技術頻道

      PLC在武鋼滾焊機系統中的應用

      【摘要】
        在武鋼硅鋼廠滾焊機電氣改造中應用PLC組成兩級監控系統,它具有完善的故障處理功能。本文簡要介紹了生產工藝流程及主要控制功能的實現,著重論述了PLC在系統中的功能及其軟、硬件的設計方法。系統投入運行后取得了良好的經濟效益。
        
        【關鍵詞】
        滾焊機;PLC;通信;狀態設計法
        
          武鋼硅鋼廠在生產硅鋼帶時,為連續生產,用滾焊機將前后兩卷鋼帶首尾焊接,生產工藝完成后,再由剪切機切割分開,以提高生產效率。該廠的滾焊機系統是70年代從日本全套引進的,經過20多年的長期運行,電氣設備老化嚴重,動作可靠性差,嚴重影響正常生產。在對其電控系統的技術改造中,用先進的PLC控制取代繼電器邏輯控制,添加通信功能,實時顯示各主體設備的狀態變化及故障報警畫面,組成控制、監管相結合的一體化系統。
        
        1生產工藝簡介
          焊接時,兩卷鋼帶首尾搭接,在接觸面流通強電流,接觸電阻及金屬固有電阻產生電阻熱,使焊接接點溫度達到金屬可熔化的適當溫度,同時對其加壓使之接合。
          鋼帶焊接生產工藝如圖1所示。主要由鋼帶搭接定位、壓緊,鋼帶焊接,焊接復位、作業線運行三個階段組成。簡介如下。
          運行中的先行帶經鋼帶檢測器檢測到末端時,停止在下部電極上擋板下降后行帶前進至擋板位置與先行帶搭接導輥下降壓板下降電極下降小車前進。
          鋼帶檢測器、電極輪及其升降裝置搭載在小車上,小車前進到鋼帶上方時,鋼帶檢測開關由OFF→ON,使電極通電開始焊接。焊接電流的傳導方向為:焊接變壓器電極輪1→焊接鋼帶下部電極電極輪2→焊接變壓器。當焊接到鋼帶邊沿時,鋼帶檢測開關變為OFF而使焊接停止。
        


        


          小車前進到前進極限點停止沖頭下降,延時0.5S后自動上升電極、擋板、壓板依次上升剝離器上升,使鋼帶脫離下部電極,延時2S后剝離器下降導輥上升。
          以上過程即完成一個單程焊接。為加固兩帶焊接,通常需來回焊接兩次,即再增加一次后退焊接。當需后退焊接時,先將兩鋼帶重合部向前移動一段(但不得偏離下部電極),再按以上次序將焊機各裝置重復動作一次,所不同的是小車此次為后退運行,并后退到原位置停止。此時啟動作業線又可循環運行。
        
        2系統硬件配置
          根據生產工藝,采用典型的兩級監控方式。上位機為生產管理級,完成對下位機的監控、生產操作管理等,主要面向操作人員;下位機為基礎測控級,完成生產現場的數據采集及過程控制等,面向生產過程。
          上位機選用國內廣泛應用的研華IPC-610工控機,配有PIII處理器、64MB內存,具有較高性價比。因現場通信距離較遠,配置一塊RS422/485通信卡,用雙絞線將其串口與PLC通信模塊(AJ71UC24RS422端口相連,以串行通信方式完成二級間通信,實現監控焊接過程。上位機RS232口經適配器(SC-09)轉換與PLC CPU模塊連接,用于對PLC控制軟件的編程。
          鋼帶生產現場噪聲干擾及環境污染嚴重。我們選作主控單元的三菱公司A2A系列PLC,采用模塊式結構,可靠性高,配置靈活,且具有良好的環境適應性和抗干擾能力;使用簡單,只需相應外設或編程軟件包(如MEDOC),即可完成控制程序的編寫。它負責焊接工藝的電氣邏輯控制,包括各焊接設備的狀態檢測、鋼帶檢測;執行邏輯、算術運算;輸出執行指令,完成小車前后運行、焊接啟停、各電磁閥及狀態過程等的控制。PLC控制系統硬件配置如圖2所示。
        


        


