技術(shù)頻道

      高壓變頻器在轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)改造中的應(yīng)用

      1 引言

        電機(jī)是能源消耗大戶之一。我國電機(jī)總裝機(jī)容量已達(dá)4億kw,年耗電量達(dá)6000億kw·h,占工業(yè)耗電量的80%;低壓電機(jī)數(shù)量是中高壓電機(jī)的幾十倍,但耗能僅為中高壓電機(jī)的1/8,所以降低中高壓電機(jī)的能源消耗意義重大,前景誘人。對于風(fēng)機(jī)和泵類負(fù)載,如采用調(diào)速的方法改變其流量,節(jié)電率可達(dá)20%~60%。基于以上原因,各種類型的變頻器因其在交流調(diào)速領(lǐng)域的廣闊應(yīng)用前景從問世以來一直是各方面關(guān)注的焦點(diǎn)。低壓變頻器的技術(shù)發(fā)展已相當(dāng)成熟,在節(jié)約能源方面已取得了很大成效。現(xiàn)在,中高壓變頻器因其在節(jié)約能源方面的巨大潛力成為了各國研究的重點(diǎn)。

        風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備多數(shù)采用異步電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)的方式運(yùn)行,存在啟動(dòng)電流大、機(jī)械沖擊大、電氣保護(hù)特性差等缺點(diǎn)。不僅影響設(shè)備的使用壽命,而且當(dāng)負(fù)載出現(xiàn)機(jī)械故障時(shí)不能瞬時(shí)動(dòng)作保護(hù)設(shè)備,時(shí)常出現(xiàn)泵損壞,同時(shí)電機(jī)也被燒毀的現(xiàn)象。采用變頻調(diào)速器,易操作、免維護(hù)、控制精度高,并可以實(shí)現(xiàn)高功能化等特點(diǎn)。

        我國的能耗指數(shù)很高,其中工業(yè)消耗占64%,為了降低能源消耗,必須在工業(yè)生產(chǎn)中采取節(jié)能措施,而采用變頻調(diào)速的方式可以很好的解決節(jié)約能源的需求。在這方面已經(jīng)有很好的例子,遼河油田采用變頻調(diào)速,安裝了25臺變頻器1818.2kw,年節(jié)約電能602萬kw·h,平均節(jié)電率在35%以上。

        基于以上原因,我們廠決定對現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造,這也是節(jié)約能源,提高效益的需要。

      2 轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的工藝介紹

        轉(zhuǎn)爐在吹煉鐵水的過程中,爐口會(huì)排出大量棕紅色的煙氣,煙氣溫度高、含有易燃、有毒氣體和金屬顆粒,所以必須對煙氣進(jìn)行除塵處理,然后將氣體送至煤氣回收系統(tǒng),對其中的可燃?xì)怏wco進(jìn)行回收再利用。除塵系統(tǒng)采用二級文氏管煙塵凈化方式,這也是鋼廠普遍采用的除塵工藝。

        我們廠內(nèi)共有2臺60t轉(zhuǎn)爐,2臺轉(zhuǎn)爐共同接一套風(fēng)機(jī)除塵系統(tǒng),除塵系統(tǒng)有1臺6kv的電機(jī)帶1臺風(fēng)機(jī),電機(jī)的主要參數(shù)如附表所示。

        由于轉(zhuǎn)爐煉鋼是周期性間斷吹氧,這就要求除塵系統(tǒng)風(fēng)機(jī)在整個(gè)煉鋼工作周期內(nèi)變速運(yùn)行,吹氧時(shí)高速運(yùn)行,不吹氧時(shí)低速運(yùn)行。除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)改造前,我們采用液力耦合器對除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)速,經(jīng)過長時(shí)間的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)液力偶合器技術(shù)存在明顯的不足,主要表現(xiàn)在:調(diào)速范圍不夠?qū)挘话阍陬~定轉(zhuǎn)速的30%~90%之間,造成能源浪費(fèi);除塵風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行時(shí),液力偶合器有時(shí)失速,造成轉(zhuǎn)爐爐口冒煙;液力耦合器需經(jīng)常更換軸承進(jìn)行檢修,造成轉(zhuǎn)爐停產(chǎn),影響了生產(chǎn)效率的提高;使電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定,電機(jī)損耗增大;調(diào)節(jié)精度低、線性度差,響應(yīng)慢;啟動(dòng)電流仍比較大,干擾電網(wǎng),影響電網(wǎng)穩(wěn)定;漏油嚴(yán)重,對環(huán)境污染大,嚴(yán)重影響廠區(qū)環(huán)境。

