1 引言
先進的在線預(yù)沖孔冷彎成型技術(shù)及設(shè)備生產(chǎn)的各種形式的有孔冷彎型材,可有效降低有孔冷彎件的生產(chǎn)加工難度,降低材料消耗,確保冷彎成型截面的冷彎性能、孔位精度和表面質(zhì)量,擴大了冷彎型材的應(yīng)用范圍,同時優(yōu)化了冷彎型材的構(gòu)成截面,如發(fā)展迅速的貨架產(chǎn)業(yè)中就廣泛采用了這一先進的生產(chǎn)工藝及設(shè)備技術(shù)。
由于PLC具有抗干擾能力強、可靠性極高、體積小等顯著優(yōu)點,是實現(xiàn)線預(yù)沖孔冷彎成型設(shè)備機電">

      技術(shù)頻道

      西門子 S7-300 PLC在冷彎機組中的應(yīng)用分析

      1 引言
      先進的在線預(yù)沖孔冷彎成型技術(shù)及設(shè)備生產(chǎn)的各種形式的有孔冷彎型材,可有效降低有孔冷彎件的生產(chǎn)加工難度,降低材料消耗,確保冷彎成型截面的冷彎性能、孔位精度和表面質(zhì)量,擴大了冷彎型材的應(yīng)用范圍,同時優(yōu)化了冷彎型材的構(gòu)成截面,如發(fā)展迅速的貨架產(chǎn)業(yè)中就廣泛采用了這一先進的生產(chǎn)工藝及設(shè)備技術(shù)。
      由于PLC具有抗干擾能力強、可靠性極高、體積小等顯著優(yōu)點,是實現(xiàn)線預(yù)沖孔冷彎成型設(shè)備機電一體化的理想控制裝置。本文擬就SIMATIC S7-300PLC在貨架冷彎機組電氣控制系統(tǒng)中的具體應(yīng)用及系統(tǒng)調(diào)試特點, 該PLC控制系統(tǒng)的軟硬件配置及控制方案的實現(xiàn)等進行探討分析,本文還就控制系統(tǒng)研制中需要認識與解決的若干問題,給出了控制系統(tǒng)方案及軟硬件結(jié)構(gòu)的設(shè)計思路,對于工礦企業(yè)實現(xiàn)相關(guān)冷彎機組的設(shè)計和改造應(yīng)該具有較好的應(yīng)用與參考價值。

      2 系統(tǒng)概述
      2.1 冷彎機組系統(tǒng)簡介
      (1) 系統(tǒng)配置:冷彎機組系統(tǒng)一般由開卷機、校平機、切頭焊接機組、伺服送料機組、在線沖孔壓力機、冷彎機組、定尺飛剪、出料架等基本結(jié)構(gòu)組成,如圖1所示。

