晶體管高壓靜電除塵器在生料磨上的應用
我廠Φ2.2×18m生料磨磨尾原采用一般電除塵器進行除塵。雖有一定效果,但由于故障率高,解決不了排空粉塵的環境污染問題,長期被迫用自然通風,使磨機通風量滿足不了要求,時常出現飽磨現象,影響磨機的運轉率。基于這種情況,根據現場的具體條件,我廠采用了滄縣科研所的晶體管高壓靜電除塵器。投入使用后,經市環保局驗收合格,測試結果表明,廢氣中含塵濃度52.3mg/Nm3,除塵效率為99.8%以上。本文主要結合我廠使用情況,對晶體管高壓靜電除塵器的特點加以介紹。
1 晶體管高壓靜電除塵器的工作原理
該除塵器和一般電除塵器的工作原理相同,但工作電源和一般靜電除塵器的電源不同,這種電源屬于軟特性,不同于當前的硬特性電源。首先它是把交流50Hz、220V的電壓降至幾十伏,經過整流濾波成為低壓直流電源,然后供給晶體管振蕩器,在提高頻率的同時將電壓升至一萬多伏,再經過倍壓整流電路,成為穩定的十萬伏的直流高壓。它的電路結構簡單,不必設立復雜的火花自動跟蹤和抑制系統,就能自動調整輸出電壓,使輸出的高壓電流全部都是電暈電流。理論分析及實際測試數據都表明該除塵工作電源輸出電壓高,電壓波形平直,功率損失少,轉換效率高,是一種高效能低成本的新型電源。
2 晶體管高壓靜電除塵器的性能規格
(1)型式:單室三電場;
(2)電場斷面積:16m2;
(3)處理廢氣量:20000m3/h;
(4)電場風速:0.35m/s;
(5)電場極距:0.4m;
(6)粉塵在電場中的停留時間:18s;
(7)電暈極:不銹鋼芒刺線,其有效長度448m;
(8)收塵極:金屬極,總面積60m2 ;
(9)振打方式:采用B—0.5型平板振動器,電動機功率0.8kW,振動頻率為2800次/min;
(10)高壓供電機組:JG—2型100kV/10mA,3臺;
(11)入口含塵濃度:<100g/Nm3;出口含塵濃度:<150mg/Nm3;
(12)殼體尺寸:6410×4480×4950mm;
(13)設備總重量:20t。
3 晶體管高壓靜電除塵系統的保溫措施
除塵系統的保溫問題,關系到除塵設備能否正常使用。在我國的北方,這個問題尤為突出。保溫問題解決了,除塵系統的結露問題也就得到解決。
3.1 進風管和除塵器的保溫
磨機在運轉中由于鋼球的沖擊、研磨作用,物料在被磨細的同時會產生大量熱量,隨著磨內溫度的升高,物料中的殘留水分被蒸發,因此在磨內形成含塵的濕熱氣體。除塵器運行時,磨內的濕熱氣體會通過進風管進入除塵器內,為了不降低氣流溫度,應采取保溫措施,保溫方法是:在殼體外面包圍一圈鍍鋅鐵板,其接口外用鉚釘連接,殼體與外圍圈的夾層中間充填巖棉。巖棉是導熱系數較低的保溫材料,保溫效果較好。
3.2 卸灰斗的保溫
卸灰斗的保溫由加溫和保溫兩部分組成,即除了在灰斗外包敷巖棉保溫氈保溫層外,還在灰斗下部外周圍用電熱管加溫,這種辦法有效地提高了卸灰斗的溫度,解決了回灰因結露而產生的結塊問題。
4 使用效果
晶體管高壓靜電除塵器在生料磨磨尾投入使用后,收塵效果顯著,基本上解決了磨機造成的環境污染,同時回收大量的生料,減少各種原料和動力消耗,節省了維修費用;加強了磨機通風,提高了磨機的運轉率,從而降低了噸水泥的生產成本。
