1、 前言
攀枝花新鋼釩股份有限公司煉鐵廠4號高爐設計容積:1350m3,并罐式爐頂,皮帶上料,4座熱風爐送風。高爐設計利用系數:2.25t(m3.d),焦比:440kg/t.Fe,年平均風溫:1200℃。在大修前,4號高爐已經連續運行13年。高爐已進入爐役后期,嚴重威脅高爐的生產安全,且每年的維護費用逐年上升,在此情況下,為滿足攀鋼集團的總體">

      技術頻道

      國產高壓變頻器在煉鐵除塵系統中的應用

        1、 前言
      攀枝花新鋼釩股份有限公司煉鐵廠4號高爐設計容積:1350m3,并罐式爐頂,皮帶上料,4座熱風爐送風。高爐設計利用系數:2.25t(m3.d),焦比:440kg/t.Fe,年平均風溫:1200℃。在大修前,4號高爐已經連續運行13年。高爐已進入爐役后期,嚴重威脅高爐的生產安全,且每年的維護費用逐年上升,在此情況下,為滿足攀鋼集團的總體發展,為高爐實現攀鋼集團公司提出的“高產、優質、低耗、長壽”的目標,最后集團公司決定對4號高爐在原地自然擴容大修。同時新建一套高爐除塵系統,設置一套全新的負壓式除塵器。采用2臺脈沖布袋除塵器和2臺風機并聯運行方式。為了經濟效益,實現自動控制,減少維護費用,其中1#除塵風機采用東方日立(成都)電控設備有限公司生產的高壓變頻器(DFCVERT-MV2240/6B)調速。
        
        2、 DFCVERT-MV高壓變頻器的性能特點
        2.1 變頻改造的電機系統原理圖如圖1所示


        1.QS1、QS2為刀閘隔離開關,其中QS2單刀雙擲開關。
        2.變頻切換工頻過程:先斷QF1,斷隔離刀閘QS1、QS2,再合QF1,電機工頻運行。
        3.工頻切換變頻過程:先斷QF1,合隔離刀閘QS1、QS2,再合QF1,變頻器帶電機變頻運行。
        
        2.2 變頻器的工作原理
      DFCVERT-MV系列變頻器是由多個功率單元串聯而成,以6kV每相八單元串聯為例,電壓疊加如圖2所示。每相由八個相同的功率單元串聯而成,相電壓為3464V;每個功率單元輸出有效值Ve=433V,峰值輸出電壓Vp= Ve=612V。
        


        
      圖2 6kV變頻器電壓疊加示意圖

      2.3 功率單元電氣原理
      功率單元主要由三相橋式整流器、電容器組、IGBT逆變橋構成,同時還包括驅動、保護、監測、通訊等組件的控制電路。通過控制IGBT的工作狀態,輸出PWM電壓波形,原理圖如圖3。
        

      圖3 功率單元電氣原理圖

        
        2.4 變頻器系統配置原理
      每個功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。功率單元電路見圖3。每個功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態電平,每相8個單元疊加,就可產生17種不同的電平等級,分別為±8、±7、±6、±5、±4、±3、±2、±1和0。圖4為一相合成的正波輸出電壓波形。此種多級串聯電壓型變頻器,采用功率單元串聯,而不是用傳統的器件串聯來實現高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。每個功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/8的輸出相電壓和1/24的輸出功率。8對依次相移7.5°的三角載波對基波電壓進行調制,如:對A相基波調制所得的8個信號,分別控制A1~A8八個功率單元,線電壓波型具有33階梯電平,它相當于48脈波變頻,理論上47次以下的諧波都可以抵消,總的電壓和電流失真率可分別低于1.2%和0.8%,堪稱無諧波污染變頻器。變頻器同一相的功率單元輸出相同的基波電壓,串聯各單元之間的載波錯開一定的相位,每個功率單元的IGBT開關頻率若為600Hz,則當8個功率單元串聯時,等效的輸出相電壓開關頻率為9.6kHz。功率單元采用低的開關頻率可以降低開關損耗,而高的等效輸出開關頻率和多電平可以大大改善輸出波形。波形的改善除減小輸出諧波外,還可以降低噪聲、dv/dt值和電機的轉矩脈動。所以這種變頻器對電機無特殊要求,可用于普遍籠型電機,且不必降額使用,對輸出電纜長度也無特殊限制。
        


      圖4 一相合成的正波輸出電壓波形 

        
        3、 系統的工藝分析和節能分析。
        攀鋼煉鐵廠4號高爐的出鐵場除塵系統工藝流程圖如圖5。
        


      圖5 出鐵場除塵系統工藝流程圖
       

      系統設計風量1450000 m3/h,依據#4高爐煉鐵工藝的要求,約兩小時左右煉一爐鐵,除塵風機由于生產工藝的要求需要在煉鐵時停止除塵,在出鐵時開始除塵,也就是說變頻調速裝置要在煉鐵時低速(20Hz)運行(煉鐵時間大約70分鐘),出鐵時高速(50Hz)運行(出鐵時間大約50分鐘)。另外,4號高爐的除塵系統采用的時兩個除塵風機除塵,兩個除塵風機的電機的工況一樣,但只有一臺安裝有變頻調速裝置,可以進行節能比較。由于5、6、7月為4號高爐的調試時間,數據不準并對耗電量的計算有影響,但進入8月份后高爐運行正常,4號高爐的8月份出鐵量時98283噸,1號除塵風機電機(采用東方日立變頻調速)的耗電量是729029千瓦小時,2號除塵風機電機(不采用變頻調速)的耗電量是1066990千萬小時,依據以上數據電費在0.45元/度的情況下,那么每月估算節約的電費約為15萬元左右。
        
        4、 引用變頻器的優越性
      改裝置于2004年5月底一次性投入了生產運行,運行至今,充分體現出該裝置的先進性,主要的特點如下:
      該裝置性能穩定,工作可靠,操作簡便,大大減輕了運行人員的勞動強度;
      變頻風機實現了軟啟動,風機在低頻下起動,電流很小,避免了原來在較大慣性負荷情況下,數倍于額定起動電流對電網和機械設備的沖擊;
      提高了功率因數,功率因數在0.95以上;
      風機轉速的降低,減緩了風機葉輪、軸承和密封件的磨損,變頻風機的轉動明顯好于其他的工頻風機,有利于延長電機和風機的使用壽命;
      低輸入諧波。
      大量節能,經濟效益顯著。
        
      5、 結論
      通過這幾個月的運行,證明DFCVERT-MV2240/6B高壓變頻器性能好,可靠性比較高,節能非常明顯,短期內就能收回成本,而且大大改善了工藝條件,提高了生產效率,說明在煉鐵除塵系統改造是非常成功的,同時在煉鐵行業除塵系統有很好的推廣價值。

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