      圖1 系統(tǒng)基本設(shè)備結(jié)構(gòu)圖
      (2) 工作過程:卷料或帶鋼料經(jīng)開卷機放料,通過開卷機與校平機的速度匹配將卷料進行校平操作,便于后道的伺服送料及在線預(yù)沖孔等工序的加工處理,再經(jīng)冷彎機組的冷彎加工形成需要的合格截面,然后通過定長檢測和切斷、打包或后處理完成具體產(chǎn)品的生產(chǎn)活動。其中的關(guān)鍵控制技術(shù)有:開卷機和校平機的速度匹配問題(因開卷卷徑的變化和校平機線速度的恒定間存在矛盾)、交流伺服送料控制精度和穩(wěn)定可靠性及其與壓力機的動作節(jié)拍的協(xié)調(diào)、直流變頻調(diào)速系統(tǒng)與同規(guī)格不同厚度或不同規(guī)格產(chǎn)品的冷彎成型力矩之間的動力平衡問題的解決、孔位和長度定位精度的控制問題等。
      (3) 冷彎機組系統(tǒng)有兩種工作模式。
      手動操作:可以通過觸摸屏控制、按鈕站控制等實現(xiàn)生產(chǎn)線配置的單機設(shè)備的啟動、停止、設(shè)備的調(diào)試與檢修、輔助操作手柄設(shè)置有向前向后的點動模式,實現(xiàn)冷彎操作過程的引帶和故障處理等;
      自動操作:可以通過觸摸屏控制、按鈕站控制等實現(xiàn)生產(chǎn)線配置設(shè)備的聯(lián)線運行,可以通過觸摸屏或輔助旋鈕等設(shè)置生產(chǎn)線的運行速度、生產(chǎn)數(shù)量、定尺長度及修正值等,并通過觸摸屏顯示實際生產(chǎn)量、生產(chǎn)線的實際運行速度、PLC檢測到的故障信息等;
      2.2 機組自動化體系結(jié)構(gòu)
      (1) 冷彎機組系統(tǒng)PLC系統(tǒng)技術(shù)構(gòu)成
      主要采用了SIEMENS S7-300 PLC技術(shù)、Profibus-DP現(xiàn)場總線技術(shù)、交流伺服與直流調(diào)速(或異步交流變頻調(diào)速等)的定位控制技術(shù), 是Profibus-DP現(xiàn)場總線技術(shù)的一次成功、高層次應(yīng)用案例。PROFIBUS-DP系統(tǒng)配置的描述包括:站點數(shù)目、站點地址和輸入輸出數(shù)據(jù)的格式,診斷信息的格式以及所使用的總體參數(shù)等。
      (2) SIMATIC S7-300 PLC系統(tǒng)配置
      硬件:SIEMENS SIMATIC S7-300 CPU315C-2DP一塊;伺服電機定位模塊SIEMENS 6ES7 354一塊;SIEMENS SIMATIC S7-300 OP27一塊;繼電器輸出單元SIEMENS 6ES7 322五塊;SIEMENS SIMATIC S7-300 6ES7 FM350高速計數(shù)模塊一塊;SIEMENS SIMATIC S7-300 PS3075A電源模塊一塊;接口模塊IM153二塊;數(shù)字量輸入輸出模塊SIEMENS 6ES7 321十塊;人機界面TP170A一塊;PROPHBUS網(wǎng)站一套等,從站可根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計和要求合理選擇多組。
      軟件:該系統(tǒng)軟件的開發(fā)環(huán)境為SIEMENS SIMATIC S7 STEP7 V5.2編程軟件,用模塊式結(jié)構(gòu)程序方式編程,這樣既可增強程序的可讀性,方便調(diào)試和維護工作;又能使數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)統(tǒng)一,方便WINCC組態(tài)時變量標簽的統(tǒng)一編制和設(shè)備狀態(tài)的統(tǒng)一顯示。可實現(xiàn)整機的手動、自動、整線聯(lián)機等基本功能;程序內(nèi)置系統(tǒng)潤滑泵的啟停周期和運行時間。

      3 SIMATIC S7-300 PLC在冷彎機組中的應(yīng)用
      3.1 自動化系統(tǒng)功能設(shè)計
      本機組電氣控制部分采用西門子S7-300PLC,PLC與監(jiān)控系統(tǒng)以及各從站之間的通訊采用PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線方式;冷彎成型機組的主動力由SIMENS公司6RA23系列直流調(diào)速控制器和直流電機實現(xiàn),為了減少故障排除時間,整線電氣控制系統(tǒng)有啟動提示、故障報警及自動停機等功能,并通過漢字顯示終端,顯示故障詳細內(nèi)容:如壓機抬起不到位; 伺服模塊故障; 直流過熱等信息。
      SIMATIC S7-300 PLC在冷彎機組系統(tǒng)控制中的具體應(yīng)用涉及前后工序設(shè)備單機間的速度匹配、整線速度的調(diào)整以及冷彎機組的傳動位置定位、各單機整線自動運行或手動運行所需要動作的輸入輸出、整線故障自診斷等控制方面,如壓力機單機運行的電氣控制系統(tǒng)及其與整線相聯(lián)接的輸入輸出信號等;光電編碼器和測長輪同軸連接,把冷彎型材的長度轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的脈沖信號,并利用PLC的高速計數(shù)模塊或伺服定位模塊進行計數(shù)或定位控制,以實現(xiàn)冷彎型材的伺服測長送料和定尺剪切動作等。
      根據(jù)冷彎機組的基本運行功能和要求,確認SIMATIC S7-300 PLC主要輸入輸出信號:
      (1) 系統(tǒng)控制的輸入輸出信號有:開卷機液壓漲緊裝置的伸縮運動、開卷送料電機的正反運動、壓料頭和漲緊裝置的液壓換向運動,電液剎車裝置動作的輸入控制;
      (2) 校平機驅(qū)動電機的正反轉(zhuǎn)運動,壓料裝置、輔助進料裝置的順序動作等;
      (3) 剪切對焊機的引送料裝置動作;
      (4) 伺服定尺送料裝置的定位送料控制及手動操作要求等;
      (5) 壓力機的單機控制及整線聯(lián)機信號的控制,如壓力機工作的上下滑塊極限位信號、伺服運行允許信號、壓力機的啟停信號等;
      (6) 冷彎成型機的啟動、正反轉(zhuǎn)、高低速、停止信號,液壓剪切定位及控制信號等;
      (7) 各單機間的速度匹配控制信號,如料坑中送料狀態(tài)檢測信號、料尾檢測控制信號等;
      (8) 與觸摸屏、伺服定位控制單元等之間的網(wǎng)絡(luò)線接口等。由此決定了PLC的輸入和輸出信息量大小和總體的編程思路。
      3.2 特殊單機運動分析及PLC電氣控制要點分析
      (1) 伺服定尺送料裝置動作分析及設(shè)計原理
      主要由如圖2所示的自動送料裝置組成。

