變頻器在軋鋼水處理領域的應用
1:引言
在鋼鐵生產的過程中,各種資源和能源的消耗都非常大。為了能夠可持續的經濟發展,也為了降低產品的生產成本,鋼鐵企業必須尋求一種節能降耗的新路子。
隨著變頻器生產技術的日益成熟,其價格也逐漸降至用戶能夠接受的水平。在風機水泵類負載中,變頻器的應用可以明顯的起到節能目的,在較短時間內可以收回投資成本,因此在鋼鐵生產領域尤其風機水泵類的負載中,變頻器的應用也越來越廣泛。
2: 系統介紹
2.1工藝及改造方案簡介
在線材生產過程中,鋼坯經加熱爐及初中精軋之后,為了改善成品線材的材料性能,線材進入穿水冷卻工藝流程線。
為了保證各種品種的鋼材都能獲得最佳的冷卻效果,要求從泵站送出的高壓水具有在特定壓力范圍的連續可調的特性。
三鋼(集團)有限責任公司高速線材二廠穿水冷卻變頻穿水系統的改造,是在原生產系統的基礎上,為了更好地完成工藝對穿水冷卻設備的要求而進行的改造項目。在設備方面,將1#泵2#泵由工頻MCC控制改造為變頻加工頻旁路的方式。
在自動化系統控制方面,在原PLC的基礎上,利用ET-200M站剩余的I/O,電氣商在原控制程序的基礎上,編寫新的控制程序以控制新添設備并與原程序良好連接,同時添加相應的操作畫面以便操作員的操作。
在電氣設備方面,增加兩面變頻柜。
2.2主要設備參數
電機:型號:Y355M1-6;額定電壓380VAC; 額定電流:342A;額定功率:185KW;額定轉速:982r/min。
變頻器:明電舍VT230SE-200H,配套輸入電抗器、輸出電抗器、濾波器、Profibus_DP適配器等。
PLC:SIEMENS的S7 414-3DP
2.3 系統配置
系統配置如圖1
圖1:系統配置圖
PLC通過Profibus-DP對變頻器進行控制,上位機采用WINCC系統,PLC和上位機之間采用以太網通訊。
2.4 主回路單線圖
主回路單線圖如圖2:
2#泵與1#泵的回路完全相同。
圖2:主回路單線圖
2.5 控制方式簡單描述
本變頻系統的控制方式分為:AUTO、MAN、LOCAL。
首先介紹AUTO控制模式:
AUTO模式是最常采用的控制模式。
操作員在WINCC界面上選擇“AUTO”模式,在變頻器柜允許動作的前提下(如主空開已經合上、變頻器柜無故障等),操作員按動相應水泵的“起動”按鈕,則變頻器即開始運行。操作員輸入水壓的設定值,控制系統以泵出口管線的壓力測量值為反饋進行閉環調節,并將運算的結果通過Profibus總線送至變頻器執行。
MAN控制模式:
MAN模式也是常用的控制模式。
操作員在WINCC界面上選擇“MAN”模式,在變頻器柜允許動作的前提下,操作員按動相應水泵的“起動”按鈕,則變頻器即開始運行。變頻器的頻率輸出采用開環調節模式,由操作員在畫面上直接對變頻器頻率進行設置。
LOCAL控制模式:
LOCAL模式用于調試或檢修時的操作。
在機旁操作箱上的選擇開關都位于“機旁操作”時,在變頻器柜允許動作的前提下,操作員按動機旁操作箱的“起動”按鈕,則變頻器即開始運行。變頻器的頻率輸出固定值的方式,該值可以在變頻器的參數設定中調整。
另外,在變頻系統故障時,本系統也支持工頻系統的啟動和停止。在二次回路中,工頻回路與變頻回路進行聯鎖,在控制程序中,工頻回路和變頻回路也進行聯鎖。
工頻回路的起動和停止無需PLC進行處理,僅通過二次回路就可以實現,其操作在機旁操作箱上完成。
2.6 程序實現
程序采用STEP 7進行編程,語言為STL。
1:變頻器的起動與停止,程序實現了不同操作地點對變頻器的操作及設備間的相互連鎖,運算結果置入PQW并通過Profibus送至變頻器:
A(
A "1#SELECT LOCAL"
A "1#CONVERT START"
O
A "1#SELECT REMOTE"
A "1#CONVERT START(WINCC)"
)
A "1#KM1 STATUS"
A "1#KM2 STATUS"
AN "1#KM3 STATUS"
S "MIDDLE DATA 1"
A(
A "1#SELECT LOCAL"
AN "1#CONVERT STOP"
O
A "1#SELECT REMOTE"
