沙鋼“負能”煉鋼 07年創造經濟效益1.1億元
沙鋼“負能”煉鋼 07年創造經濟效益1.1億元
日前從沙鋼集團傳出喜訊,該集團回收再生資源,轉爐“負能”煉鋼又見新成效。該集團公司宏發煉鋼廠轉爐煉鋼工序能耗從2006年的-7.64千克標煤/噸鋼提升到2007年的-13.46千克標煤/噸鋼,創造經濟效益1.1億元。其中噸鋼煤氣回收量達98.8m3,全公司轉爐煤氣利用率達98.63%,噸鋼蒸汽回收量達86.6千克,均達到了國內領先水平。
面對鋼鐵行業日益激烈的市場競爭,加之能源和原輔材料供應矛盾日趨緊張,沙鋼積極開展節能減排行動,對再生資源進行回收再利用。轉爐生產過程中產生的煤氣、蒸汽等副產品,沙鋼全部進行回收再利用,轉換為“二次能源”。結果顯示,所回收的能源大于煉鋼工序中消耗的能源,從而實現了轉爐的“負能”煉鋼。
為進一步提升“負能”煉鋼的指標水平,2007年,沙鋼通過優化生產工藝和規范崗位操作,加快生產節奏,進一步降低了轉爐煉鋼的能耗。為減少精煉電耗,沙鋼改進原有工藝,縮短了精煉的通電時間,同時減少了氧槍的點吹率,降低氧氣消耗。項目攻關人員還對風機轉速實施了快速切換法,在轉爐非吹煉期間,降低風機轉速,定期對風機葉輪進行沖洗,減輕了電機負荷,節約了電耗。在減少煤氣消耗方面,沙鋼優化了中間包和鋼包的各項管理使用規定,提高中間包的使用壽命,減少鋼包的使用數量,縮短烘烤時間。
在想方設法減少煉鋼過程中能源消耗的同時,沙鋼還切實抓好轉爐“再生資源”的回收利用,配套建設轉爐煤氣、蒸汽等“再生能源”回收系統,積極優化轉爐煤氣、蒸汽的回收利用技術和措施。在轉爐煤氣回收方面,沙鋼將轉爐煤氣用于發電、軋鋼加熱爐、轉爐自身烘包,確保回收多少利用多少。在蒸汽回收過程中,沙鋼對3座轉爐煙道分期分批進行更換,減少了煙道漏氣所導致的蒸汽消耗,同時采用國外進口的放散閥,杜絕了蒸汽的泄漏。對蒸汽回收系統進行改造,使煙道蓄熱器的作用得到了充分發揮,保證了對管網系統持續供汽。
日前從沙鋼集團傳出喜訊,該集團回收再生資源,轉爐“負能”煉鋼又見新成效。該集團公司宏發煉鋼廠轉爐煉鋼工序能耗從2006年的-7.64千克標煤/噸鋼提升到2007年的-13.46千克標煤/噸鋼,創造經濟效益1.1億元。其中噸鋼煤氣回收量達98.8m3,全公司轉爐煤氣利用率達98.63%,噸鋼蒸汽回收量達86.6千克,均達到了國內領先水平。
面對鋼鐵行業日益激烈的市場競爭,加之能源和原輔材料供應矛盾日趨緊張,沙鋼積極開展節能減排行動,對再生資源進行回收再利用。轉爐生產過程中產生的煤氣、蒸汽等副產品,沙鋼全部進行回收再利用,轉換為“二次能源”。結果顯示,所回收的能源大于煉鋼工序中消耗的能源,從而實現了轉爐的“負能”煉鋼。
為進一步提升“負能”煉鋼的指標水平,2007年,沙鋼通過優化生產工藝和規范崗位操作,加快生產節奏,進一步降低了轉爐煉鋼的能耗。為減少精煉電耗,沙鋼改進原有工藝,縮短了精煉的通電時間,同時減少了氧槍的點吹率,降低氧氣消耗。項目攻關人員還對風機轉速實施了快速切換法,在轉爐非吹煉期間,降低風機轉速,定期對風機葉輪進行沖洗,減輕了電機負荷,節約了電耗。在減少煤氣消耗方面,沙鋼優化了中間包和鋼包的各項管理使用規定,提高中間包的使用壽命,減少鋼包的使用數量,縮短烘烤時間。
在想方設法減少煉鋼過程中能源消耗的同時,沙鋼還切實抓好轉爐“再生資源”的回收利用,配套建設轉爐煤氣、蒸汽等“再生能源”回收系統,積極優化轉爐煤氣、蒸汽的回收利用技術和措施。在轉爐煤氣回收方面,沙鋼將轉爐煤氣用于發電、軋鋼加熱爐、轉爐自身烘包,確保回收多少利用多少。在蒸汽回收過程中,沙鋼對3座轉爐煙道分期分批進行更換,減少了煙道漏氣所導致的蒸汽消耗,同時采用國外進口的放散閥,杜絕了蒸汽的泄漏。對蒸汽回收系統進行改造,使煙道蓄熱器的作用得到了充分發揮,保證了對管網系統持續供汽。
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