經測定,該除塵器的入口粉塵濃度為40.3g/Nm3,出口粉塵濃度為52.3mg/Nm3,風量為15880Nm3/h,收塵效率達到99.8%以上,每小時可回收生料639kg。1992年該磨機實際運轉7216h,年回收生料4611t,按25元/t生料計算,年回收生料價值可達11.5萬元。以上分析證明,該除塵器投運后,很快就表現出明顯的社會效益和經濟效益。
1 晶體管高壓靜電除塵器的工作原理
該除塵器和一般電除塵器的工作原理相同,但工作電源和一般靜電除塵器的電源不同,這種電源屬于軟特性,不同于當前的硬特性電源。首先它是把交流50Hz、220V的電壓降至幾十伏,經過整流濾波成為低壓直流電源,然后供給晶體管振蕩器,在提高頻率的同時將電壓升至一萬多伏,再經過倍壓整流電路,成為穩定的十萬伏的直流高壓。它的電路結構簡單,不必設立復雜的火花自動跟蹤和抑制系統,就能自動調整輸出電壓,使輸出的高壓電流全部都是電暈電流。理論分析及實際測試數據都表明該除塵工作電源輸出電壓高,電壓波形平直,功率損失少,轉換效率高,是一種高效能低成本的新型電源。
2 晶體管高壓靜電除塵器的性能規格
(1)型式:單室三電場;
(2)電場斷面積:16m2;
(3)處理廢氣量:20000m3/h;
(4)電場風速:0.35m/s;
(5)電場極距:0.4m;
(6)粉塵在電場中的停留時間:18s;
(7)電暈極:不銹鋼芒刺線,其有效長度448m;
(8)收塵極:金屬極,總面積60m2 ;
(9)振打方式:采用B—0.5型平板振動器,電動機功率0.8kW,振動頻率為2800次/min;
(10)高壓供電機組:JG—2型100kV/10mA,3臺;
(11)入口含塵濃度:<100g/Nm3;出口含塵濃度:<150mg/Nm3;
(12)殼體尺寸:6410×4480×4950mm;
(13)設備總重量:20t。
3 晶體管高壓靜電除塵系統的保溫措施
除塵系統的保溫問題,關系到除塵設備能否正常使用。在我國的北方,這個問題尤為突出。保溫問題解決了,除塵系統的結露問題也就得到解決。
3.1 進風管和除塵器的保溫
磨機在運轉中由于鋼球的沖擊、研磨作用,物料在被磨細的同時會產生大量熱量,隨著磨內溫度的升高,物料中的殘留水分被蒸發,因此在磨內形成含塵的濕熱氣體。除塵器運行時,磨內的濕熱氣體會通過進風管進入除塵器內,為了不降低氣流溫度,應采取保溫措施,保溫方法是:在殼體外面包圍一圈鍍鋅鐵板,其接口外用鉚釘連接,殼體與外圍圈的夾層中間充填巖棉。巖棉是導熱系數較低的保溫材料,保溫效果較好。
3.2 卸灰斗的保溫
卸灰斗的保溫由加溫和保溫兩部分組成,即除了在灰斗外包敷巖棉保溫氈保溫層外,還在灰斗下部外周圍用電熱管加溫,這種辦法有效地提高了卸灰斗的溫度,解決了回灰因結露而產生的結塊問題。
4 使用效果
晶體管高壓靜電除塵器在生料磨磨尾投入使用后,收塵效果顯著,基本上解決了磨機造成的環境污染,同時回收大量的生料,減少各種原料和動力消耗,節省了維修費用;加強了磨機通風,提高了磨機的運轉率,從而降低了噸水泥的生產成本。
經測定,該除塵器的入口粉塵濃度為40.3g/Nm3,出口粉塵濃度為52.3mg/Nm3,風量為15880Nm3/h,收塵效率達到99.8%以上,每小時可回收生料639kg。1992年該磨機實際運轉7216h,年回收生料4611t,按25元/t生料計算,年回收生料價值可達11.5萬元。以上分析證明,該除塵器投運后,很快就表現出明顯的社會效益和經濟效益。
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