗的要求,實踐證明該系統(tǒng)控制可靠,界面友好、操作方便。由于老式旋臂采樣機在山西有很大的市場,本系統(tǒng)也可用于老式旋臂采樣機的改造;該裝置不僅可用于焦化廠、燃煤電廠及類似以煤作燃料的大型企業(yè),也可用于冶金、礦山、港口等行業(yè)礦粉類物料采樣。
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