碼垛機是包裝碼垛生產線上的重要設備,它對于提高整條線的處理速度起著關鍵的作用。隨著企業集團化,生產規模化,要求碼垛機具有較高的處理速度, 1000 袋 /h 的碼垛機不再能夠滿足生產的需要,在這種情況下,一方面需要研制新型的高速碼垛機,另一方面需要對傳統的碼垛機進行高速化改造。
  在對傳統碼垛機的改造過程中,需要在無包的情況下,對其過程時間參數進行測量,以便對">

      技術頻道

      PLC在高位碼垛機開關門時間測量

      1 前 言

        碼垛機是包裝碼垛生產線上的重要設備,它對于提高整條線的處理速度起著關鍵的作用。隨著企業集團化,生產規模化,要求碼垛機具有較高的處理速度, 1000 袋 /h 的碼垛機不再能夠滿足生產的需要,在這種情況下,一方面需要研制新型的高速碼垛機,另一方面需要對傳統的碼垛機進行高速化改造。
        在對傳統碼垛機的改造過程中,需要在無包的情況下,對其過程時間參數進行測量,以便對原碼垛機的這些參數有個正確的認識。出于程序保護的原因,往往原有程序是不允許改動的,在這種情況下,只能另外采用一個可編程控制器,通過采集原過程的始末信號來測定過程時間。然而,在無包的情況下,采用這種測量方法測量開關門時間卻得不到正確的結果,原因在于在有包的情況下和在無包的情況下運行的過程是不同的,本文將分析這兩種過程不同的原因,并提出一種新的測量方法即模擬輸入信號測量法。

        2 高位碼垛機開關門時間的物理意義
        所謂開關門時間是指滑板門從開始開到關至關位所經歷的時間,該參數是計算換垛時間的一個非常重要的參數。圖 1 表示了與測量開關門時間有關的機械結構簡圖。
       



        在有包運行的情況下,當門開至開位時,壓板壓包到托盤上并隨升降臺的層降而繼續下降,當下位信號點燃時,升降臺停止下降且氣缸回程,當上位信號點燃時,門關至關位,因而開關門時間包括 4 部分:開門時間、層降時間、程時間和關門時間。然而測量是在無包的情況下進行的,在這種情況下,當門開至開位時,氣缸迅速下降,在極短的時間內點燃下位信號而回程,而液壓升降臺層降需要一個啟動時間,不可能在這極短的時間內完成啟動動作,導致層降過程無法進行, 因而這時的開關門時間只包括 3 部分:開門時間、回程時間和關門時間,而沒有層降時間這一部分,無法再現所測的開關門時間內的真實的運行過程,使我們試圖空包測量開關門時間的實驗限于困境。
        3 開關門時間的模擬輸入測量原理
        由上可知,開關門時間空包測量的困難的根源在于氣缸的下位信號過早點燃,使得升降臺還來不及層降氣缸便回程了。在這種情況下,不得不取消這一阻礙再現真實運行過程的輸入信號,然后模擬一個這樣的信號取而代之,這就存在一個如何模擬的問題。
        在有包運行的情況下,氣缸是在升降臺層降一定距離點燃下位信號后才回程的。如果我們能夠在有包的情況下測得升降臺的層降時間 t,那么在無包運行且取消了下位信號的情況下,當門開至開位時,壓板壓在托盤上并隨升降臺下降, 同時啟動定時器,當定時器的定時時間為 t 時,便讓測量, PLC 發出一個輸出信號驅動一個中間繼電器,通過讓該中間繼電器的觸點信號模擬氣缸下位信號的方法,使得氣缸在升降臺層降所要求的距離后才回程。這樣,在空包運行的情況下, 克服了液壓啟動的滯后性的限制,實現了真實的運行過程,獲 得 了 所 需 要 的開關門時間,具體實現電路,如圖 2示。


        從圖 2 可以看出,為了測得開關門時間,由開門信號 Q6.1 驅動中間繼電器 KA50,S7–214 測量 PLC 采集 KA50 的觸點信號作為計量的起點信號,采集高位碼垛機 PLC 有 D11 輸入模塊的滑板關位信號 10.3 作為計時的終點信號,從而測得開關門時間。在空包運行的情況下,當液壓升降臺層降時, Q6.2 輸出位為 1,中間繼電器 KA52 通電,這時,S7 – 214 測量 PLC 的輸入信號 10.1 有效,在 10.1 有效所需要的時間后, 給測量 PLC 的輸出端 Q 0.1 以輸出信號,從而驅動中間繼電器 KA51,KA51的觸點信號被采集入高位碼垛機 PLC 的 D12 輸入模塊的 11.3端口。在連線時,必須拆除高位碼垛機 PLC 的輸入模塊 D12 上的下位信號線 11.3,這樣,便用模擬的輸入信號取代了實際的輸入信號。當 11.3 有效時,在原程序的控制下,壓緊氣缸回升,回升到位后,滑板門關閉,達關位時,S7-214 的輸入端口 10.3 有效,從 10.2 有效到 10.3 有效所經歷的時間,就是所測的開關門時間,具體測量程序,如圖 3示。


        
        4 結 論
        介紹了一種時間參量的測量方法即模擬輸入測量法,這種測量方法是在高位碼垛機高速化改造的實踐基礎上提出的,測量在空包運行的條件下進行,由于液壓啟動的滯后性,導致下位信號成為再現有包運行過程的障礙,在這種情況下,取消該輸入信號,用模擬信號取而之代,從而測得真實的時間參數。

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