        液力耦合器調(diào)速的不足也迫切地要求我們對原來的除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造。

      3 除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的改造方案

        3.1高壓變頻器調(diào)速方式的選擇

        高壓變頻器根據(jù)高壓組成方式可分為高-高型和高-低-高型,根據(jù)有無中間直流環(huán)節(jié),可分為交-交變頻器和交-直-交變頻器,在交-直-交變頻器中,按中間直流濾波環(huán)節(jié)的不同,可分電壓源型和電流源型。下面將對目前使用較為廣泛的幾種高壓變頻器進(jìn)行分析,指出各自的優(yōu)缺點(diǎn)。

        高-低-高型高壓變頻器,亦稱間接高壓變頻器,它由輸入、輸出變壓器和低壓變頻器組成。輸入變壓器為降壓變壓器,它將高壓電源降至變頻器所允許的電壓,經(jīng)低壓變頻器變頻變壓后,再經(jīng)輸出變壓器即升壓變壓器升壓后,供給高壓電動(dòng)機(jī)。高-低-高型高壓變頻器由于經(jīng)歷兩次電壓變換,增加了電能損耗,影響了節(jié)能效果,并且占地面積大,還產(chǎn)生了大量的高次諧波,具有較明顯的缺陷。由于這種技術(shù)難度相對較少,投資相對較低,故適用于功率較小的高壓電動(dòng)機(jī)。

        高-高型高壓變頻器采用若干個(gè)獨(dú)立的低壓功率單元串聯(lián)的方式實(shí)現(xiàn)直接高壓輸出,高—高型高壓變頻器中的單元串聯(lián)多電平pwm電壓源型變頻器具有對電網(wǎng)諧波污染小、輸入功率因數(shù)高、不必采用輸入諧波濾波器和功率因數(shù)補(bǔ)償裝置。輸出波形好,不存在由諧波引起的電動(dòng)機(jī)附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)、噪聲、輸出dv/dt、共模電壓等問題,可以使用普通的異步動(dòng)機(jī)。單元串聯(lián)多電平變頻器的輸出電壓可以達(dá)到10kv,甚至更高。

        電流源型變頻器技術(shù)成熟,且可四象限運(yùn)行,但由于高壓時(shí)器件串聯(lián)的均壓問題,輸入諧波對電網(wǎng)的影響和輸出諧波對電機(jī)的影響等問題,使其應(yīng)用受到限制。而且變頻器的性能與電機(jī)的參數(shù)有關(guān),通用性差,電流的諧波成分大,污染和損耗較大,且共模電壓高,對電機(jī)的絕緣有影響。

        比較以上類型高壓變頻器,由于單元串聯(lián)式多電平變頻器的輸入、輸出波形好,對電網(wǎng)的諧波污染小,輸出適用普通電動(dòng)機(jī),近幾年來發(fā)展迅速,在我國得到廣泛應(yīng)用,尤其在風(fēng)機(jī)水泵等節(jié)能領(lǐng)域,因此我們選擇單元串聯(lián)多電平電壓源型變頻器。

      3.2 高壓變頻器品牌、型號的選擇

        除塵風(fēng)機(jī)是除塵凈化系統(tǒng)的動(dòng)力中樞,一旦除塵風(fēng)機(jī)不能正常運(yùn)行,不但影響生產(chǎn),造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,還可能威脅到現(xiàn)場生產(chǎn)人員的人身安全,所以要求高壓調(diào)速系統(tǒng)具有極高的可靠性。

        國外多家公司已經(jīng)推出成熟的高壓變頻產(chǎn)品,如德國西門子公司的simovertmv系列高壓變頻器,歐洲abb公司的acs1000高壓變頻器,美國ge公司的mv高壓變頻器,美國a-b公司的powerflex7000高壓變頻器,美國羅賓康公司的完美無諧波系列高壓頻器等。國內(nèi)的高壓變頻器公司有北京利德華福、山東新風(fēng)光、湖北三環(huán)、廣州智光等。我們經(jīng)過多方考察、比較,選用了北京利德華福的harsvert-a系列高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用單元串聯(lián)多電平技術(shù),屬高-高電壓源型變頻器。

