技術頻道

      成品包裝臺架在棒材生產線上的應用

      1 引言
      隨著棒材軋制線自動控制的不斷提高,軋制速度越來越快,工藝要求也越來越高,實現軋制工藝的雙線切分軋制后,成品包裝成為棒材生產線的一個瓶頸問題。傳統(tǒng)的包裝臺架,效率低下,自動控制程度低,幾乎全是人工操作,已經不能適應快節(jié)奏的生產需要,因此提高成品包裝的速度和改善成品包裝的質量,成為整個軋制生產線亟待解決的問題。在實際的生產過程中,常常出現前面的軋線一切正常,卻由于包裝臺架包裝節(jié)奏慢,造成堆鋼和堵鋼,最終制約前面所有的工序。
      項目依據工藝的需要,結合生產的實際,采用成熟的自動控制技術,實現全自動控制。新的包裝系統(tǒng)采用液壓傳動和機械傳動相結合,輥道、鏈子等控制采用無觸點開關柜和變頻控制,現場采用接近開關和對射光電等檢測元件,實現PLC邏輯控制,在操作臺上實現畫面監(jiān)控、交接班記錄、歷史曲線、包裝支數和適時報警等控制功能,同時實現自動稱重功能。通過實踐應用,采用自動控制技術的新包裝臺架,實現了自動計數,自動移鋼,短尺剔除,鋼捆稱重,自動夾緊等控制工藝,從而結束了人力包裝的時代,適應了快節(jié)奏的軋線生產要求。實踐應用以來取得了明顯的經濟效益。
      2
      工藝流程
      在棒材生產線,成品棒材經過冷床區(qū)域冷卻,再經過冷剪定尺剪切,進入包裝臺架輸入輥道控制區(qū),從而進入包裝臺架區(qū)域。整個包裝臺架依據工藝劃分為三個部分:入口區(qū)、中心區(qū)和出口區(qū)。下面對三個區(qū)域的工藝流程加以說明:
      2.1
      入口區(qū)域
      主要工藝說明:當鋼進入包裝臺架,從輥道上由移鋼臺架移到一級和二級移鋼鏈上,如果有短尺鋼,當鋼移到短尺剔除輥道上時,剔除電磁鐵得電吸起標尺鋼材,剔除輥道開動將短尺鋼移到短尺輥道區(qū)域,再經剔除翻鋼將其移走。入口區(qū)域結束。其中移鋼臺架的動作原理(如圖1:移鋼臺架動作周期),從原位上升,前進,到前位,再下降到低位,后退到原位;一級鏈上可以設定把數(一般設計1-4把);在二級鏈的鏈輪上設定計數撥輪,用于準確計數,并且二級鏈具有高位和低位限位。
      注釋:在工藝控制部分,涉及到控制元件的術語加雙引號突出,以利于理解和敘述。下同。
      2.2
      中心區(qū)域
      主要工藝說明:鋼從入口區(qū)的二級鏈移到三級鏈,其中三級鏈液壓馬達實現加速控制,使疊加的鋼材在三級鏈上散開,確認鋼材是否有短尺,同時確認鋼材的支數;三級鏈把鋼材移到