        
        3 系統優化及功能實現
          系統設有自動/手動2種控制方式,由選擇開關轉換。由于鋼帶搭接定位時的不確定性,故以手動操作為主要控制方式。自動方式僅在手動操作將鋼帶搭接定位、壓緊后,才自動按預定邏輯順序運行。當系統發生緊急故障時,按急停按鈕可終止當前所有設備運行;當設備出現故障或工藝參數不正常時,由PLC啟動燈光及蜂鳴器報警,且僅當故障排除后,才能有效通過按鈕使報警復位。焊機設備工作時,PLC控制主電控柜上的對應狀態指示燈亮,上位機模擬顯示現場各機電設備的動作,方便了中控室操作員對整個工藝流程的監視。
          調節焊接電流和小車速度,可有效焊接不同板厚(0.28~0.9mm)鋼帶。小車驅動裝置由變頻調速器、控制電機、皮帶及進給絲桿構成。工作時,變頻調速器啟動電機,經皮帶傳動進給絲桿,驅動小車前后移動,移動到前后極限點即停。通過設定變頻調速器輸出頻率的上下限及調整速度調節器,可實現小車速度在要求范圍內(6~12m/min)連續調節。
          焊接電流與焊縫質量直接相關。焊接電流回路主要由晶閘管、電流監視器及焊接變壓器3部分組成。在焊接變壓器前串聯了一套交流調壓裝置,控制晶閘管門極導通角,調節焊接電壓值,即可控制焊接電流。由于晶閘管工作時電流較大(瞬間可達800A),易發熱致損,為此設有循環冷卻水路。對系統的氣路、水路、焊接電流主回路中的電流平衡、晶閘管異常等都設有檢測保護開關。各檢測信號串聯,作為PLC啟動焊接的聯鎖條件,保證系統在正常條件下工作。
        為提高系統的可靠性,還作了如下優化設計:
          (1)控制電機選用具有先進抱閘技術的進口日立電機,它動態性能好,啟動平穩,轉矩大,停止反應迅速、準確,有效克服了原電機因反應滯后而產生的誤動作。
          (2)先行鋼帶檢測由接近開關改為光電開關。由于鋼帶在運行中經常產生顫動而摩擦到接近開關,使其致損失靈。改用可遠距離檢測的光電開關后,隱患消除。
          (3)對電極、壓板、擋板、導輥及剝離器等動作的檢測由限位開關改為接近開關。由于接近開關的非接觸性檢測,有效克服了氣缸因氣壓不穩等因素對檢測開關的沖撞。
          (4)為抑制電源及變頻調速器對PLC控制系統的噪聲干擾,采用線路濾波器、隔離變壓器及分離開關單獨供電。線路濾波器安裝時盡量靠近PLC電源,用最短的雙絞線連接,且將其輸入、輸出線的配線分開;變頻調速器及其配置的濾波器盡量置于柜體底部,縮短柜內線段,濾波器的外殼接地。
          (5)對檢測開關、PLCI/O信號采用專用的24V凈化電源,提高信號線路的抗干擾能力及整套設備的電磁兼容性。
          (6)采取合理的配線方式。控制線路、電源線路和信號線路分別獨立配線,而且相互間保持一定距離,設法避免長距離平行配線,采取垂直交叉走線方式,以及輸入、輸出信號線分槽布置。對速度調節、時間設定等模擬信號采用雙絞屏蔽電纜傳送,并將信號線屏蔽層一端可靠接地。
        
        4系統軟件設計
        4.1 PLC軟件設計
          采用狀態設計法編制控制程序梯形圖。狀態設計法就是根據具體對象的運動狀態分配中間變量作標記,然后針對各個狀態給予實際控制的設計方法。其關鍵是確定系統在工藝流程中的狀態及狀態轉化的條件,分析系統的狀態必須充分考慮各種情況。在本系統軟件設計中,首先按工藝流程對焊機各運行狀態(如擋板下降、導輥上升、小車前進、焊接開始等)分配中間變量;然后確定各狀態的先后次序及聯鎖關系;明確系統所要涉及到的輸入、輸出量,畫出PLC各輸出信號與輸入信號的邏輯關系;再由邏輯關系轉化為梯形圖。該程序分別由鋼帶定位、小車控制、過程監控、故障診斷等控制程序組成,采用狀態設計法編制后,梯形圖程序流程有序、邏輯清晰。鋼帶焊接過程時間雖短,但條件多,動作復雜,為此,將系統的運行和故障聯鎖等全部由PLC控制,以提高系統的可靠性;在軟件設計中適當添加聯鎖條件,使各動作間嚴格確保相互約束或定時關系;建立合適的狀態標志位,如對焊機的焊接完了小車前后條件故障停機等建立標志位,并準確應用于各控制狀態的設計中;設置識別及處理故障的能力,對系統中的冷卻水、空壓及變頻器等異常采用延時確認方式。
        
        4.2上位機軟件設計
          上位機監控軟件以中文Windows98作操作系統,選用Intellution公司的Fix6.1編程,該組態軟件具有較高的穩定性和兼容性,直觀的圖形界面便于操作人員學習和使用。監控軟件與PLC的通信采用三菱PLCMultiLink協議,波特率為19.2Kb/s8位數據位,端口設為COM3。采用模塊化結構方式編制,用以完成計算機通信硬件參數的初始化和PLC通信數據的格式定義,實現兩極間的通信管理:包括PLC發送數據的接收、校驗和譯碼;對PLC內存單元數據的實時采集、處理,在屏幕上以抽象圖形模擬顯示現場各機電設備的運行狀態,反映系統各電氣信號的數據變化;根據實際控制需要,向PLC內存寫入新的數據,下發命令給CPU。當焊機出現故障時,除聲音報警外,還動態顯示故障點,并提供故障原因及解決措施的查詢畫面。若需要進一步查明設備的工作狀態,軟件的高級管理部分給出了PLC程序實時運行時的梯形圖,通過在線監視映象PLC I/O點的位軟元件的開/斷狀態,來確認對應外部設備的動作是否到位、PLC輸入輸出點與程序內部各點是否一致,從而給操作人員提供了更直接的故障探查手段,以迅速確定故障點。在進入高級管理畫面前設有口令管理,使合法操作員才可進入對PLC的監視。通過訪問高級管理,可拋開PLC編程軟件的監控,有效防止運行MEDOCPLC可能產生的誤操作。具體監控程序框圖見圖3
        
        5結束語
          滾焊機采用PLC控制后,大大簡化了復雜的繼電器邏輯,提高了系統的可靠性;操作簡單,運行穩定,焊接效果良好,圓滿地完成了用戶提出的控制要求。運行近一年來,保持零故障,經濟效益和社會效益顯著。
        
        
        [作者簡介]肖麟芬(1971—),男(漢),江西吉水人,工程師,主要從事自動化技術的研究和應用工作。

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