        3.3 高壓變頻器的控制方案

        我們廠的2臺轉(zhuǎn)爐已經(jīng)上了一套煤氣回收自動(dòng)化系統(tǒng),控制系統(tǒng)采用的是西門子公司的s7-400系統(tǒng),由于新加的高壓變頻系統(tǒng)控制點(diǎn)數(shù)不多,我們決定將高壓變頻系統(tǒng)集成到煤氣回收控制系統(tǒng)中,這樣可以節(jié)省成本。

        高壓變頻系統(tǒng)可以遠(yuǎn)程和本機(jī)控制。風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行時(shí),如果變頻器出現(xiàn)嚴(yán)重故障,變頻器自動(dòng)停機(jī)。遠(yuǎn)程控制時(shí),高壓變頻器按照plc控制器編好的程序自動(dòng)運(yùn)行,操作人員在主控室通過上位機(jī)監(jiān)控畫面監(jiān)控;本機(jī)控制時(shí),plc控制器不能自動(dòng)控制高壓變頻器,操作人員必須在現(xiàn)場從高壓變頻柜上設(shè)定變頻運(yùn)行的頻率和參數(shù),手動(dòng)啟停變頻器,變頻器進(jìn)行檢修的時(shí)候必須打到本機(jī)控制。

        轉(zhuǎn)爐的吹煉具有明顯的周期性,每臺轉(zhuǎn)爐一個(gè)完整的吹煉工藝周期約20min,我們設(shè)定了3個(gè)速度:高速45hz可調(diào)、中速38hz可調(diào)、低速10hz可調(diào)。高速在2臺轉(zhuǎn)爐同時(shí)吹煉時(shí)使用,中速在只有1臺轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)使用,非吹煉時(shí)間切換到低速。

        變頻器通過profibus現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)和原有的煤氣回收控制系統(tǒng)連接,無需另接高壓變頻器的控制電纜,plc控制器給變頻器的指令以及變頻器的返回信息直接通過網(wǎng)絡(luò)傳輸,通信信號穩(wěn)定、可靠。

      4 節(jié)能效益分析

        2臺轉(zhuǎn)爐除去檢修時(shí)間和故障停產(chǎn)時(shí)間,按年運(yùn)行320天計(jì)算,平均每天每臺轉(zhuǎn)爐出鋼32爐,每爐的吹煉時(shí)間為20min,那么一年一臺爐的吹煉時(shí)間為:20×32×320÷60≈3413h

        2臺轉(zhuǎn)爐的吹煉時(shí)間按一臺轉(zhuǎn)爐的1.5倍計(jì)算(兩臺轉(zhuǎn)爐有一起吹煉的情況)是:3413×1.5≈5120h

        非吹煉時(shí)一年消耗的電量為:271×(320×24-5120)=693760kwh

        改造后一年風(fēng)機(jī)系統(tǒng)消耗的總電量約為:693760+6476800=7170560kw.h

        改造后經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,通過測算,采用高壓變頻器實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐風(fēng)機(jī)調(diào)速后比改造前平均節(jié)電10%以上,也就是一年約節(jié)電70多萬kw.h,折合電費(fèi)35萬元,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。

        此外,采用變頻調(diào)速后,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng),電機(jī)啟動(dòng)電流明顯減小,啟動(dòng)時(shí)間相應(yīng)延長,對電網(wǎng)無大的沖擊,同時(shí)減輕了起動(dòng)機(jī)械轉(zhuǎn)矩對電機(jī)機(jī)械的損傷,有效地延長了電機(jī)的使用壽命。由于高壓變頻器的高可靠性使得一次除塵系統(tǒng)故障率降低,工人的維護(hù)量明顯減少,高壓變頻器維護(hù)比較容易,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,而且還提高了煤氣回收系統(tǒng)的煤氣回收效率。

      5 結(jié)束語

        轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)經(jīng)過改造,投運(yùn)后運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了改造前預(yù)定的目標(biāo),有效節(jié)約了能源,我們的良好的監(jiān)控和可靠性措施提高了除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的工作效率,杜絕了由于除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)故障出現(xiàn)的停爐事故,實(shí)踐證明,該系統(tǒng)具有廣闊的行業(yè)推廣應(yīng)用前景。


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