多年以來,山東魯耐窯業有限責任公司(簡稱魯耐)采用重油燃料燒成耐火制品。隨著重油價格的日益上漲以及帶來的環保負面效應,成本大幅上升,因此考慮采用煤氣燒制成品。混合煤氣發生爐投資少、見效快、改造容易,2000年下半年,魯耐在粘土、高山磚兩條生產線上安裝了2臺混合煤氣發生爐,首次以煤氣替代重油在隧道窯中">

      技術頻道

      隧道窯煤氣系統設計

      1 前 言
      多年以來,山東魯耐窯業有限責任公司(簡稱魯耐)采用重油燃料燒成耐火制品。隨著重油價格的日益上漲以及帶來的環保負面效應,成本大幅上升,因此考慮采用煤氣燒制成品。混合煤氣發生爐投資少、見效快、改造容易,2000年下半年,魯耐在粘土、高山磚兩條生產線上安裝了2臺混合煤氣發生爐,首次以煤氣替代重油在隧道窯中燒成制品,投入使用后,效果良好。
      2 煤氣站的設計
        發生爐煤氣站一般可分為兩大類,一類是熱煤氣站;另一類是冷煤氣站。結合魯耐產品燒成工藝、裝備及現場條件等實際情況,選擇采用熱發生爐煤氣站作為隧道窯重油替代燃料生產供給系統,并遵照GB50195-94《發生爐煤氣站設計規范》對該站進行設計。
      2.1 爐型及規格的選擇
      2.1.1 基礎數據 燒成品種:粘土系列及高鋁系列產品;燒成溫度:1350~1550℃;綜合生產能力:180t/天;重油消耗量:20t/天;單位產品標準燃耗:14.5%;發熱量取值:無煙煤混合煤氣QDW取5225kJ/m3;標準燃料熱值QBW為29260kJ/kg。
      2.1.2 選型計算 根據以上基礎數據及相關公式,進行煤氣發生爐規格及臺數的計算。
      隧道窯單位時間產量A為7.5t/h。則:單位時間消耗標準燃料W:
      W=A×標準燃耗=1.0875(t/h)
      單位時間提供的總熱量Q:
       Q=W×QBW=3.182×107(kJ/h)
       需要的煤氣量V:
       V=Q/QDW=6095.8(m3/h)
       若選用φ2.4m煤氣發生爐,其產氣量范圍為3000~4200m3/h,平均取3600m3/h,則:
       爐子臺數n=V/3600≈2(臺)
       因φ2.4m煤氣發生爐屬于小型爐范疇,而GB50195-94《發生爐煤氣站設計規范》對小型煤氣發生爐的備用率沒有規定,同時又考慮到魯耐的生產經濟情況,決定暫不設置備用爐,選用2臺φ2.4m煤氣發生爐。
      2.1.3 爐型的確定 目前,國內生產的煤氣發生爐爐型有十幾種,經多方考察論證,認為單段式、灰盤出渣、全壓力水套、型號為MQL-2400的φ2.4m混合煤氣發生爐最為適宜。該爐型為小型爐中爐膛內徑最大的一種,氣化面積大,并具有以下特點:基建規模小,安裝簡單,價格適中,維護檢修方便,不需要外供蒸汽(自產蒸汽壓力可達3.0MPa,作為自用氣化劑尚有剩余),氣化效率和熱效率較高,運行安全可靠,運行費用相對較低。綜合以上因素,決定選用MQL-2400型煤氣發生爐。
      2.2 煤氣站位置的確定
      根據隧道窯的燃燒特點,煤氣的溫度越高越有利于燃燒。MQL-2400型煤氣發生爐煤氣出口溫度較高(500℃以上),為減少能量損失,有效利用煤氣自身所攜帶的熱量,煤氣爐與用氣點的距離應盡可能小,既可達到節能目的,又可保證燒成溫度。熱煤氣的輸送距離一般不宜超過60m。根據設計規范,在保證防火要求的前提下,小型熱煤氣站可與窯毗連。隧道窯所處位置左側有一半成品庫,煤氣爐建在半成品庫外邊空地上,其距離40m左右,完全符合要求
      2.3 給排水系統的設計
      煤氣站系統中的用水,主要是煤氣發生爐水套及各種水封、鐘罩閥用水。由于水套是用來產生蒸汽的,必須用軟化水,需要設立一個軟化水制備系統,保證生產的軟化水符合規定,生產量滿足煤氣爐水套所消耗的水。根據煤氣爐產氣量,每天必須保證240t軟化水,魯耐原有一套軟化水處理系統,適當增加了部分設備,擴大處理能力,滿足了煤氣爐需要。同時輔設專用管路,由軟化水處理中心直接向煤氣爐供水。系統中的除塵器、集灰斗、放散閥等部位的密封,都需采用水為密封介質,一旦缺水,就會造成煤氣泄漏。為減少成本,采用了公司自備水井供水,實行雙路供水,二者之間可以切換,同時增加了安全系數。
