CJ1M系列PLC在珩磨機上的應用
關鍵詞: CJ1M-CPU22 珩磨機
1.引 言
珩磨機由工作臺和主軸組成,其中主軸旋轉由變頻器驅動,其轉速需根據工藝要求調整,主軸上、下往復由液壓驅動,液壓閥門開關控制方向和速度,上、下換向點坐標可以根據所加工的發動機的種類任意修改,并完成往復行程的準確計量。工作臺要求根據發動機缸孔位自動控制移動,其中V字形發動機包括平移和旋轉兩個軸,普通發動機只有平移軸,系統要求能夠根據所加工的發動機的種類不同,在人機界面中可設置發動機的缸孔數量,每個缸孔的坐標,加料點和出料點坐標,要求在人機界面中設置。系統要求按照設定的預珩、粗珩、精珩等時間,主軸往復、旋轉、和工作臺相互配合工作,達到自動珩磨加工的要求 。坐標要求高精度位置控制。根據珩磨機對控制系統的要求,經過反復論證,提出了相
應的控制方案:使用歐姆龍公司的CJ1M-CPU22作為控制核心,這種PLC可控制I/O點數為: 320點,程序容量10K步,基本指令運行時間0.1μs。具有外設口和RS-232C接口,CPU內置10點輸入,6點輸出。其中輸入包含4個中斷輸入或2個高速計數器輸入(單相輸入:100kHz或相位差輸入:50kHz),輸出包含2個脈沖輸出100kHz速度控制或PWM輸出,內置位控功能。CJ1M具有的功能塊功能 ,在程序編制過程中,可以減少相同功能程序的重復勞動。在本系統中完全滿足珩磨機的工作需求。根據珩磨機控制系統要求,制訂方案如附圖所示。

2.高速計數器
高速計數器端口一接主軸上、下往復部分的旋轉編碼器,對主軸往復位置用硬件進行計算;旋轉編碼器選擇歐姆龍的E6B2型帶A、B相脈沖的旋編,與高速計數端口連接,選擇差相輸入,可達到四倍頻高精度計數。旋編每轉的脈沖數選擇應考慮到對主軸上、下往復運動的測量精度,并考慮CJ1M的高速輸入口單相輸入頻率低于100kHz,相位差輸入時頻率應低于50kHz。機械設備應設置固定原點接近開關,在需要確定坐標時,主軸到原點對零,并賦初值。上、下換向坐標點通過觸摸屏輸入,保存在相應的地址中,為了保證快速換向,使用中斷方式,保證到換向點后,CPU優先執行換向程序。在珩磨機工作中,換向指令發出后,到真正換向時,磨頭實際達到的位置很難通過常用的測量儀器檢測,可以利用高速計數方式把每個掃描周期采集到的坐標值保存到DM區中,反復檢測若干個往復周期,依照這些保存下來的數據,可以檢測到主軸往復的一致性,每次的過沖量,為換向的設計積累經驗,同時為設備的機械設計提供了參考數據。當然編制此測程序時,要刪除其他工作程序,力求數據記錄程序精煉、簡短,以縮小掃描周期,因為換向工作是采用中斷方式,這種檢測方式基本能夠反映磨頭實際的換向點坐標。
3.伺服控制系統
用1#位置控制端口接平移軸伺服控制系統,如果有旋轉軸,則用2#位置控制端口連接旋轉軸伺服控制系統。伺服系統選擇歐姆龍W系列伺服,CJ1M的位置控制輸出脈沖最大頻率100kHz,在選用時要保證控制精度與工作臺運行速度之間的協調統一,缸孔的數量、每個缸孔的坐標、上料點、下料點坐標均通過觸摸屏輸入,在CJ1M的位置控制中,要求用戶設定原點搜索時操作模式,搜索方向定義以及遇到限位開關后的搜索方向,搜索原點時的加、減速度、正常工作時的加、減速度等,這些功能均在CPU中一次性完成設置,在編制程序中不必再考慮這些步驟,簡化了程的設計。在程序中需考慮脈沖當量,并據此編制專用功能塊程序,將觸摸屏輸入的公制坐標轉換為脈沖量,并把坐標的脈沖量轉換為公制坐標以便觸摸屏正確顯示。根據珩磨機的實際工作情況,在CJ1M中采用絕對坐標方式,既可以消除累積誤差,也可簡化程序,程序設置中除考慮按設定坐標自動工作外,同時要設計手動操作移動工作臺的程序,以便操作人員對機床的自由操控。伺服系統設計為半閉環控制方式,伺服電機的旋轉編碼器直接接入到伺服驅動器中,伺服驅動器接收CJ1M發布的位置控制脈沖,并在完成定位后向CJ1M發送定位完成信號,在W系列伺服驅動器中設置控制方式與CJ1M輸出完全相同,W系列的電子齒輪比在工作中,可以簡化脈沖當量的計算,通過簡單地設置電子齒輪比,可以按照CJ1M所發的脈沖數據控制電機按程序設定的轉速曲線到達控制目標點。