      圖2 自動送料裝置圖
      光電傳感器1#部分:主要反饋進入壓力機工作區(qū)域前的鋼帶狀況,如:有無余料、是否缺料等,可有上限位光電傳感組、下限位光電傳感組及送料動作光電傳感組構(gòu)成,一般在自動送料裝置前設(shè)置緩沖料坑;
      伺服電機經(jīng)1/i齒輪箱向下導(dǎo)料輥傳遞輸送動力,齒輪箱的傳動比和電機的轉(zhuǎn)速決定該系統(tǒng)送料、定位速度,也是系統(tǒng)主動力和定位精度的執(zhí)行單元;
      200PPR以上的旋轉(zhuǎn)編碼器測出上導(dǎo)料輥通過與板料間的運動傳遞的實際位移及速度信號等;
      機械抱閘實現(xiàn)定位后的位置固定,確保在沖壓過程中不發(fā)生外力作用下的位置偏移或其他誤差的產(chǎn)生;
      光電傳感器2#傳遞壓力機工作滑塊的位置信號和其它需要的控制輸入信號;一般可利用壓力機本身的凸輪控制器來綜合設(shè)計考慮;
      上、下模實現(xiàn)在線孔位的預(yù)沖壓。
      (2) 伺服定長送料電氣控制原理
      具體的每模送料步距量值的大小PLC組成的上位機設(shè)置相應(yīng)的計數(shù)脈沖數(shù)或長度轉(zhuǎn)化值,并由與上導(dǎo)料輥相聯(lián)的角編碼器被動測量反饋信號相協(xié)調(diào)(由程序設(shè)定和觸摸屏顯示),PLC中選配的伺服定位模塊驅(qū)動伺服單元和伺服電機動作,實現(xiàn)沖壓板料的可調(diào)整、高精度、無積累誤差的一定步距的送料沖壓,累積誤差由程序中設(shè)置的誤差補償算法或人工在線修正等手段處理,如:定位沖壓由SIMENS公司定位模塊SIMATIC S7-300 FM 354、YASKAWA公司伺服系統(tǒng)SDGB-03ADG、伺服電機SGMG-3DA、OMRON公司位置檢測脈沖編碼器完成;
      (3) 冷彎成型機組的動作分析及設(shè)計原理
      當(dāng)按下運行命令后,冷彎成型機組主電機首先帶動冷彎軋輥以一定速度旋轉(zhuǎn),此旋轉(zhuǎn)速度主要由貨架冷彎組件的成型工藝、機構(gòu)變速比、冷彎軋輥結(jié)構(gòu)尺寸、液壓剪的剪切力以及機組設(shè)置運行速度等參數(shù)決定。當(dāng)成型貨架冷彎組件經(jīng)傳送軌道經(jīng)過孔位檢測光電開關(guān)位置時,發(fā)送通斷電信號傳遞給孔位數(shù)計數(shù)器進行計數(shù),當(dāng)孔位數(shù)達到設(shè)定值時發(fā)出位置檢測信號,旋轉(zhuǎn)編碼器進行一定距離的位置檢測并向PLC提供一定脈沖數(shù),PLC檢測到設(shè)定的脈沖數(shù)后,向主電機發(fā)出減速、停止命令,同時在主電機停止后向液壓順序控制閥發(fā)出切斷控制命令驅(qū)動液壓剪進行切斷操作。如根據(jù)上述原理設(shè)計的貨架冷彎機組可實現(xiàn)精度為:孔位誤差不超過±0.3mm,孔位累計誤差也不超過±0.5mm等,單件產(chǎn)品長度控制精度一般控制在0.5mm左右,在一定程度上滿足了貨架鋼結(jié)構(gòu)的裝配設(shè)計精度。