      為保證煤氣爐周圍環境的清潔,水套的排污水、水封的溢流水應及時排走。由于這些水中含有懸浮顆粒,因此,在煤氣爐一側設置了沉淀池,排水溝設置了蓋板。同時設置一個大的沉淀池,并采取了相應措施降低水的pH值,使這部分水能循環利用。
      2.4 熱煤氣的輸送
      2.4.1 沉降式除塵斗的采用 為減少熱煤氣中的細塵與燒成制品反應而影響產品外觀質量,采用在管路中安裝除塵斗的方法對熱煤氣進行降塵。特點是除塵效果好,制作、安裝簡單,壓力損失少。工作原理為:含塵煤氣在煤氣管道中以一定的速度流動,當經過除塵斗時,體積突然增大,流速減小,使得煤氣的載塵能力下降,灰塵在重力作用下沉降。
      2.4.2 管道的保溫 為減少熱煤氣在輸送過程中的熱量損失,采用保溫效果好、造價低、施工方便的包針刺毯外保溫法,對輸送管道進行保溫。
      2.4.3 管道的設計
      (1)管徑。熱煤氣在400℃左右粘度比較大,所以采取較低的流速,以降低煤氣的載塵能力。另外,考慮到煤氣流速過低,管道內易形成積灰,主管路內徑選900mm,分管路選用800mm。
      (2)管道結構。設計要求為:盡量減少水平管路,在無法避免的情況下,應采用除塵斗;盡量減少彎道,在無法避免的情況下,應設置機械清灰孔和蒸汽吹掃管路;管路上每隔5~6m設置一個人孔,孔徑不小于800mm,以便于清掃;管路的最高點及末端設置放散閥;管路末端還設置防爆膜。
      (3)膨脹器。熱煤氣管道用的膨脹器,又稱補償器,用于補償熱脹冷縮造成的管路變形。根據加工能力和實際安裝情況,采用制造比較簡單且適用于大直徑管道的鼓型結構補償器,由鋼板焊接而成,內有導向環,能防止污物進入。為減少燒嘴的位移,實際每5m安裝一個。
      2.5 煤氣閥門、燒嘴的選擇
      選用硬密封閥門作為燒嘴前煤氣閥門,此閥門采用軟硬結合面壓緊式密封,不會因溫度升高而影響開啟和密封效果,使用溫度可達500℃。燒嘴采用自行設計的鑄鐵結構,此種燒嘴易于清灰,不容易堵塞,燃燒效果也很好。
      2.6 注意事項
      (1)放散閥的開啟應方便靈活,尤其是杠桿式鐘罩閥的銷軸應有潤滑措施,最好用不銹鋼材質制作,不易生銹;
      (2)爐底進風口處的水封高度應盡量加大,以防風壓調節不當時把水封鼓開;
      (3)滅絕煤氣火焰最好的辦法是蒸汽,它能快速隔絕空氣,滅火后現場清潔,無污染,且成本低;
      (4)用水封代替防爆膜,可避免防爆膜一旦爆開后,必須停氣、打開放散,吹掃管道后才能更換的問題;
      (5)盡量加大爐體加煤箱的放散管高度,以利于加煤箱處泄漏煤氣的排放;
      (6)為防止隧道窯助燃熱風機發生故障,造成煤氣倒流,發生爆炸,在熱風機上應安裝聲光報警裝置,以便快速啟動備用熱風機。同時在風機上安裝變頻調速系統,方便調速,節約電能;
      (7)整個系統盡量采用雙電源供電,以防意外停電發生事故;
      (8)煤氣出口處應設壓力超限報警裝置,以便于操作人員及時調整,保證系統安全運行。
      3 效 果
        煤氣系統投用近兩年來,運行穩定可靠。燒成品粘土磚的外觀質量大有改善,解決了采用重油燃料時,因霧化燃燒不充分而導致的制品表面顏色不均問題。實際運行中1.5t煤相當于1t重油,每噸重油和煤分別按1200、380元計算,單窯年可節約燃料費120萬元。而燒重油的霧化系統及加熱配套鍋爐停止運行后,每天又可節約50%以上的軟化水和20t燃煤,經濟效益十分可觀。

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