可編程序控制器在陶瓷生產過程控制中的應用
可編程序控制器是在微處理器的基礎上發(fā)展起來的一種新型的微型計算機控制器。由于它把微型計算機技術和繼電器控制技術融合在一氈,國此它兼具計算機的功能完備,靈活性強,通用性好和繼電接觸器控制簡單易懂,維修方便等雙重優(yōu)點,形成以微電腦為核心的電子控制設備。可編程序控制器技術在世界上己廣泛應用,成為自動化系統(tǒng)中的基本電控裝置。在我國,近幾年來,可編程序控制器的應用推廣工作已取得較大成效。根據我國大力發(fā)展新型的機電一體化產品以推動機械產品的更新?lián)Q代和實現(xiàn)生產過程自動化的需要,在全國正在形成應用可編程序控制器(PLC)的熱潮。
在為某陶瓷廠研制73.62 米玻化墻地磚輾道窯電器控制系統(tǒng)的任務中,根據該項控制工程的要求,采用了PPC31 可編程序控制器對該項目中的動力系統(tǒng)及煤氣安全系統(tǒng),信號及報警系統(tǒng)進行控制。
二、機型選擇
ATCS PPC31 控控制制器器
---從傳統(tǒng)的PLC 到基于PC 的SOFTPPC 控制器具有以下特點:
多任務、在線編程、與A-B 指令兼容、以太網、WEB 服務器、JAVA C/C++支持等等。CPU31 CPU 模塊與
由于本控制系統(tǒng)均屬開關量控制,并根據輸入輸出點數的要求,我們選用了一套PPC31系統(tǒng)。系統(tǒng)配置如下圖所示:
三、玻化墻地磚棍道窯動力系統(tǒng)控制要求的實現(xiàn)
該生產設備的動力系統(tǒng)主要有主傳動電機和抽煙,助燃,抽熱和急冷四臺風機的拖動電動機。四臺風機各有主,備兩套電機,以保證某臺電機出現(xiàn)故障時,備用的一臺及時投入。主傳動系統(tǒng)要求穩(wěn)定運行并具有良好的調速性能,在這里我們采用一臺變頻調速器進行主傳動電機調速,由可編程序控制器PLC 提供主傳動離合器聯(lián)鎖信號及正反轉控制,運行指示及失電,超載報警等信號。
四臺風機的風量控制對該生產過程的控制具有至關重要的作用,下面重點介紹一下四臺風機電動機的PLC 控制方案。
這四臺風機均選用正常工作時為Δ接法的Y 系列電動機拖動,電機容量分別為22KW 和18.5KW。在投入及工作時四臺電機具有聯(lián)鎖要求,如第一臺電機起動后第三臺電機才能起動;第一臺電機停機,第二臺也須停機等。為減小起動時啟動大電流的影響,每臺電機均要求進行Y-Δ 換接啟動。
四、煤氣安全閥控制及信號指示系統(tǒng)
該部分是由PLC 檢測電機運行及各種壓力,設備狀態(tài)信息,發(fā)出各種指示或報警信號,提醒值班人員作各種相應處理。如當抽煙風機,助燃風機停轉,煤氣壓力過高,過低,窯爐溫度過熱,上述任一非正常情況出現(xiàn)時,應立即切斷煤氣供應,關閉煤氣總閥。上述控制要求的實現(xiàn),是通過PLC 檢測各壓力信號及電機工作狀態(tài)信號,經內部程序邏輯處理,由輸出控制信號點燃各工作指示燈或報警燈,或控制煤氣總閥使之打開或關閉。
五、結束語
由TCS PPC31 PLC 控制的玻化墻地磚輾道窯動力系統(tǒng),經投入運行一年多來,工作穩(wěn)定,操作簡便,可靠性高,控制方便靈活。利用德維森公司的PPC31 系列PLC 進行生產過程控制是一種行之有效的方法,值得進一部推廣.
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