技術(shù)頻道

      重油催化裂化生產(chǎn)過程先進控制

      工藝簡介

      重油催化裂化工藝流程是:蠟油和渣油混合后依次經(jīng)過提升管第一反應(yīng)區(qū)和第二反應(yīng)區(qū),發(fā)生催化裂化反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物進入主分餾塔分餾,反應(yīng)催化劑依次經(jīng)過一再、二再進行催化劑再生,循環(huán)利用。在主分餾塔中,塔頂餾出粗汽油、液化氣、干氣,一起進入吸收-穩(wěn)定單元;中部抽出粗柴油,去汽提塔,進一步提純得到柴油;塔底得到油漿部分循環(huán),部分外甩。在吸收-穩(wěn)定單元中,經(jīng)過吸收、解吸、穩(wěn)定等環(huán)節(jié),得到合格的干氣、液化氣和穩(wěn)定汽油等產(chǎn)品,

      需求分析
      重油催化裂化裝置生產(chǎn)過程中面臨的主要問題有:原料組成變化較大,直接影響著反應(yīng)再生系統(tǒng)的平穩(wěn)操作,甚至?xí)?dǎo)致再生器溫度較大波動,同時,再生系統(tǒng)溫度的大幅波動,降低了裝置摻渣比,影響裝置生產(chǎn)安全;汽油干點、柴油95%點和汽油飽和蒸汽壓等關(guān)鍵工藝指標沒有在線質(zhì)量儀表,難以達到滿意的質(zhì)量控制效果;解吸塔和穩(wěn)定塔的塔釜重沸器面臨供熱不足的問題;各主要液位,如解吸塔、油氣分離器等液位難以控制;由于吸收、解吸、穩(wěn)定塔相互間耦合性強且約束條件多,常規(guī)控制難于達到較好的控制效果。以上情況都會造成工況波動大,產(chǎn)品質(zhì)量和收率不穩(wěn)定,裝置能耗較高。
      在控制方面,常規(guī)控制主要是針對單輸入單輸出過程,很少考慮催化裂化過程內(nèi)在的高度耦合、大純滯后、多約束和強干擾等復(fù)雜特性,離實現(xiàn)裝置的優(yōu)化操作有相當?shù)木嚯x。原有的一些溫度、液位串級控制系統(tǒng)也未能投運,關(guān)鍵工藝變量基本上是靠人工調(diào)整流量單回路控制系統(tǒng)的設(shè)定值來達到生產(chǎn)要求。從催化裂化裝置的控制現(xiàn)狀分析中看出,常規(guī)的PID控制通常對工藝設(shè)備和生產(chǎn)過程的各種參數(shù)(如溫度、壓力、流量、液位等)分別加以控制,構(gòu)成一個個相互獨立的控制回路。常規(guī)的PID控制本質(zhì)上是一種單輸入單輸出(SISO)控制系統(tǒng),它無法將相關(guān)的多個變量統(tǒng)籌考慮,協(xié)調(diào)控制。所以可采用多變量控制技術(shù)來解決裝置優(yōu)化問題。
      控制產(chǎn)品質(zhì)量是裝置優(yōu)化控制的基礎(chǔ),只有在產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,才能追求產(chǎn)品的產(chǎn)量最大和生產(chǎn)的消耗最小等效益指標。在產(chǎn)品的質(zhì)量控制中,實時在線質(zhì)量分析數(shù)據(jù)是十分重要的。本裝置的質(zhì)量效益指標(粗汽油干點、輕柴油95%點、穩(wěn)定汽油飽和蒸汽壓等)暫時沒有在線分析儀表檢測,為了提高質(zhì)量控制的效果,采用了相應(yīng)的工藝計算軟件和軟測量技術(shù)。

