富士變頻器過流跳閘及原因分析
1 引言
我廠使用變頻器近50臺,大多數使用富士變頻器,在使用中曾發生過流跳閘現象,經我們進行分析和研究,基本上得到解決。變頻器過電流跳閘又分運行中過流跳閘和升、降速中過流跳閘、短路故障等。下面就過流原因進行分析。
2 輕載過電流
2.1 故障特點
當變頻器所帶負載很輕時,會發生過電流跳閘,這是變頻調速特有的現象。在u/f控制模式下,存在著一個十分突出的問題:就是在運行過程中,由于u/f模式沒選好,u補償過大造成電動機磁通過飽和,使電動機電流增大,發生變頻器過電流跳閘。
2.2 判斷與處理
低頻運行時,為了能帶動較重的負載,常常需要進行轉矩補償(即提高u/f比,也叫轉矩提升)。導致電動機磁路的飽和程度隨負載的輕重而變化。這種由電動機磁路飽和引起的過電流跳閘,主要發生在低頻、輕載的情況下。解決方法:反復調整u/f比,可以采用自動進行的方法、選擇u/f模式或調整電位器等方法,進行試驗直到合適,不再跳車。
2.3 特殊案例
一臺frn90g11-4cx變頻器(配套90kw尿素大顆粒冷卻轉股電機)空載時,經常發生過流跳閘。當冷卻轉股滾筒內裝有多半筒大顆粒尿素后反而運行穩定。大顆粒冷卻轉股電機空載時選擇了u/f模式進行反復調整
u/f 比,使輸出電壓提高一些,以便獲得一定地起動轉矩,解決了空載過流跳閘問題。
3 重載過電流
3.1 故障特點
有些生產機械在運行過程中負荷突然加重,甚至“卡住”,電動機的轉速因帶不動而大幅下降,電流急劇增加,導致過電流跳閘。
3.2 解決方法
(1)首先了解機械本身是否有故障,如果有故障,應檢修機器。
(2)
如果這種過載屬于生產過程中經常出現的現象,應加大電動機和負載之間的傳動比。適當加大傳動比,可減輕電動機軸上的阻轉矩,避免出現帶不動的情況。當無法加大傳動比,應增大電動機和變頻器的容量。
3.3 特殊案例
這是正常過流保護。
4 加速或減速中過電流
4.1 故障特點
由于工藝負荷波動,變頻器驅動的電機進行升、降速或電機啟動、停止時,經常發生過流跳閘。
4.2 解決方法
(1) 延長加(減)速時間
首先了解根據生產工藝要求是否允許延長升速或降速時間,如允許,則可延長加(減)速時間。
(2) 設置加(減)速自處理(防失速)功能
變頻器對于升、降速過程中的過電流,設置了自處理(防失速)功能。當加(減)電流超過設置的上限電流時,將暫停加(減)速,待電流降至設定值以下時,再繼續加(減)速。
4.3 特殊案例
一臺frn110g11-4cx變頻器(配套110kw尿素ⅰ鉀氨泵電機)由于工藝是自動控制調整負荷,電機轉速也自動進行升、降速,經常發生過流跳閘。經工藝人員同意,延長了加(減)速時間(原來加減速時間是15s,調整到45s),得以解決。
5 短路故障
5.1 故障特點
(1) 第一次跳閘有可能在運行過程中發生,如復位后再起動,則往往一升速就跳閘。
(2) 具有很大的沖擊電流,變頻器能夠進行保護跳閘而不會損壞。由于保護跳閘十分迅速,難以觀察其電流的大小。
5.2 判斷與處理
第一步,首選要判斷是否短路。為了便于判斷,在復位后再起動前,可在輸入側接入一個電壓表,重新啟動時,電位器從零開始緩慢旋動,同時,注意觀察電壓表。如果變頻器的輸出頻率剛上升就立即跳閘,且電壓表的指針有瞬間回零的跡象,則說明變頻器的輸出端已經短路或接地。
第二步,要判斷是在變頻器內部短路,還是在外部短路。這時,應將變頻器輸出端的接線脫開,再旋動電位器,使頻率上升,如仍跳閘,說明變頻器內部短路;如不再跳閘,則說明是變頻器外部短路,應檢查從變頻器到電動機之間的線路,以及電動機本身。
5.3 特殊案例
一臺frn220g11-4cx變頻器(配套200kw鼓風機電機)一啟動就過流跳閘,按照上步進行檢查,發現有一相電纜在電機接線盒處接地,為外部接地短路故障。
6 結束語
變頻器故障多種多樣,變頻器過流跳閘是一種常見故障,就其原因通過實踐進行分析,使生產迅速恢復正常,保證了生產的正常進行。
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