      4 系統(tǒng)調(diào)試
      (1) 系統(tǒng)調(diào)試可按離線調(diào)試與在線調(diào)試兩階段進行。其中離線調(diào)試主要是對程序的編制工作進行檢查和調(diào)試,如:在通電之前要耐心細致地作一系列的常規(guī)檢查(包括接線檢查、絕緣檢查、接地電阻檢查、保險檢查等),避免損壞PLC模塊(用STEP7的診斷程序?qū)λ心K進行檢查)。然后采用STEP7對用戶編制程序進行自動診斷處理,或通過各種邏輯關(guān)系判斷編制程序的正誤。而在線調(diào)試是一個綜合調(diào)試過程,包括程序本身、外圍線路、外圍設(shè)備以及所控設(shè)備等的調(diào)試。
      (2) 總線的參數(shù)通過Siemens編程軟件包Step 7(Ver5.0以上)中的特定界面設(shè)定。
      (3) 參數(shù)設(shè)定好后, 將硬件配置下載到PLC中, 整個系統(tǒng)上電后測試總線是否連接正確。由貨架冷彎設(shè)備機組的在線調(diào)試現(xiàn)場的經(jīng)驗表明:總線的連接是一個情況比較復(fù)雜的過程, 有很多因素會對總線控制造成影響;比較常見的有:參數(shù)設(shè)定不正確、總線電氣連接不完善、電磁干擾等。我們在工作現(xiàn)場就發(fā)生過伺服控制系統(tǒng)工作丟步、工作不協(xié)調(diào)、伺服不明飛車等偶然故障,并通過更換相應(yīng)電纜和排除干擾源的方法來解決;要實現(xiàn)交流位置伺服系統(tǒng)的動態(tài)性能在線調(diào)試, 首先先確認伺服系統(tǒng)運動執(zhí)行元件對上位機的指令偏差情況,可采用指令偏差的自動或手動模式進行調(diào)整,適當(dāng)優(yōu)化伺服控制器和伺服電機的配合參數(shù),如:速度指令調(diào)整增益、速度環(huán)路增益等增益參數(shù)的調(diào)整,然后進行SIMATIC S7-300上位機及SIMATIC S7-300 FM 354 SERVO模塊伺服控制參數(shù)的設(shè)定和調(diào)整。
      (4) 冷彎機組在線預(yù)沖孔裝置的伺服系統(tǒng)帶負載運行時存在系統(tǒng)與負載動態(tài)匹配的問題,如:貨架冷彎機組在設(shè)計時會考慮使用多板厚同規(guī)格的系列產(chǎn)品、或通過不同的冷彎工藝在一條生產(chǎn)線上生產(chǎn)不同規(guī)格尺寸的貨架產(chǎn)品,故交流位置伺服系統(tǒng)的負載的大小和性質(zhì)會發(fā)生多種變化,甚至相同規(guī)格卷料的更換也會造成負載的不穩(wěn)定與變化, 這種變化將使系統(tǒng)的性能特別是動態(tài)性能變壞, 使運動出現(xiàn)振蕩、超調(diào)甚至于不能穩(wěn)定運行,必須在調(diào)試現(xiàn)場得到系統(tǒng)所帶負載的動態(tài)性能指標和伺服系統(tǒng)在線帶負載時的動態(tài)性能指標, 在調(diào)試過程中對系統(tǒng)進行動態(tài)性能分析與測定, 并憑經(jīng)驗由人工進行現(xiàn)場在線調(diào)試工作,調(diào)試現(xiàn)場也需要配合相當(dāng)?shù)娜肆M行相關(guān)數(shù)據(jù)的收集整理、數(shù)據(jù)分析處理等,也易造成相當(dāng)高的調(diào)試廢料,在調(diào)試過程中還存在相當(dāng)?shù)奈粗绊懸蛩氐?這都要求工程技術(shù)人員有較強的專業(yè)知識和豐富的現(xiàn)場經(jīng)驗來處理。
      (5) 本系統(tǒng)采用SIMATIC S7-300的配套編程工具STEP 7完成硬件組態(tài)、參數(shù)設(shè)置、PLC程序編制、測試、調(diào)試和文檔處理。用戶程序由組織塊(OB)、功能塊(FB、FC)和數(shù)據(jù)塊(DB)構(gòu)成。其中,OB是系統(tǒng)操作程序與應(yīng)用程序在各種條件下的接口界面,用于控制程序的運行。FB、FC是用戶子程序。DB是用戶定義的用于存儲數(shù)據(jù)的存取區(qū),本系統(tǒng)中它是外掛單元與STEP7程序的數(shù)據(jù)接口點。
