技術(shù)頻道

      基于PLC的滑差調(diào)節(jié)器的控制 PLC論文

      核工業(yè)西南物理研究院 游天雪、黃昭榮、李志建

      本文闡述了滑差調(diào)節(jié)器的作用和工作原理,滑差調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)的硬件設(shè)備,滑差調(diào)節(jié)器的PLC控制。重點講述了事故保護和調(diào)試過程中對實際問題的解決。該設(shè)備在核工業(yè)西南物理研究院的HL-2A磁約束等離子體實驗裝置的1#2#電動機-飛輪-交流脈沖發(fā)電機組中得到應(yīng)用,機組起動過程中,使電動機定子電流的穩(wěn)定度達到1%以下。整個設(shè)備運行穩(wěn)定、可靠,完全滿足設(shè)計和實際使用要求。

      關(guān)鍵詞:滑差調(diào)節(jié)器 PLC 程序設(shè)計

      Program design of control system for the liquid

      slip regulator based on programmable logic

      controller

      The hardware of the liquid slip regulator is introduced. The software based on PLC is described in detail. The technological problems of this controller in application are also pointed out. The stator current of the motor has little change throughout whole starting process .The on-site test results of this controller show that this controller has good performance and meets completely the need of the operation.

      Keywords: The liquid slip regulator PLC Program design

      1 滑差調(diào)節(jié)器的作用和工作原理

      HL-2A托卡馬克是我國的一個大型核聚變研究實驗裝置。該實驗裝置的供電系統(tǒng)是電動機-飛輪-交流脈沖發(fā)電機組經(jīng)過變壓器和晶閘管變流器對負載線圈供電。對于這樣的供電系統(tǒng),若采用直接由電網(wǎng)供電的方式會對電網(wǎng)造成巨大的沖擊和產(chǎn)生嚴重的電磁污染。因此,我們采用了國際上普遍的做法,利用裝置的脈沖工作制,采取自電網(wǎng)取能經(jīng)電動交流脈沖飛輪發(fā)電機組進行隔離、能量存儲與轉(zhuǎn)換、功率放大和釋能的供電方式。也就是采用兩套90MVA交流飛輪發(fā)電機組(以下簡稱發(fā)電機組或機組)對該實驗裝置脈沖供電。整個機組由2500kW繞線式異步電動機、90噸飛輪、90MVA發(fā)電機組成。其工作原理是通過6000V電網(wǎng)供電給電動機,當電動機轉(zhuǎn)動時帶動飛輪和發(fā)電機運轉(zhuǎn)并達到電動機的額定轉(zhuǎn)速1477r.p.m,之后自由加速。這時在勵磁機的作用下,發(fā)電機將儲存于飛輪的機械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔芄?span lang="EN-US">HL-2A裝置放電使用。

      實驗裝置中,液體轉(zhuǎn)差率調(diào)節(jié)器(即滑差調(diào)節(jié)器)主要起兩方面的作用。一、實現(xiàn)兩套機組的起動過程。當機組經(jīng)過盤車到轉(zhuǎn)速12 r.p.m時,接入6000V電網(wǎng)的真空開關(guān)合閘,滑差調(diào)節(jié)器投入工作。隨后通過調(diào)節(jié)滑差調(diào)節(jié)器中活動電極的高度使具有280t-m2飛輪矩的機組恒電流(I=230A)加速到額定轉(zhuǎn)速1477r.p.m,然后自由加速。二、實現(xiàn)機組的調(diào)速。當脈沖發(fā)電機要給實驗裝置脈沖供電時,整個裝置的實驗放電對于2500kW的電動機而言是一個很大的脈沖負載,迫使機組的轉(zhuǎn)速下降,機組釋放出飛輪儲存的機械能,幫助電動機克服尖峰負荷。為了保護電動機以及減少電動機脈沖工作時對電網(wǎng)的沖擊,在裝置的實驗放電之前,必須在電動機轉(zhuǎn)子回路串入一個適當?shù)碾娮瑁簿褪菍⒒顒与姌O提高到合適的高度(1KB所示)。當實驗放電完成之后,通過調(diào)節(jié)活動電極的高度使機組電流(I=230A)恒定,再加速到額定轉(zhuǎn)速1477r.p.m,然后自由加速。如此重復(fù)調(diào)速過程,直到實驗結(jié)束。

