全集成自動化控制系統(tǒng)——TIA在電廠輸煤控制中的應(yīng)用
項目簡介
火力發(fā)電廠鍋爐的單爐/單磨燃煤的計量準(zhǔn)確問題一直是 影響電廠發(fā)電成本正平衡統(tǒng)計的頑癥,更是燃煤發(fā)熱量和 鍋爐燃燒效率統(tǒng)計計算尚無法解決的棘手問題,大多數(shù)早 期的火力發(fā)電廠都因此存在著生產(chǎn)成本核算方面的問題。某 電廠曾委托本公司對該廠的輸煤控制和入爐煤計量系統(tǒng)進 行全面改造,以解決生產(chǎn)成本核算問題。鑒于該工程要在 整個電廠正常發(fā)電的情況下進行,且改造的內(nèi)容比較大, 涉及的面比較廣,因此決定分兩步對該項目進行改造,先 期進行輸煤控制系統(tǒng)的改造,而后進行輸煤入爐煤軟測量 的改造,以期最終達到單爐瞬時燃料計量及動態(tài)生產(chǎn)成本 核算的目的。
配置及設(shè)備特點
該電廠的輸煤工藝系統(tǒng)比一般的火力發(fā)電廠要復(fù)雜得多, 它先后由一、二期工程來構(gòu)成現(xiàn)在的輸煤系統(tǒng),兩個系統(tǒng) 之間即獨立又有相互交叉的工藝連接,同時要為六臺發(fā)電 機組供煤。雖然本次僅涉及煤場至入爐煤斗之間的輸煤控 制系統(tǒng)設(shè)備改造,但為了安全可靠地實現(xiàn)改造,又不影響 所有機組的正常運行,因此將該項目分兩步進行;第一步 先將輸煤控制系統(tǒng)改造,而后再將入爐煤計量部分改造, 本文所介紹就是第一部分的內(nèi)容。其工藝布置如圖:
各工藝段所包含的設(shè)備有輸煤皮帶機、葉輪給煤機、往復(fù)式給煤機、碎煤機、滾軸篩、帶式除鐵器、圓盤除鐵器、精 細除鐵器、犁煤器、切換擋板、拉繩開關(guān)和跑扁開關(guān)等組 成。其它如撕裂,打滑,堵煤等保護開關(guān)均不進本控制系 統(tǒng)。
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
根據(jù)現(xiàn)場的實際狀況和輸煤工藝控制的技術(shù)規(guī)范要求;我 公司推薦采用SIEMENS TIA的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。以滿足輸煤系統(tǒng) 狹長的輸煤棧橋在一側(cè)布置的電纜橋架,該橋架既要敷設(shè)6000VAC動力電纜,又同時要敷設(shè)控制和通訊電纜,因此 電纜周圍的共模和差模干擾信號必然要影響控制系統(tǒng)的通 訊質(zhì)量,甚至于使得控制系統(tǒng)不能正常工作。為此我公司 選用 PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線來組成網(wǎng)絡(luò)。用光電交換機 OLM來完成與主控制器之間的信號交換,因為采用了光 纖傳輸通訊,可將電磁場對通訊設(shè)備的干擾影響降至最低 程度,真正達到阻斷干擾的目的。
它以主控制器AS-417-2作為主站,通過以太網(wǎng)交換機 ESM連接到四臺安裝有以太網(wǎng)卡CP-1613的工控機上,每 臺的HIM系統(tǒng)界面選用WIN CC V5.2版本,主控制器除了 自身帶有的 PROFIBUS-DP 接口外,另外又配了一塊 PROFIBUS-DP模件;這樣可以組成兩個相對獨立的光纖 環(huán)網(wǎng),亦便于兩個輸煤系統(tǒng)的布置;一個接口連接一期輸煤系統(tǒng)上的六只OLM光電交換機,另一個接口連接二期輸煤系統(tǒng)上的五只OLM光電交換機。其系統(tǒng)拓撲圖如右圖。
結(jié)束語
由于工藝控制技術(shù)規(guī)定的要求,所有控制設(shè)備都必須配置 就地控制開關(guān)按鈕,因此這里選用了開關(guān)按鈕盒作為就地 控制所需。但由于按鈕盒與電機啟動器不能在Asi層之間 直接進行相互通訊,而必須通過主控制器方能完成它們之 間的數(shù)據(jù)交換,為此這種配置不能滿足就地后備控制的技 術(shù)要求。SIEMEN現(xiàn)場執(zhí)行器MOTOR STARTER的停產(chǎn)是 本方案的大遺憾。
本控制系統(tǒng)由于當(dāng)時存在經(jīng)費問題,沒有選用H型冗余控制器,應(yīng)該是本控制系統(tǒng)不足的地方。另外該項目是老廠 改造項目,有些控制設(shè)備不能作徹底改造,亦帶來了些須 遺憾。對于像輸煤系統(tǒng)的控制如果能在新建廠設(shè)計時就將 控制與電氣高、低壓開關(guān)、變頻設(shè)備、燃料計量一起整體 考慮,那將是一套很完整的TIA系統(tǒng)。
文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。