A "1#CONVERT STOP(WINCC)"
O "1#CONVERT FAULT"
O "1#Q CONVERT FAULT"
ON "1#SELECT CONVERT"
)
R "MIDDLE DATA 1"
A "MIDDLE DATA 1"
= M 700.2
L MW 700
T PQW 800
2:PID控制部分,本段程序完成了水壓的自動閉環控制,同時支撐了手動控制的功能。鑒于水泵類負載在低頻下無法進行有效工作,程序對PID的輸出進行了限幅處理。在PID塊中添加了“死區”,可以在保證控制精度的基礎上使變頻器的運行更加穩定。
AN "1#AUTO PID"
= L 0.1
BLD 103
CALL "CONT_C" , "1#PID支撐DB"
COM_RST :=
MAN_ON :=L0.1
PVPER_ON:=
P_SEL :=
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=
CYCLE :=
SP_INT :="P-SETPOINT"
PV_IN :=DB33.DBD454
PV_PER :=
MAN :="1#MAN-OUT"
GAIN :=1.000000e-002
TI :=
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=3.000000e+001
LMN_HLM :=5.000000e+001
LMN_LLM :=1.500000e+001
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=MD520
LMN_PER :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
NOP 0
3:無擾切換的處理,本段程序實現了自動/手動之間的無擾切換,手動/自動之間的無擾切換PID自己已經支持。
A "1#AUTO PID"
JNB _002
L MD 520
T "1#MAN-OUT"
_002: NOP 0
4:頻率設定值的變換及傳遞,PID的輸出值無法直接送至變頻器,首先應進行REAL/DWOED之間轉換,針對于明電社變頻器來講,需要對頻率給定字進行前后字節倒置,置入PQW,然后通過Profibus將該值送至變頻器。
A(
A(
L MB 552
T MB 557
SET
SAVE
CLR
A BR
)
JNB _008
L MB 553
T MB 556
SET
SAVE
CLR
_008: A BR
)
JNB _009
L MW 556
T PQW 806
_009: NOP 0
3:使用效果分析
1:節能方面
在改造之前,這兩臺水泵常用工頻接觸器直接起動,在正常工作時,通常電流為320A左右,改造之后通過變頻控制,在滿足工藝要求壓力的前提下,通常輸出頻率為30HZ,輸出電壓通常為230VAC,輸出電流為200A。
兩臺水泵是一用一備,正在使用的機子為不間斷運行。
改造前日耗電量約為5050KWh,電力費用為2500元。改造后日耗電量約為1900 KWh,電力費用為950元,日平均節電1550元。
整個改造投資約為400000元,這樣就算在9個月左右僅節省的電費就可以收回整個改造投資。
2:機械設備損耗方面
在改造之前,水泵的機械備件的磨損非常嚴重,不僅給維護工人帶來了繁多的工作量,機械備件費用的損耗也是一個驚人的數字。
在改造后使用一年多的情況來看,水泵機械備件的損耗降低了三分之二以上。
3:工藝要求方面
在改造之前,由于水壓是不可控制的,對線材冷卻的效果不很理想,甚至在個別軋制規格下已經嚴重的影響了軋鋼生產的正常進行。
在改造之后,對于各種軋制規格的產品,冷卻系統都可以完全滿足工藝生產的要求。
4:結束語
系統投入運行的一年多來,從運行效果來看,被控的水壓能夠良好的跟隨設定點,系統的響應速度也能夠完全滿足工藝的要求,同時節能效果也非常明顯,并大大延長了水泵自身的使用壽命。
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