      滑差調(diào)節(jié)器控制的硬件設(shè)備

      1 滑差調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)的硬件設(shè)備

      滑差調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)的硬件設(shè)備結(jié)構(gòu)如圖1所示,它主要由電流比為400/5ALQJ-10型電流互感器(圖中101HL)、電流變送器、PID反饋控制調(diào)節(jié)板、穩(wěn)壓電源、PLC組成。其中的PLC采用的是日本三菱公司生產(chǎn)的FX-80MR型可編程序控制器,該PLC具有40個輸入點、40個輸出點,其CPURAM、通信功能等集成于一體,可擴展ROM,通過手持編寫器可方便地輸入和更改程序,也可通過加密碼來保證程序的安全。

      電流變送器將電流傳感器輸出的二次電流變換為直流電壓輸出。PID反饋控制調(diào)節(jié)板將給定值和電流變送器的輸出信號相比較,通過PID控制直流調(diào)速電源的輸出,從而控制電極提升電機的轉(zhuǎn)速使液體電阻的活動電極隨定子電流的變化而變化。整個控制系統(tǒng)實現(xiàn)了在電極下降過程中,當定子電流大于或等于230A時,活動電極靜止;當定子電流小于230A時,活動電極下降,并且隨著定子電流的減小,活動電極的下降速度也變快。

      3 滑差調(diào)節(jié)器的PLC控制

      3.1 滑差調(diào)節(jié)器的PLC控制概述

      滑差調(diào)節(jié)器的PLC控制按照技術(shù)要求完成了對整個滑差調(diào)節(jié)系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠運轉(zhuǎn)的控制。其中包括控制兩套機組的分時起動、分時再加速;對電極提升高度進行檢測;與外界通信;對堿液循環(huán)泵進行過負荷、電源缺相的保護;對電極提升電機進行過負荷、勵磁電流的欠流保護;對堿液進行溫度監(jiān)控等。

      滑差調(diào)節(jié)器的PLC控制,利用了PLC的輸入/輸出繼電器、輔助繼電器、定時器,采用了串聯(lián)電路塊的并聯(lián)與多重輸出電路等方法,完成了模塊化的程序設(shè)計。每一模塊獨立完成一項具體任務(wù)。整個程序流程圖如圖2所示。程序的PLC梯形圖如圖3所示

      2 滑差調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)的程序流程圖

      3 滑差調(diào)節(jié)器程序梯形圖

      3.2 滑差調(diào)節(jié)器的PLC控制方式

      PLC控制系統(tǒng)為了滿足調(diào)試和實驗兩方面的要求,設(shè)計了就地控制和遠程控制兩套方案。當調(diào)試時,采用就地控制方案。當進行聚變反應(yīng)實驗時,采用遠程控制方案。

      按照電機機組起動的技術(shù)要求,當1#機組起動或再加速完畢,2#機組才能進行起動或再加速過程。而對于1#2#機組的提電極過程需要同時進行。該PLC控制系統(tǒng)的程序設(shè)計完全滿足了上述技術(shù)要求。

      PLC控制系統(tǒng)還實現(xiàn)了滑差調(diào)節(jié)器部分的相對獨立以及與裝置其他部分的協(xié)調(diào)合作。當進行滑差調(diào)節(jié)器內(nèi)部自檢工作時,通過PLC程序斷開滑差調(diào)節(jié)器部分與外界的通信,避免了與外部設(shè)備間的相互干擾。當進行聚變反應(yīng)實驗時,又通過PLC程序接通滑差調(diào)節(jié)器部分與外界的通信。此時,對于中心控制室的輸入信號,通過PLC編程控制相應(yīng)按鈕及指示燈的互鎖來確保提電極和再加速信號的準確、無誤;對于輸出信號,通過獨立的繼電器觸點給出信號,避免了外部設(shè)備的干擾。以上所述都是通過PLC編程配上轉(zhuǎn)換開關(guān)來切換和實現(xiàn)的。

