一 引言
長沙某機(jī)床廠的B2016A型龍門刨床被用于加工車床導(dǎo)軌。該設(shè)備使用日久,出現(xiàn)了精度降低,調(diào)速性差,生產(chǎn)效率低等問題,故急需對(duì)其進(jìn)行改造。考慮到原有設(shè)備與加工要求調(diào)速比達(dá)到40:1以上,可用于刨、銑削,靜差度小于10%,切削力恒定、平穩(wěn)、沖擊小,刀具切入切出時(shí)自動(dòng)減速,功耗低,安全可靠、易于維護(hù)等要求。我們決定采用變頻器結(jié)合PLC的改造方法。

二 原刨床的基本情況">

      技術(shù)頻道

      龍門刨床的自動(dòng)化改造

      一 引言
      長沙某機(jī)床廠的B2016A型龍門刨床被用于加工車床導(dǎo)軌。該設(shè)備使用日久,出現(xiàn)了精度降低,調(diào)速性差,生產(chǎn)效率低等問題,故急需對(duì)其進(jìn)行改造。考慮到原有設(shè)備與加工要求調(diào)速比達(dá)到40:1以上,可用于刨、銑削,靜差度小于10%,切削力恒定、平穩(wěn)、沖擊小,刀具切入切出時(shí)自動(dòng)減速,功耗低,安全可靠、易于維護(hù)等要求。我們決定采用變頻器結(jié)合PLC的改造方法。

      二 原刨床的基本情況

      2.1基本結(jié)構(gòu)
      龍門刨床包括,床身、工作臺(tái)、橫梁、左右垂直刀架、左右側(cè)刀架、進(jìn)給箱、立柱、龍門頂?shù)?BR>2.2工作過程
      龍門刨的刨削過程是工件與刨刀相對(duì)運(yùn)動(dòng)。因此工作臺(tái)與工件必須頻繁地進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動(dòng),切削加工只在工作行程中,返回行程只是空轉(zhuǎn)。在切削過程中沒有進(jìn)給運(yùn)動(dòng),只有在返回行程中才有刀架的進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。其中,工作臺(tái)與工件間的往復(fù)運(yùn)動(dòng)稱為主運(yùn)動(dòng),橫梁、刀架的運(yùn)動(dòng)稱作輔助運(yùn)動(dòng)。
      2.3運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)
      主運(yùn)動(dòng)的速度圖 如圖1所示


      其中0-t1工作臺(tái)前進(jìn)起動(dòng)階段
      t1-t2刀具慢速切入階段
      t2-t3加速至穩(wěn)定工作速度
      t3-t4工作速度階段
      t4-t5減速退出工件階段
      t5-t9返回階段
      慢速切入切出,即防止崩壞工件又可以提高刀具使用壽命。高速切削、返回以提高加工效率。
      2.4傳動(dòng)系統(tǒng)
      國產(chǎn)A系列龍門刨采用G-M(發(fā)電機(jī)組電動(dòng)機(jī))調(diào)速系統(tǒng)交流電機(jī)拖動(dòng)直流發(fā)電機(jī)再拖動(dòng)直流電動(dòng)機(jī),由交磁放大機(jī)控制發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁系統(tǒng),結(jié)合機(jī)械傳動(dòng),達(dá)到20:1的機(jī)電聯(lián)合調(diào)速系統(tǒng)。進(jìn)刀機(jī)構(gòu)采用進(jìn)刀繼電器控制進(jìn)刀,而繼電器鐵心和圓盤齒因頻繁運(yùn)動(dòng)而磨損,使精度下降。

      三 變頻調(diào)速

      3.1變頻的優(yōu)越性
      調(diào)速范圍寬達(dá)40:1更換不同的工作組件就可使刨床用于刨、銑、磨 一機(jī)三用。為提高加工精度,工作臺(tái)的速度不隨切削量的變化而變化,靜差度小于3%,自動(dòng)調(diào)速,達(dá)到速度曲線的要求提高加工質(zhì)量與效率。
      3.2設(shè)備組成
      工作臺(tái)的主運(yùn)動(dòng)只需一臺(tái)45KW的異步電機(jī)經(jīng)變頻拖動(dòng),實(shí)現(xiàn)無級(jí)變速。工作臺(tái)換向制動(dòng)利用變頻器自帶的能量反饋裝置,使制動(dòng)速度快,能量又反饋到電網(wǎng)中。垂直刀架和左右測(cè)刀架采用步進(jìn)電機(jī)控制,使進(jìn)刀量準(zhǔn)確,提高加工精度。另增加一個(gè)11KW的變頻器控制的銑刀頭,作為附加組件。
      3.3組成框圖
      系統(tǒng)以PLC為控制核心,組成如圖所示


      四 PLC控制

      控制部分采用PLC可編程控制器控制,其功能強(qiáng)、速度快、接點(diǎn)數(shù)少、可靠性高,并可通過CNC接口接入CIMS系統(tǒng)。
      4.1控件選配
      變頻器采用三菱的FR-A540型通用變頻器,具有矢量控制,自動(dòng)保護(hù),反饋制動(dòng)等功能,PLC采用三菱FX2N,具有25點(diǎn)輸入,16點(diǎn)輸出。
      4.2控制電路
      變頻器的設(shè)置,將變頻器設(shè)置為外部控制狀態(tài),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,由A0,A1按編碼組合為四種運(yùn)行速度,以A2為點(diǎn)動(dòng)控制。A3反轉(zhuǎn)控制A4為停車。GM為光電編碼器反饋輸入信號(hào)。PLC的X0—X25為操作和工藝控制的輸入信號(hào)端,輸出端,Y0—Y5為控制主變頻器 ,Y6—Y15控制橫梁升降,刀架進(jìn)給,銑、磨頭的運(yùn)動(dòng)。
      端子功能及接線圖如下:


      五結(jié)束語

      在整個(gè)機(jī)床的改造過程中涉及到了許多測(cè)試,調(diào)試的問題,在硬件設(shè)備安裝好后有進(jìn)行了許多調(diào)試工作。PLC程序的編制綜合考慮了工藝與加工要求的問題,變頻器參數(shù)設(shè)置也需考慮具體的加工要求。

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