S7-200自由口與6RA70直流裝置的通信
摘要:本文介紹通過S7-200的自由口通信端口與直流傳動裝置6RA70進行USS協議通信, 闡述了系統的原理、組成和配置
1 系統概述
圖1是太鋼五軋廠的卷板生產線,主要有飛剪、爐卷軋機、水冷輥道、端卷,等設備組成。生產時,將前部預軋制的來料剪頭、剪尾后,爐卷軋機可逆軋制成所需厚度,經水冷輥道輸送到端卷系統卷取成卷。

圖1 卷板生產線工藝布置圖
本文敘述的問題在端卷系統的四個成型輥上,圖2為端卷系統的示意圖,端卷系統由卷筒、引料輥、成型輥三部分組成。卷筒是用于卷鋼帶的,引料輥是導引鋼帶進入卷筒,成型輥是在鋼帶卷取的過程中把鋼帶壓在卷筒上,使其易于卷取成型。 四個成型輥由于鋼卷的漲力不同,經常導致某一電機過流跳閘,嚴重時燒毀電機,造成生產中斷和經濟損失,成為制約生產的一個關鍵,

圖2 系統結構圖
2 系統組成和解決辦法
原系統是采用處理思路:采用一個發電機組對四個成型輥電機供電,每個電機主回路接一個過流繼電器,采取過電流跳開各自主回路的辦法來保護電機。其缺點主要是繼電器的調整比較麻煩,如果調整的值稍小,則可能出現頻繁的跳閘,當調整的過大,又可能造成電機的燒毀。
新系統的改造思路:采用西門子的直流調速裝置6RA7081-6DV62取代原發電機組,采用S7-200作為整個系統控制邏輯處理,對過電流的處理采用四個霍爾電流檢測元件采樣主回路電流,經過模擬量模塊處理,通過S7-200的自由通信端口與6RA7081-6DV62進行USS協議通信實現對電流的調節,主回路保留線路接觸器,在每條電機主回路增加了快熔保護電機。
成型輥的系統硬件配置:
電機:四臺 16KW ,Ie=85A,Ue=220V,Ne=700rpm,If =6A, Uf=220V變壓器:125KVA,Δ/Y-11,380V/230V;
平波電抗器:PKC3-0.6 400A/1.6mH;
變流裝置:6RA7081-6DV62 ;420V/400A
控制系統的硬件配置:CPU S7-200, 6ES7-216-1BD21-0XB0 1
模擬量輸入模板:6ES231-6HC20-0XA0 2
霍爾電流檢測元件:WBI22F-200A(025)-10V-1.0 4
圖3 系統硬件配置圖
3 系統的硬件連接和參數設置及編程思路
3.1 系統的硬件連接
總線連接器:6ES7 972-0BA41-0XA0,1個。
網線:6XV1 830-0AH10,2m..
連接方式:S7-200 port0口接總線連接器,網線接A1、B2端,
6RA70 X172的58、59號端子。
3.2 系統6RA70裝置中通信參數設置如表1

系統6RA70裝置中通信參數設置
3.3 系統的編程思路
根據霍爾元件返回的電機實際電流值,先在S7-200中比較每個電機是否過流,利用S7-200的自由通信端口與6RA70的實時通信,來改變6RA70裝置中電流限幅的值得大小,得到控制電機的電流目的。如果電機不過流,正常保持6RA70裝置中電流限幅的值為80%,如果有電機過流,則改變6RA70裝置中電流限幅的值為100%,如果通信反饋回的電機轉速實際值很低而且有電機繼續過流,則判斷電機機械堵轉,此時則通過通信方式封鎖6RA70裝置,系統停機并報警。調節系統的電流限幅值由開始的80%到有電機過流的100%的主要原因是:在成型輥的轉動過程中,可能鋼帶在某一時刻可能造成某一電機暫時的過流,增加電流的限幅值可能馬上使鋼帶成型,系統繼續正常工作。
3.4 運行效果
自調試投產以來,系統運行正常,在實際的停機報警檢查結果來看,確實是因為電機機械堵轉所至,主回路的快熔曾因為鋼帶卷繞造成電機過載燒毀過兩次,起到應有的保護功能。
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