1 引言
   隨著控制、計算機、通信、網絡技術等的發展,在工業控制領域出現了一種新興的控制技術,即現場總線?,F場總線是控制系統與現場設備之間建立的一種開放、全數字化、雙向、多站的通信系統?,F場總線系統在技術上具有以下特點:系統的開放性,可互操作性與互換性,現場設備的智能化與功能自制性,系統結構的高度分散性,對現場環境的適應性。在很多工業控制系統中,存">

      技術頻道

      現場總線紡絲機變頻調速系統

      1 引言
         隨著控制、計算機、通信、網絡技術等的發展,在工業控制領域出現了一種新興的控制技術,即現場總線。現場總線是控制系統與現場設備之間建立的一種開放、全數字化、雙向、多站的通信系統?,F場總線系統在技術上具有以下特點:系統的開放性,可互操作性與互換性,現場設備的智能化與功能自制性,系統結構的高度分散性,對現場環境的適應性。在很多工業控制系統中,存在著多控制點且分布線長和分散的特點,采用現場總線技術可以把控制室內和現場操作臺所裝備的分布式I/O模塊聯成總線網絡,以數字方式來進行控制數據的串行傳輸,控制系統將具有更佳的抗干擾能力,提供給變頻器的參考值也比較精確。某紡絲廠在紡絲機自動化監控系統的改造項目中采用了基于CC-Link現場總線的分布式控制。下面就具體的項目,闡述一下CC-Link網絡的構成方式,和它在應用中的特點。
        
        2 紡絲機自動化監控系統
        2.1 系統的改造
         該紡絲廠原電控系統采用繼電器進行邏輯控制,繼電器控制采用硬接線方式,系統很不穩定,故障率高,一旦出現故障難以查找。速度調節系統采用模擬量的控制,各電機的轉數的設定使用電位器等模擬信號來給定,控制的準確度不夠高、抗干擾能力差、維修和調試都不是很方便。
         控制系統采用三菱公司的FX2N系列的PLC對設備進行邏輯控制,實現控制部分的高速采樣數據處理。它通過FX2N-16CCL和變頻器進行數據交換。為實現對生產的監控和管理的需要,系統配備了人機界面(GOT970),該設備一方面監視生產的運行情況,包括設備的運行情況、故障報警和報警歷史紀錄,另一方面它可以對系統內的參數進行適當的修改和優化。紡絲機的傳動系統由去酸輥電機、升降軸電機、泵輥電機組成,它們分別由三臺變頻器來驅動,它們均采用三菱公司的FA500系列的變頻器,其具有良好的靜態特性和動態特性,具有強大的網絡通訊功能,它們通過CC-Link網絡與PLC進行數據交換。通過CC-Link網絡可以實現PLC對各變頻器的控制,包括變頻器的啟動、停止和速度給定。
         由于在紡絲車間內產生的化學氣體會影響變頻器的使用壽命,所以要求變頻器在車間外,但是車間內又需要近距離操作。車間內的電氣柜和車間外的電氣柜距離較遠,但又需要協同操作,即在車間內操作時需要隨時監控車間外的變頻器工作情況。使用CC-Link網絡后,很容易解決這個問題。
        
        2.2 系統功能流程圖
        在該流程圖中可以清楚看出程序執行的整個過程,從而也可以看出PLC與觸摸操作屏各自的功能。其中PLC主要完成整個系統的控制功能和參數的分析計算,觸摸操作屏負責參數的設定和動態顯示生產及參數的記錄。
        
