1 引言

XK7136立式加工中心,原配美國AB公司的數(shù)控伺服系統(tǒng)和直流伺服電機(jī);轉(zhuǎn)盤型刀庫的容量為16把刀,由氣動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換刀;主軸為德國INDRAMAT公司的模擬伺服主軸。加工中心原控制系統(tǒng)存在三方面的不足:(1)由于外界環(huán)境的影響模擬信號(hào)受干擾較大,又因機(jī)床為半閉環(huán)控制,定位">

      技術(shù)頻道

      XK7136加工中心的數(shù)控系統(tǒng)改造

      1 引言

      XK7136立式加工中心,原配美國AB公司的數(shù)控伺服系統(tǒng)和直流伺服電機(jī);轉(zhuǎn)盤型刀庫的容量為16把刀,由氣動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換刀;主軸為德國INDRAMAT公司的模擬伺服主軸。加工中心原控制系統(tǒng)存在三方面的不足:(1)由于外界環(huán)境的影響模擬信號(hào)受干擾較大,又因機(jī)床為半閉環(huán)控制,定位精度不高,所以機(jī)床的加工精度不高;(2)在換刀找刀時(shí),刀盤的旋轉(zhuǎn)步數(shù)由絕對(duì)方法計(jì)算,使找刀占用很長時(shí)間;(3)主軸由外部電路控制,沒有和系統(tǒng)通訊,控制不方便。經(jīng)SKY數(shù)控系統(tǒng)改造后,實(shí)現(xiàn)了機(jī)床加工的高精度、高速度與易控制。

      2 伺服系統(tǒng)的改造

      SKY數(shù)控系統(tǒng)是在PC機(jī)平臺(tái)上開發(fā)的數(shù)控系統(tǒng)。它通過PC機(jī)的ISA多功能插卡,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的轉(zhuǎn)換和輸入、輸出。在機(jī)床的改造中,采用SKY系統(tǒng)特有的雙位置閉環(huán)控制方式,伺服單元采用數(shù)字式交流伺服電機(jī)(圖1)。雙位置閉環(huán)克服了一般全閉環(huán)(速度環(huán)+位置環(huán))的非線性影響,不會(huì)產(chǎn)生自持振蕩而無法工作。它是由位置檢測(cè)元件(光柵尺)和ISA插卡的位置比較器構(gòu)成位置外環(huán),由伺服電機(jī)所帶光電碼盤和ISA插卡的位置比較器構(gòu)成位置內(nèi)環(huán)形成的轉(zhuǎn)角-線位移雙閉環(huán)系統(tǒng)。由于轉(zhuǎn)角內(nèi)環(huán)構(gòu)成一個(gè)隨動(dòng)系統(tǒng),當(dāng)系統(tǒng)位移指令發(fā)出后,外部位置環(huán)的位置檢測(cè)元件直接獲取工作臺(tái)的位移信息,并通過內(nèi)環(huán)的跟隨性使伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)工作臺(tái)。系統(tǒng)通過ISA插卡的位置比較電路,將光柵的反饋值與指令值進(jìn)行比較,用比較的差值進(jìn)行控制,直到差值消除為止。此時(shí)光柵的反饋值等于指令值,理論上消除了機(jī)床間隙對(duì)精度的影響。光柵尺的精度為5μm,機(jī)床的加工精度很高。采用數(shù)字式交流伺服電機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是抗干擾能力強(qiáng)。指令信號(hào)以二進(jìn)制碼的形式發(fā)出后,以一組脈沖信號(hào)進(jìn)行傳送,不易受外界環(huán)境的干擾,而且二進(jìn)制碼以檢測(cè)碼的形式傳送,以確保二進(jìn)制碼的正確性。

      圖1 信號(hào)處理框

      3 換刀控制的改造

      機(jī)床的自動(dòng)換刀裝置(ATC)通過氣動(dòng),實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)盤型刀庫的上、下、左、右移動(dòng)以及夾緊/松開裝置的緊刀/松刀。刀盤的轉(zhuǎn)動(dòng)通過馬氏輪傳動(dòng)原理實(shí)現(xiàn)。

      1) 找刀的硬件電路設(shè)計(jì)

