熱壓機(jī)是膠合板生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,直接決定膠合板生產(chǎn)的產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量。傳統(tǒng)膠合板熱壓機(jī)的控制系統(tǒng)是以繼電器為主控元件,很難滿足熱壓工藝所需的壓力和流量的控制,也直接影響熱壓機(jī)的可靠性和安全性。為此,筆者提出采用可編程控制器(PLC)替代現(xiàn)有控制線路,使之系統(tǒng)設(shè)計(jì)盡量簡化,滿足企業(yè)生產(chǎn)的需求。
  1 PLC在熱壓機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
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      技術(shù)頻道

      PLC在膠合板熱壓機(jī)電氣控制中的應(yīng)用

        熱壓機(jī)是膠合板生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,直接決定膠合板生產(chǎn)的產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量。傳統(tǒng)膠合板熱壓機(jī)的控制系統(tǒng)是以繼電器為主控元件,很難滿足熱壓工藝所需的壓力和流量的控制,也直接影響熱壓機(jī)的可靠性和安全性。為此,筆者提出采用可編程控制器(PLC)替代現(xiàn)有控制線路,使之系統(tǒng)設(shè)計(jì)盡量簡化,滿足企業(yè)生產(chǎn)的需求。
        1 PLC在熱壓機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
        國內(nèi)膠合板生產(chǎn)一般都采用多層框架式熱壓機(jī),為使壓制的膠合板板面平整、厚度均勻,熱壓板需采用多只油缸提升,壓板過程的閉合、加壓、保壓及裝板機(jī)的升降,都是通過液壓系統(tǒng)和油缸得以實(shí)現(xiàn),使得控制油路的電磁閥增多;設(shè)備中的溫度、壓力、流量均采用中間繼電器、接觸器、時(shí)間繼電器等控制,使控制線路更為復(fù)雜。由于膠合板的熱壓板采用蒸汽加熱,難免有蒸汽泄漏,使車間內(nèi)濕度增大,造成控制線路故障率高。
        為提高生產(chǎn)效益,保證膠合板的質(zhì)量,必須要求熱壓機(jī)控制系統(tǒng)的自動(dòng)化程度高、可靠性強(qiáng)、安全性好。在熱壓機(jī)控制系統(tǒng)中采用PLC控制,可省去幾乎全部的時(shí)間繼電器、中間繼電器,接觸器之間的觸點(diǎn)聯(lián)鎖也可由PLC內(nèi)部實(shí)現(xiàn)。而且,PLC采用了現(xiàn)代大規(guī)模集成電路,及技術(shù)嚴(yán)格的生產(chǎn)制造工藝,內(nèi)部電路采用了先進(jìn)的抗干擾技術(shù),具有很高的可靠性,平均無故障時(shí)間高達(dá)30萬h。PLC的使用,使得熱壓機(jī)控制系統(tǒng)的可靠性大為提高。
        2 PLC控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路
        首先要滿足設(shè)備在生產(chǎn)中的可靠性。因原設(shè)備控制部分元件多,控制線復(fù)雜,排查故障非常困難,為此,可以考慮熱壓機(jī)油缸升降的控制部分采用PLC控制,在滿足要求的情況下,盡量減少輸入點(diǎn)和輸出點(diǎn),使得整體設(shè)備可靠性提高;另外,考慮到設(shè)備檢修、保養(yǎng)和對新的板種的試生產(chǎn),需要在控制線路中加入手動(dòng)、自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān);在檢修時(shí),為防止升起的壓板因誤操作發(fā)生位移,加裝了保護(hù)開關(guān),當(dāng)開關(guān)置于保護(hù)狀態(tài),即使發(fā)生誤操作,因有電氣互鎖,也不至于使壓板發(fā)生下移?;谝陨显O(shè)計(jì)思路,根據(jù)壓機(jī)工作流程,確定了17個(gè)輸入點(diǎn)和14個(gè)輸出點(diǎn),共31個(gè)點(diǎn),采用歐姆龍C40P產(chǎn)品(該型產(chǎn)品有24個(gè)輸入點(diǎn),16個(gè)輸出點(diǎn))Ez3。圖1示出膠合板熱壓機(jī)的PLC輸人輸出點(diǎn)分配情況。


        結(jié)合該系列壓機(jī)特點(diǎn),設(shè)計(jì)了控制線路,并編制了控制程序;輸入和輸出量編址見表1。


        3工作原理與控制過程
        以快速貼面壓機(jī)為例。該系列熱壓機(jī)共裝有4個(gè)油缸,油缸頂置,液壓油路需用6只電磁閥控制,因設(shè)計(jì)的熱壓機(jī)規(guī)格不同,油泵電機(jī)的功率從10~22 kW不等,為減小電機(jī)起動(dòng)電流,設(shè)計(jì)為Y/△起動(dòng)。膠合板板坯采用小車載入,小車承載部分可單方向運(yùn)動(dòng),小車退出時(shí)板坯自動(dòng)滑落在壓板上。小車驅(qū)動(dòng)電機(jī)由變頻器控制,可實(shí)現(xiàn)小車快進(jìn)、慢出。

      圖2為快速貼面膠合板熱壓機(jī)工藝流程,圖3為 PLC控制的部分梯形圖。


        控制油缸的電磁閥有6只,其中1只1DT為總進(jìn)油閥;每2個(gè)油缸上部、下部油路各自并聯(lián),分2組,每組各有1只上部進(jìn)油閥3DT、5DT和1只下部進(jìn)油閥2DT、4DT,還有一只總回油閥6DT。
        油缸下部進(jìn)油,柱塞上移;其上部進(jìn)油,柱塞下移。即當(dāng)1DT、2DT、4DT工作時(shí),壓板上升,1DT、3DT、5DT工作,壓板下降并加壓;6DT工作時(shí),油缸卸荷。液壓油泵用三相交流異步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),為降低起動(dòng)電流需要降壓,采用Y/△方式起動(dòng),轉(zhuǎn)換時(shí)間為2~5 s。油泵工作正常3 s時(shí),壓板上升到位(設(shè)上限位開關(guān))后,壓板停止上升;此時(shí)裝板小車載板坯快速進(jìn)入,到達(dá)設(shè)定位置后,小車卸板坯并開始后退,碰到后退限位開關(guān)后停止后退。
        在小車卸板后退的同時(shí),壓板開始下降,當(dāng)碰到下限位開關(guān)后,停止下降,開始保壓并計(jì)時(shí),隨著油壓的升高,動(dòng)、定壓板之間壓力增大,當(dāng)達(dá)到設(shè)定上限壓力時(shí),電接點(diǎn)壓力表上限開關(guān)斷開,停止加壓。由各組電磁閥自動(dòng)控制熱壓時(shí)所需壓力,實(shí)現(xiàn)保壓直到熱壓結(jié)束,開始卸荷,3 s后壓板上升。由人工完成卸板。
        為了安全起見,在控制線路中加裝轉(zhuǎn)換開關(guān),在壓機(jī)上升控制電路中要加入保護(hù)裝置,當(dāng)壓板上升到位時(shí),手動(dòng)合上此開關(guān),檢修設(shè)備時(shí)不會因誤動(dòng)作而使動(dòng)壓板下降傷人。同時(shí),在加壓保壓控制電路中,加入了超壓保護(hù)開關(guān),目的是防止油壓達(dá)到壓力上限后繼續(xù)加壓。若超壓,此開關(guān)自動(dòng)斷開,電磁閥失電關(guān)閉,停止加壓。當(dāng)壓力下降到許可值時(shí),此開關(guān)重新閉合,系統(tǒng)控制恢復(fù)正常。

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