摘要:

  一種基于可編程控制器(PLC)構成的控制系統,實現設備信號的采集與自動控制。本文以八盤峽水電廠低壓空壓機技術改造為例,介紹設計及實現的主要內容。

關鍵詞:

PLC 低壓機 系統集成 程序設計


1. 八盤峽水電廠概況:

  八盤峽水電廠是黃河蘭州段劉、鹽、八梯級水電廠的最后一級,是徑流河床式調峰電站。">

      技術頻道

      簡單PLC控制系統的設計與實現

      摘要:

        一種基于可編程控制器(PLC)構成的控制系統,實現設備信號的采集與自動控制。本文以八盤峽水電廠低壓空壓機技術改造為例,介紹設計及實現的主要內容。

      關鍵詞:

      PLC 低壓機 系統集成 程序設計


      1. 八盤峽水電廠概況:

        八盤峽水電廠是黃河蘭州段劉、鹽、八梯級水電廠的最后一級,是徑流河床式調峰電站。全廠共6臺機組,單機容量36MW,是一個生產運行了30年的老廠。

      2. 原設備概況:

        我廠低壓風系統的兩臺2V-6/8型低壓機,是全廠輔助系統中的主要設備,由其提供的0.8MPa風壓,主要供給發電機制動風閘、頂蓋圍帶密封等處。由于該風壓是全廠發電機組開機條件之一,因此是不允許間斷的。

        原控制回路主要由老式繼電器構成,結構復雜,老化嚴重,給運行及檢修人員帶來極大不便。氣壓信號由電接點壓力表采集,由三相交流接觸器啟停電機,故障報警及電機(40KW)保護裝置十分簡單,控制回路故障頻繁發生,難以保證全廠低壓技術用風的正常供給。

      3. 改造方案:

        經過具體研究和分析后,決定采用性價比高的PLC集中控制模式,更換原有的控制盤,將交流接觸器更換為無觸點的固態開關,用壓力變送器取代電接點壓力表。預備用PLCRS-485串行通訊接口,通過雙絞線與發電機組監控上位機連接,實現遠方監控(見圖1)。為了便于運行人員掌握,系統操作方式完全移植原有的運行操作方式。方案確立后,根據現場需要選定了所需設備型號。

      4. 控制系統的結構


      5.控制系統組成及主要設備技術指標:

        采用標準控制盤柜,選用日本三菱公司PLC及串行通訊設備,恩威電子公司的兩臺型固態開關,北京三吉利佳兆公司的氣壓變送器。選用相應的操作把手、電源開關、按鈕、光字牌、信號指示燈、電源隔離變壓器及電源監視繼電器。

      PLC

      固態開關(SWK)

      壓力變送器
        
      6.流程的設計:

        控制流程切合實際進行設計,通過在現場多方面的調試,完全滿足現場各方面的需要。

      程序設計技術指標

      7.控制系統運行方式:

      7.1 切換運行方式

        兩臺低壓機分別由兩個操作把手控制,可任意切換四種運行方式——自動、備用、手動、切除。

      7.2電源運行方式

        控制系統分別由廠用一段、廠用二段電源供電,互為備用。控制系統盤柜上的電源切換把手,任意切換三種供電方式——廠用一段電源投入、廠用二段電源投入、電源切除。

      7.3 PLC運行方式

        PLC有兩種工作方式——運行及調試,由一控制按鍵切換。運行態時PLC正常開入,運算,控制開出。調試態時PLC正常開入,但禁止所有開出控制。

      8.實現功能:

      8.1對兩臺低壓機實現可靠的自動控制。

      8.2對兩臺低壓機及控制系統本身實現全面可靠的自動保護

      l 對低壓機的保護
      低壓機兩級氣缸溫度過高的保護
      低壓機兩級氣缸壓力過高的保護
      l 對40KW電動機的保護
      過流、過載、欠壓、缺相、三相不平衡
      l 對PLC的保護
      PLC的工作電源用隔離變壓器隔離,減少尖峰波形電壓對PLC的沖擊。

      8.3完善的報警系統及顯示光字

        現場報警系統共有10個顯示光字,遠方中控室有2個顯示光字,組合起來共反映24種不同故障。

      8.4壓力變送器可對氣壓信號進行模擬量的采集,便于監視。

      8.5 隨時根據需要與上位機通訊,實現遠方監控。

      9.新系統在運行中體現的優點

      9.1 PLC工作性能可靠,免去了對原設備繼電器的校驗與清掃工作。

      9.2 固態開關優良的性能以及對電機全方位的保護

        固態開關,控制低壓機三相交流電動機的啟停,主回路采用電力晶閘管為開關元件,并采用先進的電子技術進行全方位的檢測與控制。啟動電流與運行電流的調整完全數字化,整定方便。固態開關無觸點損耗,不存在主接觸頭接觸不良、三相拉弧等現象,能夠頻繁啟動大型電機,可免維護使用。

        固態開關能對負載的短路、電機的過流、三相不平衡、電源欠壓進行綜合保護。操作簡單,狀態顯示直觀,保護迅速可靠。

      9.3 氣壓變送器的使用

        用數字式壓力變控器采集氣壓信號,壓力值顯示直觀,動作值準確,校驗調整方便。

      9.4 PLC操作簡單

        PLC人機接口簡單方便,邏輯控制回路完全由軟件實現,隨時可按運行人員要求改變控制流程,滿足現場運行需要。

      9.5 報警系統的完善:

        低壓機監控系統報警顯示明確,運行人員通過光字顯示,可直接了解故障點,從而迅速處理。保護范圍全面。

      9.6 工作環境的改善

        PLC控制柜布局緊湊,結構合理,盤面美觀大方,運行顯示一目了然,控制操作方便。

      9.7 遠方監控

        PLC可隨時建立與上位機的通訊,將采集的開關量數據及模擬量數據上傳遠方ALP工作站,便于遠方監測。上位機還可下傳控制指令,實現低壓機的遠方控制。

      10.新系統的運行效果:

      10.1 PLC的使用消除了原控制系統多發故障的因素, 大大提高了我廠輔助設備的自動化控制水平。自99年6月投運以來,在運行缺陷記錄本上,再未出現低壓機控制系統故障的記錄。

      10.2 多次及時的反應了低壓機的機械故障,準確保護了運行中的主要機械設備。

      10.3 控制系統已達到了免檢性能。自投運以來從未進行檢修維護,大大降低了檢修工作量,節約了大量的檢修費用。

      10.4 本系統操作方式完全移殖原系統操作方式,運行人員不需培訓便可直接進行操作。

      總結:

        低壓機監控系統采用先進的PLC控制,設計合理,使整個系統性能優于原控制系統,這一點在實際運行中得到了充分的證實與考驗,并獲得顯著的經濟效益,為我廠安全生產,發揮了實際作用,對其它設備的獨立改造具有一定的參考價值。

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