      3.3 滑差調(diào)節(jié)器的事故保護

      2500kW電動機的轉(zhuǎn)子回路的電流過大時,循環(huán)堿液溫度過高,以至冷卻循環(huán)水無法帶走轉(zhuǎn)子回路釋放的多余熱量,此時通過溫度傳感器、PLC以及電鈴,發(fā)出報警;當堿液溫度達到70℃時,該控制系統(tǒng)的熱繼電器動作,整個機組停止起動。

      電極提升電機或堿液循環(huán)泵過熱時,相應(yīng)的熱繼電器動作,整個機組也將停止起動。

      3.4 實際問題的解決

      由于滑差調(diào)節(jié)器的控制在最初設(shè)計時,只考慮了當真空開關(guān)合閘,手動按動控制活動電極下降的按鈕一次后,電極自動下降一種方案,當調(diào)試時,這一方案突然失靈。為了能夠?qū)Ω哆@種突發(fā)事件,以及更進一步地實現(xiàn)自動控制,該控制系統(tǒng)補充了兩種方案與已有方案并存。第一種方案實現(xiàn)了當真空開關(guān)合閘,滑差調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)自動進入活動電極下降程序。第二種方案考慮了意外情況,對電機的下降完全采用手動下降操作。

      真空開關(guān)合閘瞬間,機組的一次回路中的電流從0開始上升,這時如果使電流變送器動作,PID模塊接收到的電流信號將從0開始上升,這樣經(jīng)過PID算法,測量值遠小于給定值,使得滑差調(diào)節(jié)器的活動電極急速下降,這是一種嚴重的誤動作。為了躲過一次回路中電流上升這一暫態(tài)過程,滑差調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)利用了PLC的定時器延時5秒使電流變送器動作。

      4 總結(jié)

       

      我們所設(shè)計的基于PLC的滑差調(diào)節(jié)器的控制系統(tǒng)經(jīng)歷了HL-2A裝置運行實驗的檢驗,實驗記錄表明在機組的整個起動和再加速過程中,繞線式異步電動機定子電流的穩(wěn)定度達到1%以下,滿足了實驗的要求。根據(jù)實驗數(shù)據(jù)所繪出的2500kW電動機定子電流與時間關(guān)系圖如圖5。從圖中可見,發(fā)電機組在剛

      起動期間,起動電流以低于設(shè)定電流值(230A

      5 發(fā)電機組電動機定子電流與時間關(guān)系圖

      開始上升并超過設(shè)定值,然后才緩慢降到設(shè)定值。對上述現(xiàn)象的解釋如下:起動開始時繞線式異步電動機的繞組阻礙了起動電流的增大,因此機組起動的最初一段時間,起動電流經(jīng)歷了上升的暫態(tài)過程。為過這一暫態(tài)過程,前邊所述的PLC定時器延時5秒所選時間太長,致使起動電流超過了設(shè)定值,然后才在PID反饋控制的作用下緩慢下降到設(shè)定值。因此,我們需要進一步的調(diào)試或計算來得到PLC定時器的準確延時值。

      5 結(jié)束語

      HL-2A裝置的滑差調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)是在經(jīng)費不充裕的條件下完成的,因此,沒有考慮它的計算機實時顯示以及觸摸屏方式。希望在條件合適的時候,我們設(shè)計的該控制系統(tǒng)能夠在這兩方面得到改進。

      張繼和、張潤敏、梁海峰編 《電機控制與供電基礎(chǔ)》 四川省:西南交通大學出版社 2000

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