      控制目標
      u 減少產(chǎn)品質(zhì)量波動、實現(xiàn)卡邊控制,主要產(chǎn)品質(zhì)量指標的標準偏差降低20%到60%;
      u 合理調(diào)整反應(yīng)溫度、產(chǎn)品抽出溫度,減少生焦量、產(chǎn)氣量,提高輕油收率;
      u 降低勞動強度,提高裝置的自動化水平。
      先進控制方案
      重油催化裂化裝置先進控制系統(tǒng)建立重油催化裂化生產(chǎn)過程的動態(tài)數(shù)學(xué)模型,包括先進控制模型、工藝計算模型和軟測量模型;實現(xiàn)對反應(yīng)深度和主要產(chǎn)品質(zhì)量指標的在線測量。該先進控制系統(tǒng)包括反應(yīng)-再生系統(tǒng)、主分餾系統(tǒng)和吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)三部分,共有24個被控變量、19個操縱變量和15個干擾變量。結(jié)合DCS系統(tǒng)的特點,實現(xiàn)安全、可靠的切換并設(shè)計便捷的操作界面。
      應(yīng)用效果
      重油催化裂化裝置應(yīng)用先進控制系統(tǒng)最大的特點是先控系統(tǒng)能夠適應(yīng)實際的操作工況,從而提高摻渣、提高液收和穩(wěn)定吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的工況。
      由于吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)負荷很大,因此干氣的收率能否最大程度的降低取決于穩(wěn)定塔的負荷。在吸收系統(tǒng)的先控系統(tǒng)中,通過控制補充吸收劑流量,在穩(wěn)定油氣分離器和解吸塔塔釜液面的基礎(chǔ)上,達到穩(wěn)定塔進料的最大化控制,一方面滿足吸收的要求,另一方面避免出現(xiàn)穩(wěn)定塔負荷超標導(dǎo)致液化氣質(zhì)量問題。
      在摻渣比專家控制系統(tǒng)設(shè)計中,采用了多個輔助變量來適應(yīng)渣油油性變化和處理量變化等問題。解決了再生溫度滯后大、波動大的問題,達到提高摻渣和穩(wěn)定再生溫度的目的。
      另外,在反應(yīng)和分餾系統(tǒng)加入了反應(yīng)深度控制和油漿外甩最小化的控制方案,而反應(yīng)深度的計算是結(jié)合經(jīng)典理論和實際裝置特點,采用多參數(shù)綜合計算結(jié)果來體現(xiàn)真正的反應(yīng)深度。通過控制合適的反應(yīng)溫度和油漿外甩的最小化,從而達到提高液收的目的。
      先控系統(tǒng)投用后可以明顯降低各被控參數(shù)的標準偏差,平均標準偏差下降值為42.73%,達到了穩(wěn)定操作的目的,為卡邊操作提供了有利條件。
      在先控的軟測量系統(tǒng)投用后,各種產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性有了較大的提高,主要是在軟測量系統(tǒng)投用后,操作人員通過軟測量系統(tǒng)實時的質(zhì)量預(yù)測進行及時的操作調(diào)整,對產(chǎn)品質(zhì)量控制起到了及時的指導(dǎo)作用,為質(zhì)量的卡邊控制提供了條件。
      圖1和圖2分別是重油催化裂化先進控制系統(tǒng)投運前后部分重要變量的控制效果。圖3和圖4為主要軟測量變量化驗室分析值與先控計算值對比效果。
      效益分析
      重油催化的先進控制項目總體來說取得了很好的效果,實際投用率達到98%。先進控制項目的實施,主要是增加了裝置的摻渣比,丙烯的回收率和裝置操作和質(zhì)量控制的平穩(wěn)性。不僅從操作穩(wěn)定性,對操作人員勞動強度的降低還是在經(jīng)濟效益上,都取得了很好的效果。
      先進控制系統(tǒng)與常規(guī)PID控制相比,重要生產(chǎn)參數(shù)自動維持在工藝和設(shè)備的許可范圍內(nèi),使生產(chǎn)更安全,并把生產(chǎn)參數(shù)保持在優(yōu)化區(qū)域。減少主要過程變量的波動幅度達42%,從而提高系統(tǒng)平穩(wěn)性。汽油和柴油等主要產(chǎn)品質(zhì)量指標的標準偏差降低32.86%;先進控制系統(tǒng)投用,應(yīng)用合適的先進控制策略可以降低干氣中的丙烯含量,可以進一步提高液收,從而提高裝置的經(jīng)濟效益。應(yīng)用先進控制,可以提高重催裝置的經(jīng)濟效益370.21萬元/年。

      文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

      主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区在线网站| 亚洲国产精品第一区二区三区| 在线观看中文字幕一区| 精品国产一区二区三区久久| 日本精品高清一区二区| 日本精品高清一区二区| 一区二区在线播放视频| 无码一区二区三区在线观看| 无码人妻一区二区三区免费看| 麻豆天美国产一区在线播放| 伊人色综合一区二区三区影院视频 | 国产精品日韩欧美一区二区三区| 精品国产一区在线观看 | 精品国产日韩亚洲一区91| 国产成人精品一区在线| 日韩人妻不卡一区二区三区| 狠狠色综合一区二区| 免费看一区二区三区四区 | 中文字幕精品一区二区2021年| 尤物精品视频一区二区三区| 亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 少妇激情一区二区三区视频| 国产AV午夜精品一区二区入口 | 亚洲日韩国产精品第一页一区| 亚洲AV综合色区无码一区爱AV| 一本一道波多野结衣AV一区 | 日本精品一区二区三区在线视频一| 日韩在线一区视频| 精品国产毛片一区二区无码| 国产精品夜色一区二区三区| 久久亚洲色一区二区三区 | 欧美日韩精品一区二区在线视频| 国产品无码一区二区三区在线| 乱中年女人伦av一区二区| 中文字幕一区二区三区乱码| 日韩人妻无码一区二区三区99 | 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮| 国产精品日韩一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区久久| 国产午夜精品一区二区三区极品| 中文字幕一区二区三区在线播放 |