        3 CC-Link現場總線3.1 CC-Link的特性
         CC-Link是control&communication Link(控制與通信鏈路系統)的簡稱,是三菱電機于1996年推出的開放式現場總線,其數據容量大,通信速度可多級選擇,最高可達10Mbps。它是一個復合的、開放的、適應性強的網絡系統,能夠適應于較高的管理層網絡到較低的傳感層網絡的不同范圍。CC-Link是一個以設備層為主的網絡,整個一層網絡可由一個主站和六十四個從站組成。網絡中主站由PLC擔當,從站可以是遠程I/O模塊、特殊功能模塊、帶有CPU和PLC本地站、人機界面、變頻器及各種測量儀表、閥門等現場儀表設備。采用第三方廠商生產的網關還可以實現從CC-Link到ASI總線的連接。
        3.2 CC-Link數據通信方式
         CC-Link的底層通信協議遵循RS485,一般情況下,CC-Link主要采用廣播輪詢方式進行通信,CC-Link也支持主站與本地站、智能設備站之間的瞬間通信。于是CC-Link通信方式可分為循環通信和瞬時通信。
        循環通信的具體方式為:主站將刷新數據RY/RWw發送到所有從站,與此同時輪詢從站1;從站1對來自主站的輪詢做出響應RX/RWr,并將該響應同時告知其它從站;然后主站輪詢從站2(此時并發送刷新數據),從站2給出響應,并將該響應告知其它從站;以此類推,不斷循環,除了廣播輪詢式的循環通訊方式外,CC-Link還提供主站、本地站及智能設備站之間的信息瞬時傳送功能。信息從主站傳遞到從站,信息數據將以150字節為單位分割,并以150字節傳遞。若從從站傳遞到主站,每批信息數據最大為34字節。瞬時傳送需用專門指令來完成,但不影響循環通信時間。
        
        4 系統的軟件設計4.1 下位機軟件設計
         系統控制軟件的編制采用三菱公司的GX Developer 7.0來完成,利用該軟件可以很方便地進行PLC工藝流程軟件的編制。
         在啟動現場總線以前,必須編制通信初始化程序。首先在參數設定部分,將整個系統連接的模塊數,重試次數,自動返回模塊數以及當CPU癱瘓時的運行規定(停止)以及各站的信息寫 入到存儲器相應的地址中。在執行刷新指令后緩沖存儲器內的參數送入內部寄存器區,從而啟動數據鏈接。如果緩沖存儲器參數能正常啟動數據鏈接,這說明通信參數設置無誤,這時就可以通過寄存指令將參數寄存到E2PROM。這是因為一旦斷電內部寄存器的參數是不會保存的,而E2PROM中參數即使斷電仍然保存。同時通信參數必須一次性地寫入E2PROM,即僅在初始化才予以執行。此后CPU運行就通過將E2PROM內的參數送入內部寄存區去啟動數據鏈接[4>。
         初始化程序后,編寫主站PLC與變頻器的通訊程序,其程序如下所示:
         4.2 觸摸操作屏
         觸摸操作屏采用GOT970,它是一臺計算機,具有觸摸功能并帶有RS485接口,利用組態軟件組態傳動裝置及其他要操作設備的操作界面。在觸摸操作屏上設有四個畫面:主畫面、參數設定畫面、解列運行畫面和報警畫面。主畫面顯示設備在運行紡頭的轉數、變頻器的參數和操作指示;參數設定畫面用來設定工藝參數;解列運行畫面在調試設備時使用,顯示設備各部分獨立工作時的運行情況;報警畫面顯示設備的故障報警信息。組態完成后下載即可和總線建立連接。
        
        5 結束語
         這種基于現場總線基礎上的控制方案,系統結構得到簡化,使控制系統從設計、安裝、投運到正常生產運行及其檢修維護,都體現出優越性,主要包括以下幾點。
         (1) 降低控制系統的安裝成本和維護費用。在設備生產線或整個控制系統中,減小了各種現場布線和維護費用,也減小了控制箱的安裝空間,降低了整個系統的投資成本。
         (2) 增強了現場級信息集成能力,可以從現場設備獲取大量豐富的信息,現場總線數字化通信網絡,它不單純取代4-20mA信號, 還可以實現設備狀態、故障、參數信息傳送。
         (3) 開放性和互操作性增加了系統設計和系統發展的靈活性。不同廠家產品只要使用統一總線標準,就具有互操作性、互換性,因此設備具有很好的可集成性。
         (4)提高了系統的準確性與可靠性?;诂F場總線的自動化監控系統采用總線連接方式替代一對一的I/O連線,減少了由接線點造成的不可靠因素。同時,系統具有現場級設備的在線故障診斷、報警、記錄功能,可完成現場設備遠程參數設定、修改等工作,也增強了系統的可維護性。

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