技術頻道

      研華ADAM5000系列在西鋼汽輪機監(jiān)控上的應用

      摘 要:介紹采用ADAM5000系列智能模塊實現(xiàn)熱電廠汽輪發(fā)電機監(jiān)控的一種新方法和RS-485網(wǎng)絡控制系統(tǒng)的硬件組成和軟件編制。

      關鍵詞:ADAM5000,智能模塊,RS-485網(wǎng)絡,監(jiān)控

      0.引言

        西鋼熱電廠有兩套汽輪發(fā)電機組,用于發(fā)電和廠區(qū)及家屬區(qū)供熱。長期以來,測控系統(tǒng)陳舊,備件缺乏,汽機運轉很不順。1999年,公司投資50多萬元,在汽機大修同時,自行研發(fā)了“汽機監(jiān)控系統(tǒng)”。該系統(tǒng)投運以來,狀態(tài)良好,是采用研華ADAM5000系列智能模塊改造老設備的一個成功案例。

      1.改造前

        最初是DDZ-Ⅱ型儀表組成的儀表系統(tǒng)。首次微機化改造后,引進了北京康托公司 “汽機監(jiān)控系統(tǒng)”,屬STD總線。當時,此系統(tǒng)較先進。后期,板卡損毀較頻繁,系統(tǒng)升級換代很快,備件價格昂貴,且很難買到。改造不可避免。

      2.系統(tǒng)組成

        2.1硬件配置

        該系統(tǒng)I/O共計136點,其中,AI:4~20mA,45點;AI:K偶,10點;AI:Pt100,49點;DI:21點;DO: 11點。

        主機系統(tǒng)配置:PⅢ450;PCA6176S和PCA6114P4工業(yè)母板;16M內(nèi)存;IPC610機箱(內(nèi)帶大功率電源); PHILIPS15寸平面直角彩顯;EPSON LQ-1600K針式打印機。

        智能模塊配置:ADAM4520一塊;ADAM5017六塊;DADAM5018兩塊;ADAM5013十七塊;ADAM5051兩塊;ADAM5056一塊。

        系統(tǒng)配置圖如下:


      圖1:系統(tǒng)配置圖

        2.2軟件配置

        選用Intellution公司開發(fā)的AFIX組態(tài)軟件,運行于Windows NT4.0操作系統(tǒng)。

        2.3軟硬件簡介

        1)硬件

        IPC610工控機:

        IPC-610 是 19" 機架安裝工業(yè)電腦機箱,專為惡劣工業(yè)環(huán)境設計。此機箱可容納一個 14 槽 PCI/ISA 總線無源底板或者標準 ATX 主板,并支持各種電源??缮湘i的面板門可防止在未經(jīng)許可的情況下對機箱進行訪問。一個熱插拔過濾冷卻風扇能夠使整個機箱內(nèi)的空氣保持正壓。通過其螺絲夾和防振安裝的驅動器托架,IPC-610 能夠在沖擊、振動和灰塵較多的惡劣環(huán)境下工作。

        ADAM5000/485:

        ADAM5000/485系統(tǒng)是通過多通道I/O模塊實現(xiàn)監(jiān)控功能的控制系統(tǒng),體積緊湊,符合現(xiàn)場總線的趨勢。每個系統(tǒng)由兩部分組成:基座(主單元)和I/O模塊,每個基座可以安裝4個I/O模塊?;窍到y(tǒng)的核心,每個基座包括1個CPU模塊、1個電源模塊、1個4槽底板和3個通訊端口。配置完I/O模塊的ADAM5000/485系統(tǒng)能夠完成現(xiàn)場設備與主機間的信號調(diào)理、數(shù)據(jù)轉換、校準、報警監(jiān)測、內(nèi)部診斷和通信等任務。內(nèi)置看門狗定時器功能可自動復位系統(tǒng),減少維護量;對不同任務可以使用同一種模塊,極大地簡化了設計工作并降低了維護成本;基于ASCII的命令/響應協(xié)議可確保與任何計算機系統(tǒng)兼容,通訊速率最高可達115.2 Kbps。

        ADAM-4520:

        ADAM-4520是RS-232 信號到RS-485信號的轉換器。自動內(nèi)部RS-485總線監(jiān)督 ;自動數(shù)據(jù)流控制 ;3000 Vdc隔離保護;通訊距離達1.2Km(加中繼器后會更遠)。

        ADAM-5017:

        ADAM-5017是16位,8通道模擬差分輸入模塊。所有通道都可編程,可接受標準工業(yè)信號。3000 Vdc隔離保護;采樣速度為10采樣點/秒;精度為±0.1%;最大承受電壓±35 V。

        ADAM-5018:

        ADAM-5018是16位,8通道熱電偶輸入模塊。所有通道都可編程,可直接接受熱電偶輸入,3000 Vdc隔離保護;采樣速度為10采樣點/秒;精度為±0.1%;最大承受電壓±35 V。

        ADAM-5013:

        ADAM-5013是16位,3通道RTD 輸入模塊,所有通道都可編程,可直接接受PT100 或Ni的2線,3線或4線信號。3000 Vdc隔離保護;采樣速度為10采樣點/秒;精度為±0.1%。

        ADAM-5051:

        ADAM-5051是16通道數(shù)字量輸入模塊。最大輸入電壓為30 V ;類型功耗為 0.4 W。

        ADAM-5056:

        ADAM-5056是16通道數(shù)字量輸出模塊。最大操作電壓為30 V,可控制晶體管繼電器。類型功耗為0.25 W。

        2)軟件

        AFIX是Intellution公司開發(fā)的基于Windows的HMI/SCADA組件技術的組態(tài)軟件。它包含兩個全集成的環(huán)境,即配置環(huán)境和運行環(huán)境。

        配置環(huán)境中提供了創(chuàng)建整潔且易于使用和學習的顯示畫面所必需的所有的圖形、文本、數(shù)據(jù)、動畫和圖表工具。運行環(huán)境提供了觀看這些畫面所必需的方法。配置環(huán)境和運行環(huán)境之間可隨意切換,能夠迅速地測試實時報警和數(shù)據(jù)采集的變化情況。

        它的功能結構特點可以減少開發(fā)自動化項目的時間,縮短系統(tǒng)升級和維護的時間,與第三方應用程序無縫集成,增強生產(chǎn)力。SCADA部分提供了監(jiān)視管理、報警和控制功能。它能夠實現(xiàn)數(shù)據(jù)的絕對集成和實現(xiàn)真正的分布式網(wǎng)絡結構。

      3.系統(tǒng)通訊

        各模塊通過雙絞線連入485網(wǎng)上,主機通過4520模塊與485網(wǎng)連接。各智能模塊被連成總線式。主機系統(tǒng)與智能模塊間用屏蔽雙絞線聯(lián)成RS-485總線式網(wǎng)絡。

        EIA RS-485是工業(yè)上使用最廣泛的雙向有補償傳輸線標準。它是特別為能夠高速和長距離發(fā)送和接收的工業(yè)系統(tǒng)開發(fā)的。EIA RS-485協(xié)議主要技術指標如下:

        a)每段最長連接1200M

        b)傳輸速率在10M波特

        c)單組雙絞線電纜上的雙向主從通訊

        ADAM4000模塊完全隔離,并僅用一組雙絞線發(fā)送和接收。因為節(jié)點并行連接,它們可以不連接主機而不影響其余節(jié)點的功能。當節(jié)點通過網(wǎng)絡通訊時,由于采用簡單的命令/回答時序,不會產(chǎn)生發(fā)送沖突??偸怯幸慌_主機(不帶地址)和幾臺從機(帶地址)通信。主機是IPC機,從機是ADAM智能模塊,當模塊不發(fā)送數(shù)據(jù)時,它們處于偵聽方式。主機與其中一個ADAM智能模塊發(fā)出一個命令/回答序列。命令包含主機想要與之通訊的模塊地址,地址符合的模塊執(zhí)行命令并向主機送出應答:如下圖所示:


      圖2:RS-485協(xié)議下的通訊時序圖

      4.系統(tǒng)的功能

        1)監(jiān)控

        ①工藝流程圖畫面

        各熱工參數(shù)均顯示在流程圖的相應位置上,直觀而形象。相關設備的狀態(tài)由顏色的變化來識別。開機后,系統(tǒng)被設置成自動引導進入主畫面,操作員自動登錄。操作員只被授予“打印”,“查詢”,“察看報警歷史”和“翻頁”等權力。若需修改應用軟件,則只有被授權的工程師登錄,中斷任務,然后才能對整個系統(tǒng)進行操作。

       ?、陂y門操作畫面

        需在計算機上手動調(diào)節(jié)閥門時,用鼠標點擊相應閥門就可彈出該閥門的調(diào)節(jié)窗口可用滑動方式調(diào)節(jié)閥門開度或用開關方式控制開關閥。

       ?、圳厔莓嬅?/p>

        實時趨勢:利用實時趨勢可以分析某個或某幾個熱工參數(shù)的發(fā)展趨勢

        歷史趨勢:利用歷史趨勢可以查詢某個或某幾個熱工參數(shù)的歷史記錄,便于有關人員分析數(shù)據(jù)和事件。

        ⑦報警畫面

        顯示所有已確認和未確認的報警信息,可顯示報警參數(shù)名稱、報警值、報警時間和確認時間。設備故障時或主要參數(shù)嚴重超限時,電笛將發(fā)聲。

       ?、鄨蟊泶蛴?/p>

        在系統(tǒng)設置上,每日早8:00打印前24小時報表,也可隨時按“打印”按鈕,選擇時間范圍后,打印機便可輸出報表。硬盤上僅存當前日期前31天的數(shù)據(jù)。

      5.系統(tǒng)的設置與調(diào)試

        1)主機系統(tǒng)的設置

        Windows NT虛擬內(nèi)存的設定

        初始值:二倍于實際內(nèi)存

        最大值:三倍于實際內(nèi)存

        2)系統(tǒng)配置文件的設置

        主要完成以下工作

        a) 確定AFIX到哪里找SCU文件

        b) 如何設立網(wǎng)絡,以連接到其它節(jié)點

        c) I/O驅動程序的加載

        d) I/O驅動程序的設定

        e) 數(shù)據(jù)庫加載

        f) 報警和信息送到何處

        g) 執(zhí)行程序

        2)輸入模塊的設置與校驗

        ADAM5000系列自帶可設置與校驗智能模塊的基于DOS的工具軟件。

        a)設置:分別使每個站點處于“初始”狀態(tài),設置其波特率,起始位,數(shù)據(jù)位,結束位,奇偶校驗位和地址。本系統(tǒng)的模擬量模塊被設置成接受1~5V標準信號。

        b)校驗:用工具軟件中的Terminal菜單可直接在RS-485總線上發(fā)送和接收命令。

        3)主機與各站點通訊的測試

        用command test或terminal emulation直接在RS-485總線上發(fā)送和接收命令,從而可測試主機與各站點每個通道的通訊情況。

        4)應用軟件功能塊功能的測試

        包括記錄功能的測試,查詢功能的測試和報警輸出功能的測試。

        5)系統(tǒng)波特率的選擇

        本系統(tǒng)選擇9600。

        6)網(wǎng)絡終端電阻的確定

        在每個阻抗不連續(xù)處將引起信號反射和奇變,在傳輸線上發(fā)生阻抗不連續(xù)時,阻抗的影響使信號反射。這就會導致信號奇變。特別在傳輸線的末端,造成不匹配問題。為了消除這種不連續(xù)性,要在終端加上匹配電阻。終端匹配電阻值應盡可能接近傳輸線的特性阻抗值。一般R=120歐。

      6.常見問題與處理方法

        系統(tǒng)投運后一直很穩(wěn)定,但該系統(tǒng)處于較強的電磁環(huán)境中,各類信號錯綜復雜,難免出現(xiàn)過一些問題,概括起來,一般不外乎以下幾種:

        1)ADAM5017個別模塊的多路轉換器損毀

        常見原因:3000 Vdc隔離保護的是模塊的CPU,而非模塊本身,一旦某通道的輸入電壓超過最大承受電壓±35 V,模塊的多路轉換器將被損毀。

        解決辦法:a)更換多路轉換器;b)在容易竄入高頻高壓信號的通道上并入壓敏電容或加上干擾吸收株

        2)ADAM4520異常

        常見原因:a)現(xiàn)場電源接反或對地;b)終端電阻開路或阻值過大

        3)通信故障

        常見原因:a)通信線路故障;b)各站點的地址設置沖突或被誤改變。

        3)通信速度太慢

        常見原因:a)波特率設置太低;b)數(shù)據(jù)庫中的掃描時間過長;c)終端電阻阻抗不匹配。

        4)系統(tǒng)畫面無法切換

        常見原因:a)AFIX的安全設置不正確;b)操作員或工程師已登出。

        解決辦法:重新登錄

      7.結語

        實踐證明,ADAM5000系列用于汽輪機微機測控領域是可行的。系統(tǒng)投運兩年來非常穩(wěn)定,同時,優(yōu)勢明顯:

        成本極低:IPC+ADAM5000系統(tǒng)是解決中小企業(yè)生產(chǎn)自動化的低成本方案之一,本文即是一個實例。本系統(tǒng)設備投資僅12萬元,遠遠低于用DCS或PLC。

        極易擴展:硬件上模塊擴展只需通過雙絞線掛接入RS-485總線即可;軟件上由于采用了面向對象編程,使得修改也很容易。此特點大大減少了首次投資。

        開發(fā)周期短:傳統(tǒng)的編程方式是面向過程,采用C,BASIC等語言,軟件開發(fā)周期長,調(diào)試也較困難。本系統(tǒng)應用軟件的編制包括調(diào)試在內(nèi),只用了不足一個月的時間。

        系統(tǒng)投運后,效益顯著,僅發(fā)電一項,年可創(chuàng)利600多萬元,長遠效益更加可觀:不必再投入大筆資金去另外重新開發(fā)控制系統(tǒng),汽機生產(chǎn)過程中所需的所有監(jiān)控功能都完全可以靠擴展此系統(tǒng)來實現(xiàn)。

      參考文獻

        中國冶金建設協(xié)會《鋼鐵企業(yè)過程檢測和控制自動化設計手冊》 北京:冶金工業(yè)出版社,2002年

        Richard C. Dorf Robert H. Bishorp 《Modern Control Systems》 北京:科學出版社,2002年

        Theodore Wildi 《 Electrical Machines,Drives and Power Systems》北京:科學出版社,2002年

        Intellution培訓中心《AFix培訓手冊》 北京:輕鑫技術開發(fā)公司出版,1996年

      文章版權歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉載。

      主站蜘蛛池模板: 亚洲色精品aⅴ一区区三区| 精品国产日韩亚洲一区91| 中文字幕在线无码一区| 亚洲一区二区三区免费视频| 高清一区二区三区免费视频| 亚洲一区无码中文字幕| 亚洲A∨无码一区二区三区| 伊人久久精品无码av一区| 国产AV午夜精品一区二区三| 日本韩国黄色一区二区三区| 视频一区二区三区免费观看| 国产aⅴ一区二区| 久久无码人妻精品一区二区三区| 深夜福利一区二区| 亚洲AV无码一区二三区| 精品国产一区二区三区免费看 | 波多野结衣精品一区二区三区| 亚洲一区在线观看视频| 久久久国产精品无码一区二区三区| 亚洲一区二区三区成人网站| 国产一区二区三区不卡在线观看| 一区二区三区在线| 精品亚洲综合在线第一区| 亚洲AV无码一区二区乱子仑| 国产精品一区二区香蕉| 中文字幕一区二区人妻| 国产精品制服丝袜一区| 一区二区国产精品| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 国产天堂在线一区二区三区 | 区三区激情福利综合中文字幕在线一区| 无码精品人妻一区二区三区AV| 午夜影视日本亚洲欧洲精品一区 | 精品视频一区在线观看| 97av麻豆蜜桃一区二区| 黑人一区二区三区中文字幕| 国产美女一区二区三区| 无码人妻AⅤ一区二区三区| 亚洲性日韩精品国产一区二区| 亚洲高清一区二区三区 | 中文字幕在线一区二区在线|