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      離臂處,分離臂接近開關感應使分離臂上升,同時分離輪轉動,把鋼材移到上收集臂上,由對射光電判斷上收集臂有鋼;到一把的鋼支數后,下收集臂上升,上收集臂下降,把鋼移到下收集臂上,由對射光電判斷下收集臂有鋼,下收集臂下降,把鋼放到收集輥道上,中心區(qū)結束。
      2.3
      出口區(qū)域
      主要工藝說明:鋼從中心區(qū)移到在收集輥道上,收集輥道開動,由撞齊檔板把鋼撞齊,此時有對射光電判斷鋼在收集輥道上,依據工藝要求,收集輥道設計有9米和12米檔板和立式夾送輥;鋼在收集輥道上經過撞齊,移送到打捆輥道,此時有四個液壓成型器,夾緊將鋼打捆;由對射光電判斷打捆結束,打捆檔板下降,把鋼移送到稱重輥道上,延時稱重;由對射光電判斷稱重結束,降下稱重檔板,把鋼移到卸載輥道一段卸載輥道二段,有撞齊檔板撞齊,同時對射光電判斷卸載輥道有鋼;卸載鏈上升,上升到高位,向前移動鋼捆,移動到存儲鏈存儲鏈可以存儲3-4捆鋼,出口區(qū)結束,參見圖2:工藝流程圖。
      3
      控制系統(tǒng)設計
      為實現包裝臺架的自動控制,新的包裝工藝控制使用了一臺西門子S7-300作為邏輯控制,使用Intouch軟件通過工業(yè)以太網通訊實現報警、監(jiān)控和控制,其中還應用了液壓傳動和變頻技術控制輥道鼠籠電機,無觸點開關柜控制鏈條和部分輥道。(附圖3:控制框圖)
      3.1
      邏輯控制部分
      在邏輯控制部分,入口區(qū)、中心去、和出口區(qū),分別實現手動和自動轉換,可以任意選擇三個區(qū)域的手動和自動切換。現場使用的檢測元件選用了接近開關和對射光電兩種器件,來判斷自動步驟的連續(xù)性,使自動狀態(tài)的包裝工藝流暢。在關鍵的鋼材計數器設計上,由PLC中實現計數支數的邏輯控制時,在操作臺畫面上設計有計數到,來實現模擬自動狀態(tài)和對故障狀態(tài)時的手動干預;在短尺剔除工藝部分,剔除電磁鐵可以在橫梁上前后移動,依據鋼材不同長度設定對應的定尺,同時設定限位開關,實現自動短尺剔除功能。
      3.2
      畫面控制部分
      畫面實現了包裝工藝的全流程自動/手動設備的運行狀態(tài)監(jiān)控顯示,可以在不工作空車狀態(tài)下模擬整個工藝流程,以便于操作人員熟悉工藝流程和交接班時間檢測設備運行狀態(tài);同時實現畫面操作和操作臺操作兩地控制現場設備,并編制有設備故障維護說明,以利于設備維護排除故障的快速和準確;其中液壓控制部分,實現設備監(jiān)控和液壓設備溫度、壓力、液壓塞堵塞、電機投入連鎖等顯示和報警提示功能。并在畫面實現:歷史曲線,交接班記錄,規(guī)格記錄,包裝支數記錄,程序設定,屏幕顯示,打印記錄,故障檢測,故障報警及自動處理等功能。
      3.3
      液壓控制部分
      液壓控制移鋼臺架,上下收集臂,二級鏈升降,三級鏈,打捆成型器,五個升降檔板,卸載鏈升降等。其中三級鏈控制,使用液壓快速馬
       

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      達,實現三級鏈的快速移鋼,同時應用了液壓比例閥參與調節(jié)。液壓傳動相對于電氣傳動,節(jié)能降耗,使包裝臺架的工藝控制更加科學合理并降低成本。
      3.4
      自動稱重系統(tǒng)
      采用PC機自動稱重系統(tǒng),降低檢測誤差,提高稱重精度,自動檢測鋼捆的重量,結合支數,實現了企業(yè)內部ERP系統(tǒng)的聯(lián)網,可以實現自動打印報表,統(tǒng)計噸數和成材率,實現全軋線工藝流程跟蹤檢測的最終數據結果匯總。
      3.5
      變頻器和無觸點開關柜
      在輥道控制上,使用變頻器,減少常規(guī)的電器元件的機械損耗,同時減少故障點,集中控制輥道,使自動控制工藝實現免維護狀態(tài)。無觸點開關柜,依據雙向可控硅特性,具有全數字直流控制面板,可實現能耗制動,同時可設定正反轉延時時間,過載電流,堵轉時間等,提高了設備的穩(wěn)定性。開關柜采用的箱式結構,有利于更換設備,變線上維護為線下檢修,變被動維護為定期點檢,使設備維護故障率明顯下降。
      4
      結束語
      綜合上述,新的成品包裝臺架結合PLC、畫面、液壓、無觸點控制、變頻等技術實現全自動控制,提高了包裝臺架的工作效率,在以往的軋鋼工藝中,由于工藝軋鋼節(jié)奏的緩慢,包裝部分一直是人們忽略的問題,現在快節(jié)奏的生產需要,雙線切分軋制和提速軋制的實現,要求在軋制線上分秒必爭,因此全自動包裝臺架,在現有成熟的技術支持下,實現了準確流暢的自動控制,在實際的生產和應用中,有著非常重要的經濟價值。

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