      (6) 在線調(diào)試設(shè)備開停時,可針對性地建立各組成單機設(shè)備的變量表,并對設(shè)備及其相關(guān)的變量進行實時監(jiān)視。這樣既可判斷邏輯操作是否正確,對模擬量的變化也可一目了然。比如調(diào)試電動執(zhí)行器時,可建立一變量表,對執(zhí)行器的位置信號、限位信號、過力矩信號及輸出命令信號等進行實時監(jiān)視, 便可非常直觀地觀測執(zhí)行器的動作情況。
      (7) 冷彎生產(chǎn)線在正常生產(chǎn)前,需要在手動工作模式下進行穿引帶調(diào)試工作,通過操作手柄、控制面板上的動作按鈕操作調(diào)試設(shè)備,并檢查和人為設(shè)置報警故障模式,如料尾無料停機保護、伺服送料不到位故障、各單項順序動作的實現(xiàn)和快速反應(yīng)程度等;確認上述調(diào)試過程無誤后將機組工作模式轉(zhuǎn)化為自動工作模式下進行整線聯(lián)機調(diào)試,通過冷彎制件的尺寸精度檢查和分析,排除冷彎模具、工裝設(shè)備制造調(diào)試精度等的影響,確認設(shè)備的操作性、維修方便性、定尺控制精度等,其中的調(diào)試關(guān)鍵和難點在:伺服定長送料裝置的運行穩(wěn)定性和精度保持性、定長剪切斷裝置的控制精度和運行方式的選擇。由于交流伺服系統(tǒng)存在參數(shù)時變、負載擾動以及伺服電機自身和被控對象的嚴重非線性、強耦合性等不確定因素,必須在線修訂模糊控制的數(shù)學(xué)模型和控制敏感參數(shù),相應(yīng)的PID控制參數(shù),以實現(xiàn)系統(tǒng)無超調(diào)和振蕩現(xiàn)象。
      (8) 冷彎機組位置伺服系統(tǒng)主要采用位置閉環(huán)采樣控制體系,由于現(xiàn)代數(shù)控系統(tǒng)位置采樣控制周期很短,驅(qū)動死區(qū)和數(shù)字化控制死區(qū)很小,機械傳動剛度引起的誤差也可以控制得很小,基本不存在定位控制誤差,但一定存在一個跟隨誤差,該誤差與外在驅(qū)動負載的波動存在一定程度的關(guān)聯(lián),必然導(dǎo)致理論控制精度與實際位置上的偏差;從伺服模塊的監(jiān)控軟件中可以發(fā)現(xiàn)理論的控制精度可達到0.01mm,而實際測量波動范圍可達到:±0.3mm,一般控制規(guī)律為:其加工誤差與進給速度的平方成正比,與系統(tǒng)增益的平方成反比,實際調(diào)試中可實現(xiàn)伺服電機最高運行速度在70M/min下的穩(wěn)定運行,而產(chǎn)品實際孔位控制精度σ達到±0.15mm等要求。
      (9) 系統(tǒng)的機械精度控制在一定誤差范圍內(nèi),電氣控制精度(編碼器脈沖)就可得到提高,為保證貨架冷彎組件的質(zhì)量和生產(chǎn)成本,必須定期校準旋轉(zhuǎn)編碼器測量輥的磨損修正、相關(guān)外圍設(shè)備參數(shù)變化或調(diào)試過程中的機組再調(diào)整、設(shè)備的維護保養(yǎng)等,從而盡量保證切割尺寸控制在公差范圍內(nèi)。可以在很多場合達到較高精度位置控制的要求。
      5 結(jié)束語
      通過對貨架冷彎生產(chǎn)線進行的動態(tài)性能分析和在線調(diào)試分析,基本可實現(xiàn)的電氣定位誤差最大值僅為編碼器脈沖信號的1個跳變,并通過對貨架冷彎生產(chǎn)線的運行檢查、功能分析和精度統(tǒng)計分析,基本能滿足貨架產(chǎn)品的生產(chǎn)和控制精度,也能滿足類似冷彎產(chǎn)品的生產(chǎn)和產(chǎn)品開發(fā),極大地滿足了企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝性。

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