      在換刀的控制中,我們對(duì)ISA插卡做了如下的處理(圖2)。當(dāng)換刀指令M06 TXX發(fā)出后,系統(tǒng)程序根據(jù)當(dāng)前刀號(hào)以及指令的目標(biāo)刀號(hào)判斷刀盤的旋轉(zhuǎn)方向并計(jì)算出旋轉(zhuǎn)步數(shù)。然后通過低I/OU發(fā)出控制信號(hào)X0、X1至PLC控制旋轉(zhuǎn)電機(jī)的正、反轉(zhuǎn)(X0、X1的控制狀態(tài)如表1)。刀盤每轉(zhuǎn)過一個(gè)刀號(hào),接近開關(guān)S1都會(huì)發(fā)出一個(gè)信號(hào)S1輸入至SCU,SCU計(jì)數(shù)一次,直到SCU計(jì)數(shù)值等于所需旋轉(zhuǎn)步數(shù)時(shí),刀盤轉(zhuǎn)到目標(biāo)刀號(hào),系統(tǒng)程序控制I/OU輸出控制信號(hào)(0,0)到PLC,使刀盤旋轉(zhuǎn)電機(jī)停止。


      S1.旋轉(zhuǎn)刀盤上的傳感器(接近開關(guān)) SCU.刀盤旋轉(zhuǎn)步數(shù)計(jì)算電路 I/OU.PC機(jī)與外部設(shè)備的通訊接口
      圖2

      2) 找刀程序的算法

      將旋轉(zhuǎn)刀盤的16個(gè)刀座號(hào)從1~16編號(hào)。假定:當(dāng)前刀號(hào)存儲(chǔ)在斷電保護(hù)寄存器R1中:指令的目標(biāo)刀號(hào)存儲(chǔ)于寄存器R2中。那么應(yīng)旋轉(zhuǎn)的步數(shù)n=|R2-*R1|(n[0,15>)。但若n>8,則旋轉(zhuǎn)步數(shù)不是最少步數(shù),所以必須改變刀盤旋轉(zhuǎn)方向,則旋轉(zhuǎn)步數(shù)為16-|R2-R1|(表2)。根據(jù)此算法可以計(jì)算出刀盤最少所需旋轉(zhuǎn)的步數(shù)和判斷出刀盤的旋轉(zhuǎn)方向。

      當(dāng)系統(tǒng)收到M06 TXX指令后,系統(tǒng)程序首先將R2與R1比較,n=R2-*R1。若n=0,則M06完成;若n≠0,則系統(tǒng)開始判斷刀盤的旋轉(zhuǎn)方向并計(jì)算刀盤的旋轉(zhuǎn)步數(shù),同時(shí)使Z軸回到換刀點(diǎn)。然后系統(tǒng)發(fā)信號(hào)使PLC有順序的控制主軸的定位、刀盤的上、下、左、右移動(dòng)以及緊刀/松刀等各個(gè)動(dòng)作。

      4 主軸控制部分的改造

      將SKY數(shù)控系統(tǒng)與INDRAMAT模擬伺服主軸控制單元進(jìn)行通訊,是改造主軸控制部分必不可少的步驟。通訊的實(shí)現(xiàn)也是由ISA插卡和PLC連接主軸控制單元完成的(圖3)。當(dāng)系統(tǒng)收到主軸旋轉(zhuǎn)指令時(shí),系統(tǒng)根據(jù)指令的轉(zhuǎn)速大小和當(dāng)時(shí)主軸轉(zhuǎn)速倍數(shù)的乘積,發(fā)送一個(gè)二進(jìn)制數(shù)碼(以補(bǔ)碼形式,易判斷其正負(fù))給ISA卡的D/AC,將其轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)輸出到SCU中。系統(tǒng)發(fā)出的是一個(gè)32位二進(jìn)制數(shù)碼,D/AC轉(zhuǎn)換成+10~-10的模擬信號(hào),轉(zhuǎn)速由SCU中設(shè)定的最大轉(zhuǎn)速vsmax和當(dāng)時(shí)的模擬電壓值U確定,計(jì)算公式為:vs=U*vsmax/10。當(dāng)U值為正量,主軸旋轉(zhuǎn)方向?yàn)轫槙r(shí)針;U值為負(fù)時(shí),主軸旋轉(zhuǎn)方向?yàn)槟鏁r(shí)針。當(dāng)系統(tǒng)收到指令M03 SXXXX,則指令值為正,U值為正,主軸順時(shí)針旋轉(zhuǎn);若指令為M04 SXXXX,則指令值為負(fù),U值為負(fù),主軸逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。

      D/AC.數(shù)/模轉(zhuǎn)換電路 SOC.主軸轉(zhuǎn)速倍數(shù)電路 SCU.主軸控制單元
      圖3

      PLC控制主軸控制單元SCU中的某些開關(guān)信號(hào),如主軸使能信號(hào)。當(dāng)系統(tǒng)收到M03或M04指令時(shí),I/OU發(fā)出信號(hào)告之PLC,PLC使主軸使能信號(hào)為高電平,主軸旋轉(zhuǎn)。

      這臺(tái)加工中心經(jīng)過SKY數(shù)控系統(tǒng)改造之后,提高了加工精度和換刀速度,主軸的控制更方便,主軸轉(zhuǎn)速偏差減小。


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