4.變頻器的控制
CJ1M根據工藝要求計算出電機轉速,并轉換為變頻器的頻率值,通過模擬量模塊控制變頻器的輸出頻率。變頻器選用3G3MV型,使用開環矢量控制方式,電機轉速不會因磨頭漲緊加大工作力矩而降低轉速,可使珩磨時上、下運行的旋轉紋路成接近于最佳45°的夾角,以確保產品的質量和含油性能。
5.人機界面
人機界面選擇NS8型觸摸屏,利用CX-Designer軟件可以方便制作畫面。與CPU的RS-232接口相連,通訊采用NT-LINK協議,通訊速度可達115kbps。在珩磨機中,觸摸屏具有以下的功能:
⑴用來顯示工作臺的工作坐標,主軸的工作狀態,設置主軸的轉速、上下換向點坐標,工作臺的工作坐標。粗珩、精珩時間設置,操作工作臺搜索零點,珩孔數量及每個珩孔座標設置等。
⑵在觸摸屏中,設定了每個工作參數設置的工作范圍,可以防止操作人員輸入錯誤的工作參數,畫面可以調用輸入鍵盤,方便操作輸入。在重要的參數設置中,可以設置密碼,防止無關人員修改數據造成不必要的損失。
⑶利用觸摸屏的界面操作功能,可以替代外部按鈕實現工作臺的直接操作。在操作過程中可實時顯示工作臺是否已確立原點坐標系、當前工作坐標,可執行回零操作、單步移動操作,也可快速移動工作臺,并顯示出左、右極限位置。也可以按設定的絕對坐標一步移動到目標位置,畫面設計力求簡捷易懂,利用NS系列屏的方便性提高產品的人性化操作。
⑷ 利用觸摸屏的人機交互功能,可以預置一些幫助畫面,當操作人員在遇到操作問題時,可以借助畫面幫助解決遇到的一些簡單問題;相應的報警畫面可以對重要的故障報警提示。
6.系統調試
為方便調試,個人電腦通過USB接口與NS8相連,傳送觸摸屏畫面,PLC通過專用的外設口轉RS-232接口的適配器(型號:CS1W-CN118)和RS-232線纜與個人電腦相連,這樣在調試設備時,不必頻繁插拔通訊電纜,提高調試效率。珩磨機第一次上電后,先設置觸摸屏上的各種加工參數,這些參數保存在PLC的數據存貯器中,失電時由電池保持數據不被丟失,下次上電后,只修改加工件改變的參數,沒有變化
的參數不必再修改。開始自動加工后,待加工的發動機件原料從進料點由外部設備移到工作臺,由操作人員安裝好并開始依次加工每個缸孔,每加工完一個,工作臺即移動到下一個孔位,再磨下一個孔,待所有孔位磨完后,工作臺移動到出料點,由外部設備運走后,再開始下一臺發動機的加工。
7.結束語
該系統結構簡單,性能穩定,可靠,在寧夏中衛大河機床有限公司通過實用測試,完全達到設計目標,在中、高端珩磨機的市場中占據了一席之地,由于PLC編程的靈活性,設計師的設計思路可以方便地貫穿到程序中,大河機床幾十年來的設計、生產經驗,以及國際市場的最新理念在此機床中都得到了體現,其中的功能以及程序設計方便了用戶的操作,拓展了市場,在實踐中,大河廠完成了諸如:主軸往復的重復精度測量,缸孔直徑在線測量,梯形缸孔的自動修形等專題的攻關,經過不斷努力,已實現量產,當然這些都屬于該廠的知識產權,這里不再贅述。
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